MCW0630-开路改善8D报告.doc

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1、品质Quality□RoHS客戶P/ONo.:Customer客户名称:CustmoerP/N#客户料号:P/N#合泰安料号:Lots#批号:HX0H31MCW0630-6R8-N2Quantity数量1500pcsSampling抽样数/Defects不良数20PCSDefective不良率1.3%抽样标准:依照合泰安电子抽样计划表:□严重主要□次要客户判定:退货□特采□重工□允收□赔偿□换货8DAPPROACHDISCIPLINE1:DESCRIBEPROBLEM#问题描述客户反馈在D/C:1521,在制程測試站發現音頻電壓不良

2、(不良率:1.3%投入1500pcs,不良20pcs),。如右图所示DISCIPLINE2:ESTABLISHTEAMS#成立有效团队工程部主管:工程部工程师:销售主管:品质部主管:;生产部主管:DISCIPLINE3:ESCAPEDREASON#流出原因出货检验时未发现产品异常,至其流致客户端.DISCIPLINE4:ROOTCAUSEANALYSIS#原因分析调查经过如下:1.将客户寄回的“不良品”进行测试,发现其未有感值,进行解剖后发现产品点焊线圈(线圈与电极)焊接处断开,产品开路,2.将我司库存品抽测4.5K,未发现异常,3

3、.经对我司一体测包机有效性进行验证(手工测试的良品50PCS与不良品15PCS混合后,用一体测包机测试10次,其都有效的将良品与不良品区分开),一体测包机处于有效状态。工艺流程图为:检包喷码&包装特性测试折PIN脚根据验证结论分析,全自动测试设备若处在非失效状态,产品在喷码包装工站是一步完成,因此不会出现不良品流出4.将检包和入库过程进行调查,发现在检包处有拆包补数的情况,结合发现不良现象,极有可能是在补数的过程中出现差错,如图所示发现喷码印字不良重新压合检验入库取出不良品&补数拆开覆盖膜检包作业综合上述结果得出产品不良品流出的原因

4、为:产品在检包时,因喷码不良品在进行替换时,替换品中混有不良品,造成不良品流至客户端;DISCIPLINE5:CONTAINMENTACTION/#遏制措施1.与客人协商处理;2.建议客户端嫌疑品退回至我司返工&报废处理.3.我司库存品立即安排100%重检,以保证产品质量.DISCIPLINE6:PERMANENTCORRECTIVEACTIONS#永久矫正措施1.立即将此异常作为案例进行全员宣导,并组织员工参加品质意识相关培训;2.规范检包补数作业;3.规范尾数管理,实行专人责任制;附件一.培训记录表附件二.检包作业规范附件三.尾

5、数台账,管理人员签字表DISCIPLINE7:CONCLUSION&VERIFICATION#结论与验证持续追踪中DISCIPLINE8:STANDARIZATION&LESSONLEARN#标准化与宜达以上异常点已对相关人员进行培训,并以纳入严格管制对象核准審查製表表单编号:FM-QA-036版次:00“Ifthisdocumentwasdisrtibutedelectronicallyandisvalidwithoutsignatures”如果此表单以电子档建立,若无实体签名仍属有效

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