清洁度改善报告ppt课件.ppt

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1、成品组件清洁度改善报告一、异常描述组件车间11月份跟踪改善成品组件清洁度不良,并统计相关数据;从每日趋势图观察,不良率持续在2%左右且时有上升趋势,距不良目标(≤1%)有一定的差异;(如下图)二、原因分析1、11.2-11.21号共生产27223PCS组件,清洁度不良687PCS,占比2.5%;主要类型为硅胶残留、EVA残留、皮带印迹;分布图如下:二、原因分析2、各种不良类型原因分析及改善措施:二、原因分析3、针对上述项目改善有以下几点未能得到彻底解决:①、硅胶残留---a.组件正面溢胶污染至相邻组件上(装框胶量监控不到位),b.皮带脏污污染至组件玻璃面(皮带清理力度不够);②、EVA残留-

2、--a.层压进料台组件下方玻璃纸不居中(铺设时有偏差);b.层压机进料台组件上方离型纸EVA残留转移至组件边缘(离型纸裁切时长短不一,层压人员铺设时不居中);③、皮带印迹---a.因皮带材质问题产生;b.皮带脏污污染至组件玻璃面(皮带清理力度不够);c.流水线运行异常时摩擦产生;④、亮斑印迹---a.层压出料台履带高于滚轴,组件玻璃纸破碎高温与履带产生(履带调整水平面后重复置于滚轴之上)二、原因分析4、现场(测试工序)跟踪50PCS员工清洗组件,其中3PCS清洁度不良,占比6.0%;且表面皆可擦拭(人员清洗不到位),明细如下:二、原因分析5、综上所述,组件成品清洁度不良率无法达到目标要求主要

3、为以下原因:①改善措施人员方面执行不到位---生产②设备方面调整达不到要求---设备③改善措施不全面---工艺三、改善措施鉴于组件二车间成品清洁度不良率一直持续在2%,未有降低趋势;因此在原有改善项目基础之上增加以下内容;1、提高层压机进料台组件居中于玻璃纸比率,避免层压后组件产生玻璃面EVA残胶现象;改善前改善后三、改善措施注意点:a.层压工序铺设玻璃纸方式变更:玻璃纸粘贴在进料台变更为粘贴在组件上b.为保证玻璃纸铺设正常,层叠人员在铺设背板时务必确保头部背板与玻璃齐平;背板长于玻璃导致背板拱起改善后(背板与玻璃齐平)三、改善措施2、装框工序加强流水线皮带清理频率(2小时/次),保持皮带的

4、洁净度;3、测试工序加强员工清洗意识,确保清洗时无盲区,做到可擦拭干净的组件不流入下道工序;并定时清理流水线皮带(2小时/次),保持皮带的洁净度;

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