2015年水泥分厂工作总结汇总.doc

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1、2015年水泥分厂工作总结2015年水泥分厂,在公司领导的正确带领下,在各部门的大力支持下,坚持以系统稳定运行、优化指标为指导思想,抓实指标管控,加强现场跑、冒、滴、漏治理,组织专业人员定期进行专业检查,在降低系统主机故障的同时,尽最大努力提高磨机、包装机各项经济技术指标,现将本年度工艺专业总结汇报如下:一、2015年主要经济指标完成情况序号主要指标2015年计划值2015年实际值去年实际值与去年相比与计划相比1水泥产量(万吨)396331.86341.43-9.57-64.142水泥工序电耗3129.8432.67-2.83-1.1

2、63水泥综合电耗3230.232.83-2.36-1.84综合台产:吨/时/260.35220.9139.44-po台产:225233.6205.228.408.6pc台产:265292.32251.6740.6527.325谷电利用率8591.9573.618.356.956比表面积合格率9093.388.353.37熟料掺入量:%83.5/63.583.15/63.8986.7/64.3-3.55/-0.41-0.35/0.398混合材掺入量:%11.5/31.511.99/31.7811.05/31.20.94/0.580.49

3、/0.289辅材消耗0.620.561.13-0.57-0.0610吨水泥备件消耗0.6310.460.6230.163-0.17111润滑油消耗0.160.10.13-0.03-0.06二、2015年开展的主要工作1、积极组织研讨开展水泥磨系统技改,优化磨机工况,提高水泥磨机经济运行指标,达到降本增效的目的。(1)针对我公司石灰石粒度较大,通过组织研讨,实施了对石灰石皮带的技改,将石灰石进行二次破碎,从而稳定了辊压机运行,使辊压机相对磨机运转率达到99%以上,与技改前相比,以每台磨机运行9个小时计算,每天将节约成本2700元左右;(

4、2)通过完成入V选下料溜子技改、V选回粉斜槽技改(1#、2#磨)、磨内扬料板技改、选粉机三次风技改等工作,解决了磨内二仓钢球糊球状况,提高磨机二仓研磨作用,使磨机PO台时由220t/h,上升到目前的242t/h,PC32.5(R)台时由270t/h上升到目前的303t/h左右;(3)通过组织工艺、机械、电气三专业研讨,完成了对1#、2#循环风机挡板进行更换工作,使循环风机(500KW电机)电流由原来的33.4A左右下降至23A左右,按照磨机每天运行10小时计算,平均两台磨机每天节约3460度电能,平均电耗约下降0.89KWh/t;(4

5、)针对磨机开停机较为频繁,认真组织中控操作员研讨会议,落实磨机开停机制度,使磨机开机至投料时间由原来的13分钟优化到8分钟,磨机停机时间由原来的10分钟优化到7分钟,每天节约电能约670度。2、发挥专业体系职能,积极推行计划检修和修旧利废工作,认真落实隐患设备治理,降低磨机故障率。(1)根据生产及设备运行情况,充分发挥各专业体系管理职责,分别开展了辊压机专项检查、斗提专项检查、皮带机等专项检查,及时查找了生产运行过程存在问题,落实考核整改,充分发挥专业职能管理,降低磨机故障率;(2)围绕水泥磨机及发运系统认真组织计划检修,2015年4

6、、5月份完成1#辊压机堆焊、4#出磨斗提板链更换、4#主排风机轴承处理、熟料散装皮带更换、水泥出库清库等工作,处理了影响生产运行的设备隐患,保障水泥磨及发运系统运行稳定;(3)开展自主维修降低设备备件消耗,2015年分别完成了循环风机挡板制作修复、熟料散装头五级筒修复、纯石板喂机减速机修复等累计修旧利废项目达26项,修复备件68件,节约备件成本约20万元。3、注重安全环保管理,积极开展发运栈台收尘器技改,提高现场环境卫生质量。(1)定期开展安全检查和安全培训,提高了分厂全体员工的安全意识,确保分厂全体员工工作安全,使水泥分厂连续两年年

7、无安全事故发生;(2)组织制定发运栈台扬尘治理方案,通过多次试验,完成发运栈台收尘器技改,杜绝了发运栈台扬尘现象,通过开展周期环保设备专项检查,提高现场环境卫生质量;(3)根据市场销售情况,合理制定检修计划,在不影响发运量的情况下,对包装机、皮带机机进行检修,确保发运系统高效、稳定运行。4、加强现场跑、冒、滴、漏治理工作,有效推进现场环境治理和生产运行管理。(1)为改善现场设备运行环境,促进清洁化生产,由分厂领导牵头组织每周设备及环境综合大检查,通过以幻灯片的形式播放检查存在的问题,制定整改计划并落实责任人整改,对未及时整改的纳入月度

8、考核。通过每周综合检查的开展,以“奖勤罚懒”的考核方式,提高了岗位人员对现场环境治理与清理的积极性,处理了一批现场长期影响生产运行的问题;(2)认真排定每周现场环境治理周计划,根据水泥磨区域现场溜子、风管磨损情况,安排专

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