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时间:2020-10-20
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1、高级技师技术工作总结【篇一:教师高级技师技术总结】技术工作总结本人时晋进,男,今年29岁,晋城技师学院一名普通的车工实习指导教师。作为技工学校毕业的学生的我在平时的教学中深感自己的知识和技能有很大的欠缺。2012年8月在学校的领导的大力支持下参加了在山西机械高级技工学校举办的山西省首届技工院校教师技师高级技师培训,经测试合格于2012年11月24日取得了车工二级职业资格证书。2013年秋季又报名参加西安文理学院的机械制造工程及自动化的学习升造.取得技师证三年以来,始终本着干一行,爱一行,精一行的工作态度,以饱满的工作热情,努力进取;三年以来,在校领导及车间各位老师的
2、大力支持下度过了人生最充实的时光。下面就具体几个方面总结如下:一、完成任务和文明生产方面在以“构建和谐社会”为主题的今天,坚持以人为本,做到安全文明生产有着重要意义。在车工的实习中,我们始终本着“安全第一,安全第一,安全永远第一!”的理念。在这方面我们做了大量的努力:首先,在新生实习前或放假开学的第一周我们都会进行安全教育,重新学习《机械加工安全操作规程》以及《车工安全文明生产要求》,学习完组织学生进行《车工安规测试》。测试合格者方能进入车间实习。其次,每周一组织开展“安全教育”主题班会。再有,每天班前会都会让学生牢记“安全是做给自己的,不是做给别人看的;安全是时时
3、刻刻需要注意的;安全是互相监督互相提醒的!功夫不负有心人,在担任实习指导教师的三年里,学生们没有发生过任何安全事故。三年来在校领导和车间各位老师和共同努力下不仅完成了学校每年给的教学任务,而且也圆满完成了一定量的生产任务。既为学校增加了经济效益,也让学生们有了质量观念,得到了锻炼和提高。二、解决技术问题和技术创新方面2013年3月,受学校实训中心委托,我和高燕老师在董卫忠老师的带领下对新产品活塞彀(见附图)的加工试制,通过图纸分析,初步确定工艺为普车车外部尺寸,粗车、精车内孔尺寸,数车粗、精加工外径及圆弧尺寸,铣床利用分度头间隔120度加工三个孔。加工过程中发现该产
4、品在数控车床上装夹加工外圆时,中拖板会和工件相撞,于是考虑增设专用刀架,该刀架既需保证刀具的强度,又需要可以在机床上旋转换刀,不能受步进电机影响,方可解决该问题。但同时又发现活塞彀内孔加工完后有装夹痕迹,端面上两个不加工平面尺寸毛坯无法保证,还有在毛坯铸造时,孔端面多铸造出1-2mm。于是确定最终的工艺为:(1)在普车上完成外圆、长度、孔和外沟槽的粗加工;(2)在数车加工外圆、长度尺寸、圆弧并精加工外沟槽;(3)在普车上利用软爪装夹,精加工内孔;(4)铣床利用分度头间隔120度加工三个孔。经过检验完全符合图纸要求,将样件和检验结果发往美国后,一周后得到美国可以量产的
5、传真。三、排除较大事故隐患方面作为车间的实习指导教师不仅是传授技艺,也是车间的管理者和安全监督员。在实习过程中发现存在安全隐患要及时上报,自己能解决的要自己动手加以解决。现将自己所排除的安全隐患整理如下:事例一:在车工实习中,常有学生校正零件时,当卡盘扳手还插在卡盘上时就启动机床旋转,甚至有些学生手握卡盘扳手就启动车床主轴旋转,导致车床导轨和卡盘扳手击伤手指,直接打断卡盘扳手反弹射向人,这样一来,存在着极大的安全隐患。为了学生的实习安全,经过一段时间的思考决定在卡盘扳手上下功夫。具体做法是这样的:(1)在卡盘扳手头部靠近四棱柱的圆柱面上加工一个1*1的外沟槽。(2)
6、加工(或买)一根弹力合适的弹簧(要求即可以保证顺利装卸工件,又可以保证扳手可以从卡盘孔中自动弹出)。(3)把弹簧的一端装在扳手加工的外沟槽中。有了这样的装置就可以保证一旦有学生装卸工件后忘记取卡盘扳手,利用弹簧的弹力扳手会自动从卡盘孔中弹出,有效地防止初学者因装卸工件后未及时取下卡盘扳手就启动机床而导致的安全事故。而改善这种装置的成本每个2元左右,经过试用可以说是效果明显。我们学校自从接受了我这条改善提案后,到目前为至没有此类事故再次发生,得到了领导和同事们的一致认可。事例二:由于我们车工车间是先安装机床,随后切的排水槽。机床电线在水槽中就成了明线,加之水槽受地势的
7、影响常有积水,很容易发生漏电、触电事故,经和学校反映,领导高度重视,派相关维修人员将机床电线用密封管封好布于水槽底下,再浇灌水泥。这样有效地防止了漏电、短路的发生从而导致的安全事故。事例三:带过实习的教师都有这样的感受“车工教师最难当、最操心!”仔细想想也就是因为车工的学生必须进行车刀刃磨的训练。在车刀的刃磨过程中伴随着很多的安全隐患,其中最容易发生意外的莫属将车刀憋入砂轮机中使砂轮破裂而导致的严重事故。发生这种事故的原因有学生操作不当的因素,但是最关键的就是在砂轮磨损后没有人及时调整砂轮托架和砂轮之间的间距。在实习过程中我会及时观察这种情况,发现问题及时加以调
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