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时间:2019-09-10
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1、高级技师技术工作总结 第一篇: 工作总结 20XX年十月底我作为山西冶金高级技工学校的一名学生代表山西省参加了在大连举行的第三届全国数控技能大赛,并获得了加工中心学生组全国第六名的成绩,因此在20XX年4月被原山西北方惠丰机电有限公司特招入厂。入厂后我被分配到了分厂仅有的几台五轴加工中心上,刚刚参加工作就被分配到如此先进的设备上,我感到自己非常的幸运,在公司领导的大力培养,单位老师傅的热心帮助以及自己的不断努力之下,我用了比别人更短的时间便能熟练地五轴加工中心的操作要领。在接下来的几年里,我严格要求自
2、己,努力学习,认真实践,虚心请教,积极探索,勇于创新,不仅在机床操作上精益求精,而且在刀具刃磨,编程及仿真软件应用,质量控制,工艺安排,工装夹具改进等等方面都进行了深入的学习、研究及应用。渐渐地从一个刚出校门的学生成长为拥有较高技能可以独当一面的工人技师。在自己成长的同时不忘和其他同事分享自己的经验、技巧,和大家共同学习,共同进步。现将近几年的工作情况总结如下:高级技师技术工作总结 第一篇: 工作总结 20XX年十月底我作为山西冶金高级技工学校的一名学生代表山西省参加了在大连举行的第三届全国数控技能大
3、赛,并获得了加工中心学生组全国第六名的成绩,因此在20XX年4月被原山西北方惠丰机电有限公司特招入厂。入厂后我被分配到了分厂仅有的几台五轴加工中心上,刚刚参加工作就被分配到如此先进的设备上,我感到自己非常的幸运,在公司领导的大力培养,单位老师傅的热心帮助以及自己的不断努力之下,我用了比别人更短的时间便能熟练地五轴加工中心的操作要领。在接下来的几年里,我严格要求自己,努力学习,认真实践,虚心请教,积极探索,勇于创新,不仅在机床操作上精益求精,而且在刀具刃磨,编程及仿真软件应用,质量控制,工艺安排,工装夹具改进
4、等等方面都进行了深入的学习、研究及应用。渐渐地从一个刚出校门的学生成长为拥有较高技能可以独当一面的工人技师。在自己成长的同时不忘和其他同事分享自己的经验、技巧,和大家共同学习,共同进步。现将近几年的工作情况总结如下: 在工作方面,我一直保持勇于创新、一丝不苟、精益求精的工作态度。五轴加工中心作为分厂的关重设备,由于其结构的优越性,承担的多为高、精、尖零部件,而且多为关键工序及贵重零件,所以作为五轴加工中心操作工,我深知身上肩负的重担。自参加工作以来,承担了分厂数百种产品零部件的生产、调试、加工任务,多种科
5、研零 部件的生产试制任务,以及二级开发、工装夹具的改进等等。每次在接到生产任务后,我都会认真查看工艺文件,熟知工艺内容,做到心中有数。在零件调试及首件鉴定中我都会认真细致,确保问题解决在源头。 在平时的工作中我更注意以下几点: 一、质量控制。质量就是企业的生命,所以在生产过程中我会严格控制质量,坚决做到监督上道工序,干好本道工序,服务下道工序。坚决不放过任何一个细节,熟话说“细节决定成败”例如在170-0101-95的生产加工中,有一个3.5mm宽的槽,公差小,极易出现槽宽超差止通的现象,严重影响了产
6、品的合格率,于是我分别用两把铣刀分成粗加工和精加工,情况得到了好转,但是在有一次生产中总是不间断的出现止通的现象,在检查其他一切正常的情况下,我经过仔细排查将问题确定在了精铣刀上,我发现原来的程序精铣刀一直在遵循顺铣,在仔细思考之后,我终于明白,因为此零件是不锈钢材料,硬度高,高温强度高,韧性大,所以用逆铣加工更加稳定。于是我将它改成逆铣,结果问题迎刃而解,槽宽合格率达到了97%以上。一个小小的细节却影响了整个大局,所以质量问题就应该关注细节,有可能是一个很简单的原因,但需要用心去发现。 二、改良工装、改
7、善工艺。我入厂已有多年,很多零件的加工工艺已经不能满足现阶段先进的加工技术的需求;很多零部件还是按以往的工艺用通用夹具装夹,使时间都浪费到了装夹零件上;很多零部件的工装还是沿用了几年甚至是十几年的旧工装,旧的工装确实在那 个特殊的阶段起到了很大的作用,但是其操作性,工艺性已经很难满足现在生产的需要,所以要针对现在先进的数控设备设计出多工位夹具,对旧工装进行改进,根据改进的工装对旧工艺进行改进。例如,在176-0101-8的生产加工过程中,以往的工艺是在五轴上以直径6mm的圆柱定位,以圆柱上上道加工的扁定方
8、向,完成所有尺寸以及3mm宽的槽半精加工,但是3mm槽深度尺寸大,需要用锯片铣刀加工,又因为材料硬度高,所以加工环境非常恶劣,再加上如此定位方式刚性不好,刀具进给不能给的很快,所以锯片刀极易磨损,甚至出现刀片崩裂,零件报废的现象,频繁的换刀片更是既影响了加工效率,又增加了加工成本,成为了此零件比较挡手的问题,随后我经过仔细观察并和老师傅及技术员研究最终提出了一个想法,将铣槽单独放到三轴上加工,并由我设计并制作了一
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