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时间:2020-04-12
《问题分析整改报告(终稿).doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、******有限公司关于******问题的分析整改报告一、问题描述类型涉及模号生产时间涉及**批次问题现象问题图片ABC二、问题产生原因分析序号因素分析1人①A类:②B类:③C类:2设备①A类:②B类:③C类:。3原料原料配比及原料批次无变更。4环境工作地点及温度、湿度无变化。5工艺①A类:②B类:③C类:4三、流出原因分析以上三类问题一共有******只,仅有A类问题流出,其流出数量为******只,批次为******。当时我们考虑此外观并非气泡,触摸时比较平滑,处于非关键尺寸,可过。在***质保部对此批次产品抽检时,发现这一问题,我司及时从**派出检验员到现场进行全检,并对
2、******进行全检,之后未有此类问题流入**。四、风险评估◆试验目的:检验烘烤、盐雾试验后,管壳是否存在气泡等其它不良隐患。试验数量:A、B类问题各取**只,C类问题取**只烘烤试验温度:**℃试验过程时间:**小时烘烤设备:烘烤10小时后图片:试验结果:**************操作人:**2011-1-14◆盐雾试验盐雾试验报告委托单位:**工件数量:**只溶液浓度:**%NaCl试验条件:**喷嘴压力:**kgf/cm2溶液PH值:**增湿温度:**℃工作室温度:**湿度:**%试验时间:**h评定依据:GB-T6461-2002盐雾前:盐雾后试验报告:试验结论:试验
3、过程正常,试验**小时后表面无任何变化。4◆最终结论:针对上述试验结果,判定不影响**公司的产品装配及性能。五、解决方案基于以上风险结果评估,我司针对问题,自提供弹片(**合格供应商提供),按**弹片装配工艺要求进行装配。经过与**有限公司(**外包厂商)协商,管壳弹片装配全部下发到**进行组装,并由**负责执行,过程管控由**负责。此类问题的库存已包含在之前装弹片的管壳范围内,我司愿在价格及相关流程上遵从**之前的意见执行。六、后期的改善◆纠正措施:1、从**派出检验员到现场进行全检,并对**的库存及**的库存进行全检。2、及时对现有问题的模具进行维修处理。◆改善措施:1、增
4、加设备模具开班前的首件检查,首件通过显微镜检查通过后才能生产。2、作业指导书中添加测量顶针实际长度、进料口温度等项目。3、制定模具保养及操作规范,技术员每天记录设备使用情况,更换设备零件或维修过的设备须跟踪记录。4、技术员对员工反应设备不良问题,应立即处理,并记录。5、每月对员工进行一次岗位培训,加强其质量意识,消除不当操作。6、增派QC巡线,加强过程管控,及时发现并纠正员工不良操作。7、负责人不定期对设备使用情况及产线生产情况进行检查,发现问题,立即解决。8、加强出货检验标准,杜绝不合格产品出厂。9、狠抓落实,加强执行力度,合理安排,有效管理。报告人:2011年1月1号***
5、**有限公司4
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