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时间:2020-04-06
《LNG加气站槽车余气(BOG)的回收.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、LNG加气站槽车余气(BOG)的回收 摘要:本文探讨了LNG加气站槽车卸完液以后车内剩余气体回收的设计思路、回收方法,分析了必要性,并计算其经济效益,提出了回收方案。 关键词:LNG加气站;LNG槽车卸车;BOG;余气;回收利用 1概述 LNG槽车在卸车过程中,由于卸车流程中需要向槽车内增压,让槽车内的LNG液体流入储罐,在LNG液体卸完后,槽车内剩余的气体简称BOG,本文以廊坊市某LNG加气站为研究对象,针对该加气站LNG槽车卸完液后车内剩余气体(BOG)放散问题,通过完善设计工艺流程,增加相应的工艺设
2、备,实现了LNG槽车内余气的回收利用,达到槽车零排放,消除了安全隐患,达到本质安全的目标。 2背景 该站主要设备为60立方米LNG储罐2台,LNG双泵撬2台,LNG加气机4台,为双罐四泵四机配置,日加气能力6×104Nm3。在LNG加气站日常运营中,LNG槽车到站卸完液后车内通常存有0.4MPa-0.6MPa的余压,余压越高,说明LNG蒸发量越多,蒸发量增多会使LNG的量减少,在一定程度上影响经济效益[1]。LNG槽车卸完液后槽车司机通常是将车内余气直接进行放散(放散至低于0.05MPa),然后将槽车开到LN
3、G灌装站进行下次灌装,此放散过程造成了天然气的大量浪费,同时存在安全隐患。 经计算,LNG槽车卸完液后的单次放散量在200-400Nm3之间,若将此部分气体进行回收,不但可以增加公司收入,降低供销气差率,还可消除因为放散造成的安全隐患。随着LNG加气站用户的不断增加,该站几乎每天都有LNG槽车进行卸车,每天都有放散的气量。随着我国天然气行业迅速发展,国内天然气产量早已无法满足市场需求,因此,日常生产中回收利用天然气是十分必要的节能手段[2]。 3LNG加气站槽车余气回收的必要性 近年来,我国LNG项目发展前
4、所未有的快,国内对LNG的需求量也迅猛增长。预计国内LNG的需求量将从2010年的约600万吨增长到2015年的2000万吨左右,2020年还会成倍的增长[3]。因此,我国将在长三角、珠三角地区、环渤海地区建设约10个LNG接收站,到2020年建成年进口量达5000万吨以上的LNG接收站[4]。截至2013年底,全国LNG加气站的数量约2000余座,其中新奥燃气运营的约有200余座,至2020年,国内LNG加气站总数将超过10000座[5]。这些场站的运行过程中均会产生大量的BOG,回收这些BOG产生的经济效益、
5、社会效益均是非常可观的,因此,LNG加气站BOG的回收工作就显得尤为重要。 在这种情况下,急需设计一种安全可靠的能对LNG加气站槽车卸完液后车内剩余气体进行安全回收的装置,以便降低供销气差率,达到LNG槽车零排放,消除安全隐患,达到本质安全。 4设计思路 LNG加气站在对LNG储罐进行降压时,一般都是将排出的气体(BOG)经过空温及水浴加热器,再经调压计量,最终接入城镇燃气管网,达到BOG回收利用的目的,基于此工艺,LNG槽车余气回收可利用现有空温及水浴加热器,再配上相应的小型增压机,设置相应的阀门及工艺管
6、道,即可实现将槽车内余气安全回收到管网的目的。 槽车余气回收的流程为:LNG由LNG槽车运至加气站卸车区域内,通过卸车液相口卸入LNG储罐内,卸车完成后,只需通过阀门控制将槽车气相管接入空温式加热气化器入口(冬季再经过水浴汽化器,保证进入压缩机之前的天然气温度在0摄氏度以上),气体经空温式加热气化器加热后送入缓冲罐,通过缓冲罐后直接进入小型增压机,经增压机加压至0.4MPa,再经调压、计量后送入城市燃气管网(城市燃气管网压力0.3MPa),当压缩机入口压力低于0.05MPa时,压缩机自动停机,即完成了本次回收,
7、达到安全回收的目的。另外增压机须设置旁通阀门,当槽车余压高于0.3MPa时无需开启增压机,只需直接打开增压机旁通阀门即可实现回收,当压力平衡后,槽车压力低于0.3MPa时再关闭旁通阀门,然后开启增压机实现剩余气体的回收。 5效益分析 5.1收益计算 此种方法可回收大量的天然气,按照此加气站每天回收一车,平均每车300Nm3计算,每年可回收约11×104Nm3天然气,按当地天然气平均销售价格3.2元/Nm3计算,每年可为公司增加收入35.2×104元,同时可降低供销气差率;另外由于此工艺实现了零排放,一定程度
8、上消除了加气站的安全隐患。 5.2投资估算 此项目的主要设备为增压机,以目前市场上专业做BOG回收用增压机设备厂家提供的价格计算,增压机约为10×104元/台,空温式气化器约为2×104元/台,增加管道及附件费用约为2×104元,安装费用约为2×104元,由于本站是利用原有空温式气化器,故本站共计设备及安装费用为14×104元。 5.3经济效益计算 此种方法总投入
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