稳定多晶氧化铝纤维质量研究.doc

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1、多晶氧化铝纤维生产线投产以来,由于产品质量差,消耗高,导致严重亏损。虽然曾进行过多次专题研究,但收效甚微,没有达到预期效果。为此,重新开展了全面深入的研究工作,解决了存在的问题,稳定并提高了纤维质量。  1存在的问题  多晶氧化铝纤维是采用所谓“胶体法”生产的。即是由胶状粘性溶液通过纤维化器而制成凝胶状的纤维坯体,经干燥,分解、烧成等几个阶段制成多晶态陶瓷纤维。与熔融法生产的非晶态纤维相比,工艺条件复杂,影响质量的因素较多。生产中的任何一个环节出现问题,都可能严重影响纤维的质量,造成废品。为此,对多晶纤维生产的各环节

2、进行了深入研究,认为主要存在以下问题:(1)原制胶工艺和配方导致胶体稳定性差(见图1),成纤期短,纤维坯体质量低劣:由图可知,原胶体出胶粘度<2Pa·s(胶温度约50℃)时,粘度随时间呈近似二次曲线上升趋势,且在36h内达不到成纤粘度。如果出胶粘度>2Pa·s(胶温约50℃),则粘度随时间几乎呈直线上升,斜率很大,并在12h后可以正常成纤,但良好成纤期很短(仅几个个小时)。如果出胶粘度≥3Pa·s,则粘度几乎呈瞬时增加趋势,不能正常成纤:图1原配方胶体粘度与放置时间的关系  (2)热处理炉和热处理工艺不合适。炉膛高度

3、低,装棉量少不能形成保护性气氛且易堵塞,清理不便造成浪费,恶化工作环境。温区设置和控制不当,实际炉温与设定炉温偏差大。  (3)成纤设备有严重缺陷。成纤罩高度不够,不能满足胶体纤维化过程对温度和湿度的要求。多台甩丝机串联设置,无法单独调节风量,互相干扰甩丝盘孔易堵塞,不能连续生产,不但浪费严重,而且使纤维坯体质量不稳定。  2实验和讨论  2.1成纤胶体的制备  多晶氧化铝纤维的成纤胶体是以金属铝为原料,先制成称为“母液”的聚合氧化铝溶液,添加适量的硅溶胶和成纤助剂,经浓缩而成。母液的制备需控制合适的铝氯比:铝氯比过

4、大或过小均影响胶体的质量。  影响胶体成纤性能的主要因素是可纺性(或称可拉丝性)和粘度。可纺性虽与粘度有关,但并不等同。要使胶体具有良好的可纺性,必须添加合适的成纤助剂。助剂基本上有两大类:一类可提髙胶体的可拉丝性,这类物质是天然植物胶或高分子聚合物。另一类可改善胶体的流变性能,主要是有机酸,醇类或表面活性剂。原配方中采用乙酸,而乙酸使纤维发脆。因此,筛选出了高分子聚合物P和含有机酸L的复配添加剂,作为成纤性能改良剂,获得了明显的效果。此复配添加剂使胶体具有良好的流变性和优异的拉丝性,极大地提高了胶体的稳定性和成纤性

5、。当温度保持25℃密闭保存(防止水分蒸发)时,经连续测试,胶体粘度变化率<0001(Pa·s)·d-1,并且对温度的敏感性极强,在一定范围内具有可逆性。18个月的放置试验表明,即使胶体水分蒸发干涸后,加水溶解(不必加热),成纤性能不变。新配方胶体由于其极好的拉丝性,适宜成纤粘度仅为原添加乙酸的胶体的1/8-1/10,且纤维柔软。甩丝盘不易堵塞,连续工作时间长。  高分子聚合物P的存在不仅可提高胶体的拉丝性,同时还具有保护胶体的作用,将无机大分子胶粒分隔包围,减缓了无机胶体的后聚合速度,从而增强了胶体粘度的稳定性。  

6、有机酸L与乙酸性质不同。乙酸可与“母液"反应生成乙酸铝,减弱了其作为流变剂的作用。有机酸L则不易与铝盐起反应。该复配添加剂不但稀释作用强,而且具有一定的表面活性,其亲水基与无机大分子胶粒结合,包围在胶粒分子骨架的外界面上,而方向朝外的疏水基起滑润作用,可显著改变胶体的流变性。  另外,新配方胶体宜采用低温减压法制备,如果仍采用原常压髙温法制备,在制胶过程中,表面易结皮,锅底易焦糊,这大大地降低了胶体的质量、且出胶率低,降低原材料的利用率。  2.2热处理工艺  原热处理工艺是600℃后自然冷却约2h,然后直接进行12

7、50℃以上的高温处理。这种热处理制度被认为可以减缓晶粒的长大,因为小晶粒纤维的强度较高。但是,实际生产的纤维质量极不稳定,粉化严重,且时有发黑、发黄现象,产生大量废品。为了探明这种热处理方式使纤维质量不稳定的原因,我们设计了从3℃·min-3至100℃·min-1多种升温速度,并反复试验,总不能获得满意的结果,且试验结果无法重复。很显然,这种热处理工艺的纤维最终质量是由偶然因素决定的。这些偶然因素是由600℃以前的热处理程度冷却时的各种环境因素影响及1250℃以上热处理情况的各种随机组合构成的。所以,试验结果无法预测

8、,亦无法重复。  纤维坯体是由胶体细流拉伸后,挥发掉部份水分凝胶化的结果,其中仍含有大量水分。在热处理的第一阶段(千燥段)是除去其残存的大量游离水分,此阶段发生在200℃以前。凝胶纤维开始化学分解,挥发出HC1和结构水。有机碳的氧化发生在更高的温度段,此段宜在较低氧分压条件下进行。因为过多的氧使有机碳氧化速度过快,而破坏纤维的外形结构,出现粉化

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