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时间:2020-07-07
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1、烧结添加剂研究现状SinteringadditivesresearchstatusXXX(姓名)XXX(学号)(英文翻译)(学校班级邮编)(英文翻译)摘要:本文概述造块使用含硼添加剂的发展现状,以及含硼添加剂的发展。指出含硼添加剂的使用可改善人造富矿的冶金性能。硼铁精矿将成为造块的首选含硼添加剂。Abstract:inthispaper,madeuseofboronadditivedevelopmentpresentsituation,andthedevelopmentofboronadditive.Pointedouttha
2、ttheuseofboronadditivecanimprovethemetallurgicalpropertiesofsyntheticdiamond.Boronironconcentratewouldbepreferredinblocksofboronadditive.关键词:造块含硼添加剂硼泥硼铁精矿Keywords:agglomerationBoronadditiveBoronmudBoronironoreconcentrate1前言目前工业上开采利用的主要是硼美石矿,但是由于储量少,现已面临资源枯竭的危险。硼铁矿是一
3、种硼铁共生的复合矿,其中还含有相当数量对炼铁生产有用的MgO成分。因此,综合利用硼铁矿是十分迫切的任务。硼镁石经焙烧、破碎、浸取提硼后,可得粒度细的残渣——硼泥(亦称白硼泥)。按选矿——造块——高炉流程处理硼铁矿,除获得硼铁精矿、硼精矿外,也可获得硼泥(亦称黑硼泥)。2含硼添加剂试验应用情况2.1在烧结方面的应用早在80年代初,北台钢铁厂为了解决自熔性烧结矿的粉化问题,向烧结混合料中加入1.5%~2.0%的贫硼铁矿粉,使分化率大大降低,烧结矿强度提高,高炉冶炼取得明显效果。该厂一直沿用至今。此后在新抚钢厂使用也取得了明显效果。
4、以硼铁矿加入,使烧结矿中B2O3大于0.008%,烧结矿转鼓指数提高5%以上,利用系数提高0.2t/(㎡·h),冷态粉化率不大于4%;高炉使用后,炉况顺行,宜于接受风量和风温,生铁产量提高14.4%。1988年,东鞍山烧结厂在75㎡烧结机上也进行了试验,加入1.5%~2.0%的碰铁矿粉,烧结机可增产0.6t/(台·h),节煤1.53kg/t,高炉槽下小于5mm粉末减少0.78%,粒度组成改善,抗低温还原粉化性能改善,实验室测定的中温还原性虽变差,但高炉炉气利用并未变坏。高炉配加50%~70%含硼烧结矿冶炼,炉况顺行,增产2%,
5、降焦0.8%。烧结加硼泥改善烧结矿产量和质量的实践也不少。1984~1985年,山东张店钢铁厂烧结料中加入1.5%~2.0%硼泥,结果转鼓指数提高1.3%~2.05%,自然粉化率降低2.42%~6.47%,粒度组成改善(10~25mm提高7%~13%),烧结利用系数提高2.4%~2.6%,低温还原粉化率从21.35%降低到13.61%,900℃还原度从51.48%提高到55.22%。高炉使用后,炉况顺行,煤气利用改善,产量提高0.7%~6.32%,焦比降低5.62%~6.94%,炉渣流动性改善,脱硫能力提高。宣化钢铁厂在64㎡
6、烧结机和1260㎡高炉上进行加硼泥试验,也取得了令人满意的效果。加入2%~3%的硼泥,烧结矿强度提高,含粉率降低,高炉槽下返矿量每月减少5000t;粒度组成和冶金性能改善,高炉顺行,高炉产量提高49t/d,焦比降低,年经济效益在800万以上。1994年2672厂在两台24㎡烧结机和三座高炉上进行了用2%硼泥取代3%白云石的工业试验。结果是转股指数、筛分指数、全铁稳定率、碱度稳定率分别提高4.38%、2.0%、3.1%和3.54%;高炉返矿率降低2.6%。高炉使用85%含硼烧结矿后,炉况顺行,增铁37.5t/d,节焦10.5kg
7、/t。由上可见,加入含硼添加剂对改善烧结矿强度的效果是明显的,原因在于少量B2O3可以阻止2CaO·SiO2的晶形转变,防止冷却粉化,尤其是对自熔性烧结矿。其次还可增加MgO,对改善抗低温还原粉化性有利。此外,高炉渣中含有少量的B2O3有利于改善炉渣流动性,提高渣的脱硫能力。但是,由于硼泥中SiO2较高(24%~26%),对烧结矿的含铁品味有一定的影响。但是,对于少量使用蛇纹石(含40%SiO2和38%MgO)为添加剂的工厂,用粒度细的硼泥取代粒度较粗的蛇纹石,对改善烧结矿的质量和降低成本将是一项十分有利的措施。2.2在球团生
8、产方面的应用用于生产球团矿的含硼添加剂主要是硼泥(因为粒度细)。早在1982年,由凌钢和东北大学合作,在实验室和8㎡竖炉上进行了球团矿加硼泥的试验。这项措施现在已为凌钢用于日常生产。结果表明,球团中加入2%~3%的硼泥,可以提高球团矿强度,从而可降低焙烧温度50℃以上,节省能
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