150t转炉+lf+rh短流程生产齿轮钢的氧含量控制工艺

150t转炉+lf+rh短流程生产齿轮钢的氧含量控制工艺

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1、150t转炉+LF+RH短流程生产齿轮钢的氧含量控制工艺张群(本钢集团有限公司技术中心,本溪117000)摘要:采用150t转炉-LF-RH-350mm×470mm矩形坯连铸机短流程生产齿轮钢的氧含量控制工艺。出钢过程中严格控制下渣量,钢包渣厚度控制在40~70mm,精炼过程中造渣材料选择活性石灰、精炼渣CaO-SiO2-Al2O3系,且控制(FeO+MnO)≤1%,连铸中间包采取高碱度保护渣和浸入式水口浇注。结果表明:统计的30炉成品齿轮钢氧含量在(8~20)×10-6范围浮动,平均氧含量为16×10-6。关键词:150t转炉;齿轮钢;氧含量;控制Con

2、trollingTechnologyonOxygenContentinGearSteelProducedby150tLD-LF-RHShortProcessFlowSheetZhangQun(TechnologyCenter,BenxiSteelGroupCorporation,Benxi117000)Abstract:Shortprocessflowsheetthatcontrollingtechnologyonoxygencontentingearsteelproducedby150tLD-LF-RH-350mm×470mmrectangularbil

3、letconcastingprocesswasadopted.steelslagwasstrictlycontrolledduringtaping,thethicknessofLadleslagwascontrolledat40~70mm.TheslaggingmaterialthatactivelimeandCaO-SiO2-Al2O3slagsystemwasselectedduringrefining,and(FeO+MnO)≤1%wascontrolled.HighbasicityfluxandcastingSENwereadoptedintund

4、ish.Theresultshowthat:theoxygencontentthat30furnacegearsteelproductswasamong(8~20)×10-6,andtheaverageoxygencontentwas16×10-6。Keyword:150tLD;Gearsteel;OxygenContent;Controlling前言随着我国汽车工业的迅速发展,对汽车材料的需求量日益增长,对产品的质量要求越来越高,氧含量作为影响齿轮钢疲劳寿命的重要因素[1],越来越受到重视。本钢转炉生产齿轮钢过程中对氧含量具有严格的要求,以20CrMnT

5、iH为代表的超低氧齿轮钢生产工艺,经过多年的摸索及研究,氧含量控制逐渐趋于稳定,控制在[O]≤20×10-6,大大提高了齿轮钢的疲劳寿命。1工艺流程本钢20CrMnTiH齿轮钢生产工艺流程为:铁水脱硫扒渣→复吹转炉→吹氬站→LF精炼→RH精炼→大矩形坯连铸工艺→800扎钢线。转炉容量为150t,从高炉来的铁水进行脱硫扒渣处理,满足入炉铁水[S]≤0.005%,[P]≤0.04%的要求。主要设备及参数见表1所示。表1炼钢厂主要设备参数Table1Parametersofmainequipmentatsteelmakingplant名称参数及功能铁水脱硫扒渣脱

6、硫粉剂为钝化镁粉和石灰,吹炼速度8~14kg/min转炉顶底复吹转炉,容量150t,供氧时间14~16minLF精练电极旋转式双工位165tLF炉,变压器容量35MVA,温升速率1~5℃RH精练单工位RH-TB,六级真空泵,67Pa时抽气能力为600kg∕h,循环速度130t∕min矩形坯连铸机弧形,4机4流,断面350mm×470mm,中间包容量32t,拉速0.6m/min2冶炼工艺2.1转炉冶炼文献[2]指出,精炼前钢液氧含量高,则成品材总氧亦随之升高,反之则低。降低齿轮钢氧含量,要求粗炼钢液实现低氧化和低温化。为了适应转炉快节奏,提高齿轮钢的疲劳寿命

7、和质量,要最大限度地控制齿轮钢中原始氧含量,所以要使转炉终点的氧含量最低[3]。出钢过程中加入足量的铝进行脱氧处理。在转炉冶炼过程中,通过均衡装料、顶底复吹搅拌、副枪测量及炉气分析等手段,监控炉内冶炼情况,达到降低冶炼终点钢液及炉渣氧化性的目的。有人通过实验已经正实随着[C]的下降,钢液氧活度升高,当[C]≤0.10%时,即使[C]微小下降[3],钢液氧活度含量也大幅度上升。严格控制钢包下渣量是降低钢包渣氧化性的最有效办法。本钢采用挡渣镖挡渣,挡渣效果很好,钢包渣厚度控制在40~70mm,同时采用烘烤干净的钢包盛装钢液。出钢温度控制在1689±7℃,出钢过

8、程中加入高碱度精炼渣,加入量为5~6Kg/t钢,然后采用铝线脱氧,

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