MPS5000B立磨磨辊密封风压低的分析及处理.pdf

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1、2014.No.8渗Ik1Mk~T一71一MPSS000B立磨磨辊密封风压低的分析及处理徐英民,金红波,桑波磊,单绍仁f安阳中联水泥有限公司,河南安阳455133)中图分类号:TQ172.632.5文献标识码:B文章编号:1002—9877(20l4)08—0O71一【)1我公司MPS5000B生料立磨磨辊轴承密封采用分析认为,更换磨辊衬板并堆焊磨盘衬板后,磨正气压及密封圈密封,2013年底立磨检修后开机,3辊位置升高,进而带动活动立管位置升高,活动立管个磨辊密封风压均发生风压低而报警的故障。经过分上端伸入到固定密封管道内部(见图2)。球形密封位析

2、及调整,使得风压正常。解决了磨辊风压低报故障。置过高,压缩空气从球形密封外侧泄漏,降低了磨辊1问题密封风压。并且.活动立管的抬高量随着料层厚度的磨辊密封采用离心式风机供风,密封风压检修前波动而波动,进而风压也随之波动。查看中控操作,发正常运转时是6000Pa,设定风压报警值4500Pa、停现磨辊料层厚度190ram左右,而检修前是110mm左机值3200Pa。2013年底立磨检修,磨辊及磨盘衬板磨右。损量分别达到35mm及40mm,故更换了磨辊衬板,堆由上述情况可知,在更换磨辊衬板、堆焊磨盘衬焊了磨盘衬板。检修后开机,3个磨辊密封风压均为板后,使料

3、层抬高;而在粉磨能力提高后,我们又使料4000Pa.低于设定报警值,甚至有时风压低于停机值层加厚。这两种因素综合作用,使立管位置升高,产生导致立磨跳停。缝隙,从而漏风。2问题分析及解决措施磨辊密封示意见图1。气流测压管图2活动立管上端密封风泄漏采取措施:磨辊张紧压力设计值是180Pa,将磨辊张紧压力由实际的150Pa提高到160Pa,料层厚度降到170ram左右,磨辊密封风压达到6000Pa。检查电动机电流、立磨振动等参数正常,产量稍有提高。3效果经上述处理后,使用近2个月,检查立磨设备及操作均正常,没再发生磨辊密封风压低报及跳停故障.说明上述处理

4、措施是可行的。(编辑王艳丽)图1磨辊密封示意

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