减小TRP160-140辊压机振动的措施.pdf

减小TRP160-140辊压机振动的措施.pdf

ID:54599637

大小:78.45 KB

页数:1页

时间:2020-05-03

减小TRP160-140辊压机振动的措施.pdf_第1页
资源描述:

《减小TRP160-140辊压机振动的措施.pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、2013.No.5渗CEML~T一37一减小TRP160—140辊压机振动的措施刘洪涛,梁照刚,赵阳光(华润水泥(阳春)有限公司,广东阳春529600)中图分类号:TQ172.632.5文献标识码:B文章编号:1002-9877(2013)05-0037-011存在的问题及原因分析过打手动棒阀进行控制,打手动棒阀劳动强度大,还我公司TRP160—140辊压机+TVS96/20V型选粉时常出现操作不灵活的现象,造成辊压机振动大。我机配套4.2x13m球磨机+TESu一310涡流选粉机组们将气动闸板由普通闸板改为空心的闸板。见图1。成的联合粉磨系统.自201

2、2年1月以来,辊压机振动改造后,每次开停机,气动闸板能够正常开关。大.电流波动>40A,辊缝波动>10mm,左右辊缝差也在10mm以上辊压机的振动严重影响其做功效果,缩短轴承寿命,磨机台时产量下降,工序电耗升高。经分析,产生振动的主要原因是入辊压机物料成分波动大,另外还与设备维护不够有关。2采取的措施2.1保持调配站熟料库的高料位。减少熟料的离析图1改造后的气动闸板以往为了减少熟料输送皮带的开机次数,熟料库2.4加强辊压机附属设备维护总是上料至9m以上才停止,料位下降到4m左右才加强对辊压机蓄能器和液压站的维护,使辊压机进行上料,当料位下降到6m左右时,

3、熟料的离析现加、减压和保压正常.定期检查蓄能器压力,发现蓄能象就开始显现,熟料库下的粉料就开始多起来。为此,器皮囊损坏及时进行更换处理,以减少辊压机因设备我们要求熟料库料位控制在7m以上。原因造成的振动。加强辊皮的维护,有脱落或磨损及2.2清理系统结皮和积料时补焊,有利于辊压机的稳定和提高做功效率。粤西春季阴雨天气多,造成混合材水分普遍偏2.5控制入辊压机物料粒度.减少物料水分大,加上使用的脱硫石膏没有直接入磨,很容易造成控制入辊压机物料粒度在40ram以下,粗细颗粒设备边壁结皮。稳流仓壁和进辊压机下料管壁上结皮适当搭配,添加的混合材中石灰石的粒度偏大,

4、后通严重。稳流仓设计容量30t,到最后有效容量只有15t,过破碎机翻边和更换锤头,减小了石灰石的粒度:减在一定程度上减小了仓压,不利于稳定下料。对该两少水分含量高的混合材用量,以减少系统结皮和辊皮处的结皮进行清理,恢复原容积和仓压。粘料;多增加如粉煤灰、烧油页岩等易磨性好的混合V型选粉机底部有很多积料埋住了打散格,造成材,可提高辊压机做功效率,减小振动。人V型选粉机的物料没有被充分分选就直接进入稳流仓.稳流仓里细粉含量增加,不利于辊压机的稳定。3效果通过采取以上措施,辊压机电流和辊缝波动范围将此处积料彻底清理后.恢复v型选粉机选粉效率。辊压机上部、稳流仓

5、上部和辊压机下料皮带头部变小,说明振动很小,做功效率提高,磨机台时产量也都有收尘风管,这些收尘风管的风汇聚在一起经V型有很大提高,工序电耗下降。调整前后粉磨系统运行选粉机顶部直接进入涡流选粉机进行分选。当这些风参数对比见表1表1调整前后水泥粉磨系统运行参数管堵塞时,除影响环境外,进入辊压机的细粉也会增多,故每班都要用手锤敲收尘风管,每次停机时进行时间辊压机压力辊缝磨机台时工序电耗电流,A/MPa产量/(t/h)/(kWh/t)彻底清理,以避免收尘风管的堵塞。调整前38~805~l120~3519830.82.3对辊压机气动闸板进行改造调整后60~709~

6、ll30~3522029.3由于物料水分大,容易在气动闸板周围造成结f编辑乔彬)皮,每次开停机时气动闸板总是不能正常工作,要通

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。