低碳低硅铝镇静钢中间包头炉堵水口分析与处理-论文.pdf

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1、2ol4l:!}F第2期。lIl0、t一r自tt‘≈≈

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3、0÷!I低碳低硅铝镇静钢中间包头炉堵水口分析与处理李伟张永全覃胜苗(转炉炼钢厂)摘要:分析120t转炉冶炼低碳低硅铝镇静钢SPHC中间包头炉钢水黏堵水口的原因。介绍成分控制、造渣控制、喂线量控制、在线吹氩及电极升温控制等方面的改进与优化,总结实施后的效果。关键词:低碳低硅铝镇静钢;中间包;钢水黏;成分;造渣;喂线;吹氩;电极AnalysisandTreatmentforNozzleBlockinginFirstHeatofTundishofLow-carbonandLow-siliconAluminium-KiliedSteelL

4、iWeiZHANGYongquanQINShengmiao(ConverterSteelmakingPlant)Abstract:Thecausesfornozzleblockinginfirstheatoftundishoflow—carbonandlow—siliconalu—minium—killedsteelSPHCsmeltedin120tConverterwereanalyzed.Theimprovementandoptimizedcoun—termeasuresinrespectsofchemicalcompositioncontrol,slaggingcontrol,wir

5、efeedingcontrol,argonblownon—lineandelectrodeheatingupwereintroduced,andtheeffectsafterthesemeasuresbeingimplementedweresummarized.KeyWords:Low—carbonandLow—siliconAluminium—KilledSteel;Tundish;MohenSteelBond—ing;Composition;Slagging;WireFeeding;ArgonBlown;Electrode1前言优化措施。柳钢120t转炉系统在冶炼低碳低硅铝镇静2分析与

6、讨论钢SPHC中间包头炉时经常出现钢水黏堵水口现2.1成分控制象,可浇性很差,但连浇炉可浇性十分稳定,SPHC一1R及上精炼成分要求(即转炉造渣及几乎没有钢水黏拉速下降现象发生,两者工艺出站要求)见表1,氩后温度:≥1590oC,单炉路线一致:铁水倒灌(脱硫)一转炉一LF精石灰量:400~500kg,单炉精炼渣量:200kg。炼一CC,操作规程一样,成分控制要求一样,通过对比事故案例与正常炉次,发现当进唯一不同是出站温度比连浇炉次高40℃左右。站W钢(A1)<200×10,当精炼过程控制反复为此,对发生的所有事故认真分析,并将事故补铝的炉次全部出现钢水黏现象,说明补加铝炉次与正常炉次加以对

7、比,对顶渣符合性、进铁后,钢中的脱氧夹杂物没有及时地上浮排除,站条件、过程成分控制、吹氩控制等进行认真而且反复补铝产生的脱氧夹杂物越来越小,更分析,查找原因。本文总结实施的工艺改进与加剧了上浮的难度。[1]中间包头炉对钢水夹杂物作者:李伟,大学学历,助理工程师,炼钢工艺控制要求及脱氧程度要求极为苛刻,所以这种技术员。柳钢。科。技2014年第2期表lSPHC一1R成分及上精炼要求脱氧方式对钢水可浇性是很不利的。使得钢中Ah波动极大,脱氧夹杂物数量增多。2.2顶渣符合性2.3喂线量控制通过长时间的理论学习及现场实践摸索,现场调查发现,班组为防止中问包头炉堵理想顶渣⋯成分要求W(CaO):50%

8、~60%;W水口现象发生,特意加大喂线量,喂入的纯钙(Al203):27%~35%;W(FeO+MnO)≤1.0%。线量普遍大于250m,甚至大于30013"1,而操作通过对事故案例的分析,发现当W要点规定喂人量控制在100~200m,有研究表(FeO+MnO)≥1.5%的炉次全部出现堵水口拉速明_2I,向钢液中加入的钙线并不是越多越好,如下降现象,说明顶渣脱氧不良对钢水可浇性影果过量,会生成CaO和CaS夹杂物。响很大。【J同时,发现事故炉次顶渣W(A1。0,)2.4在线吹氩及电极升温控制≥35%,甚至有个别炉次顶渣W(A1O)≥现场调查发现,个别班组吹氩控制不规范,40%,直接导致m(

9、CaO)/m(A1:0)<1.5,顶特别是在加入铝铁增铝后强吹氩时间不足,或渣吸附夹杂物能力下降;l1】有效碱度降低,脱硫是在等样过程中继续强吹氩,造成混匀时间不困难;lll顶渣AIO,过高还使得顶渣偏稀,加之足或是过程Ah损过大增加顶渣A10的含量。在中间包头炉生产中由于温度较高,升温时间由于中间包头炉要求站温度较高,个别较长,加大了二次氧化趋势,难以使顶渣W班组温度控制不理想,升温次数过多,造成顶(FeO+MnO1≤

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