苏里格气田Φ38.1mm连续油管应用效果分析评价.pdf

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1、2014年6月油气井测试第23卷第3期苏里格气田38.1mm连续油管应用效果分析评价樊自有曹立山侯万滨(1.长庆油田公司第三采气厂内蒙古鄂尔多斯0173002.大港油田公司检测监督评价中心天滓300280)摘要苏里格气田是典型低渗低压低丰度岩性气藏,单井产量低,在开发气藏过程中,多数气井都会随着生产的进行产量不断下降,以致最终停产。导致这一问题的原因有多个方面,包括气藏压力下降、边底水侵入、气体流速降低、井底积液及产液量增加等。气井一旦出现积液,将意味着不断增加的井底液柱回压导致井底流动压力增大,生产压差减小,产量大幅度下降。为了有效避免或减缓水进、减少井底积液,提高气井

2、携液能力,结合苏里格气田井筒实际情况,采用了中38.1mm连续油管生产后,产气量产水量均明显增加,取得了较好的排水效果。关键词苏里格气田连续油管速度管柱排水采气文章编号:1004—4388(2014)03—0023—03中图分类号:TE357文献标识码:B水。所以盒8段气藏为受上倾方向致密地层封堵的O引言岩性圈闭气藏。其孔隙发育受控于砂岩原始组分和苏里格气田(埋深为3300~3700m),是典型的成岩作用。岩石薄片分析表明,盒8段的砂岩组分低压、低渗透、低丰度气藏,非均质性强,压力系数包括了石英砂岩、岩屑石英砂岩以及岩屑砂岩等易0.87。多数气井生产8~9年后,产气量不足

3、0.5×压实组分。从成岩作用和孔隙演化的整个过程来10m/d,气井在生产过程中均产少量地层水,产水看,早成岩阶段的压实作用是孔隙度下降的主要因量一般为0.05~1.0m’/d。气井生产中后期,因井素,也是形成低渗透储层的主要因素。底压力和产气量均较低,气井携液能力变差,当生产天然气运移成藏过程中,气驱水的完全程度与管柱内径过大时,会使井筒内气体流速过小而达不地层的孔、渗情况密切相关。在比较致密的低渗透到连续排液的要求层致气井井筒积液不断增多,井地层中,地层水难以流动,气驱水很难进行,驱替和底回压增大,产气量降低,对气井的生产和寿命影响扩散两种气水运移方式同时进行,被低渗透

4、砂岩包极大。采用小管径油管生产,可有效提高井筒气流裹的河道砂体孔隙中的原生水易被气“封闭”起来。带水能力,排出井底积液。采用常规压井更换生产苏里格气田盒8段气藏的储层大都被低渗透致密管柱,由于压井液伤害地层,导致气井不能恢复生砂岩所包围,残存在河道砂体中的水很难完全被天产;采用在原有生产管柱内下入小直径连续油管作然气置换出来,所以形成广泛的残余可动水分为生产管柱,可提高气井排液能力,使气井恢复自喷布区。生产。结合苏里格气田地质特征及气井特点,开展1.2河流相非均质砂体富含地层水了连续油管排水采气工艺技术试验并用于现场,取盒8段属于河流沉积体系,河道的频繁迁移形得了较好的效

5、果¨j。成了大量分散的单砂体,导致砂体纵横向上的不连续,非均质性强。其储集砂体呈不连续的透镜状分1地层水形成与分布的地质背景布,且被低渗透的泥岩或泥质砂岩在三维空间所包1.1气藏的岩性圈闭和储层低渗透特征是气水分围,与砂体同沉积的地层水因被低渗透砂泥岩所阻布的主控因素挡而滞留在储层孔隙中。地质上这种被封堵的纵横苏里格地区天然气的聚集成藏主要受储集砂体向上不连续的透镜状储集体,导致在平面分布和层分布的控制。盆地北部上倾方向主要是成岩压实作位分布上的不均匀性,往往成孤立状,表现出水砂层用强烈的岩屑砂岩,孔渗性差,储层中含有大量的呈透镜状,横向互不连通的基本特征。[作者简介]樊

6、自有,男,1985年出生,2008年毕业于大庆石油学院,一直从事天然气井的开发与管理工作。24油气井测试2014年6月1.3气藏成藏过程中的地层区域反转导致地层水129.8182×104m。(见图2)。一Bd暑一出,爨向西部汇集2.3第三作业区苏248—2OO一884井6420苏里格气田盒8段储层在二、三叠纪时期,地层该井实验前配产0.3×104m,投产时间2008处于西高东低的势态;在三叠纪后转为东高西低的年11月21日,投产套压25.5MPa,生产层位盒8,现今构造格局。l4。北高南低的势态也是在三叠纪实验前套压9.79MPa。后才形成的,但未经历过南高北低的历史时期

7、。结2011年9月29H开始连续油管生产,套压合区域构造演化情况进行综合成藏分析,地层由东5.47MPa,产量0.65X104m。截止2011年1月倾转向西倾使得天然气向东部高部位富集,而地层31日,套压降至3.92MPa,13产稳定在0.5×水向西部低部位汇集,最终导致西部水区较多、气井104in。。累计增产52.5605xlO"m(见图3)。产水量较大的基本格局l5J。2试验井生产情况2.1第一作业区苏14.16—33井该井实验前配产0.57×1041TI,投产时间2008年1月12日,投产套压25MPa,生产层位山1、盒

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