600mw 超临界锅炉炉底水封失去处理及防范对策

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1、学兔兔www.xuetutu.com第42卷第4期锅炉技术Vo1.42。No.42011年7月B0ILERTECHNOLOGYJu1.,2011文章编号:CN31—1508(2011)07—0049—04600MW超临界锅炉炉底水封失去处理及防范对策陈斌源,刘洋,朱军,刘扬波(广东珠海金湾发电有限公司,广东珠海519050)摘要:针对炉底水封失去的危害,通过实例分析超临界锅炉炉底水封失去过程和水封恢复过程的现象,总结相应的切实可行的应急策略,并进一步提出有效的防范对策,可为国内同类型机组故障处理提供借

2、鉴。关键词:超临界锅炉;水封;捞渣机;对策中图分类号:TK229.2文献标识码:B炉安全运行的危害。0前言因此,研究超临界锅炉炉底水封失去时及恢超临界直流锅炉水容积小,没有厚壁汽包,复过程中锅炉主要参数变化规律,并在事故发生又采用薄壁、小直径的管子,因而其工质与金属时采取何种有效的控制措施,以及机组正常运行的蓄热能力比汽包锅炉小,自行保持平衡的能力中如何防范炉底水封失去事故,对提高超临界锅较差l1],对机组参数的变化反应灵敏,给运行操炉运行的安全性和可靠性、减少机组非停次数,作带来较大压力。锅炉炉底水

3、封对于锅炉的安具有重大意义。全运行具有重大意义,然而,由于运行中对炉底1锅炉概况水封的重视不足导致水封失去,将严重危及锅炉的正常运行。广东珠海金湾发电有限公司4号机组锅炉超临界锅炉运行中发生炉底水封失去时,由是超临界参数变压运行螺旋管圈直流锅炉,型号于引风机的抽吸,炉底大量冷风进入炉膛,火焰为SG-1913/25.4一M96o,单炉膛,一次中间再热,中心急剧上移,烟气流量及流速迅速增大,炉内四角切圆燃烧方式,平衡通风,全钢架悬吊结构燃烧工况严重恶化,带来极大危害:(1)主汽温、Ⅱ型露天布置,固态排渣。

4、设计煤种为神府东胜再热汽温迅速升高至超限导致锅炉MFT动作,煤,校核煤种为晋北煤。严重时,由于炉管金属温度变化率过快造成除渣系统设计为灰渣分除系统,石子煤采用皮大量脱落,堵塞通流管道,导致锅炉爆管;(2)水力喷射器输送方式,底渣系统由刮板捞渣机、受热面吸热不均,汽水分离器出口蒸汽温度下降碎渣机、缓冲渣仓、管式皮带机、渣仓、渣浆泵房至低于饱和温度,锅炉转人湿态运行,容易引起组成。锅炉燃烧产生的渣和水力喷射器输送来分离器水位高高锅炉MFT动作;(3)炉膛压力因的石子煤一同至刮板捞渣机混合后,输送至缓冲失控

5、超限导致锅炉MFT;(4)低负荷时加剧炉内渣仓,然后经过管式皮带机输送至渣仓,从渣仓燃烧不稳定性造成炉膛火焰丧失;(5)炉膛总风卸至灰场管式皮带机,输送至灰场堆放。每台锅量急剧增加导致引风机电流超限发生跳闸,炉膛炉有2个渣井,每个渣井对应1个排渣口。渣井排烟温度迅速升高造成空气预热器变形加重、空上部与锅炉下联箱水封板连接,下部与渣井关断气预热器电流升高至越限发生跳闸,过高的排烟门相连,保证其密封。渣井支承方式采用独立支温度还可能引起尾部烟道二次燃烧。锅炉炉底撑吊式,钢结构的设计允许刮板捞渣机从一侧拉水

6、封恢复时,同样会带来主再热汽温度急剧下出。渣井水封槽能有效地配合锅炉水冷壁垂直降、锅炉螺旋水冷壁金属温度及汽水分离器出口和水平方向的膨胀量,且水封槽的设计已考虑了温度快速升高、炉膛压力急剧波动等严重危及锅下联箱下降支管(保温后)的膨胀量,水封槽中设收稿日期:2011一O2—23作者简介:陈斌源(1981一),男,硕士,工程师,毕业于华南理工大学,主要从事电厂锅炉安全控制与优化运行工作。学兔兔www.xuetutu.com50锅炉技术第42卷有冲洗排污措施。渣井的水封槽沿渣井四周布热面出现吸热严重不均,

7、锅炉相关重要参数变化置,由连续溢流的密封水维持槽内的水位和渣斗异常。由图1可以看出,在风烟系统侧,在水封密封,并在渣井内按需要配置冷却水喷淋装置,失去过程中(图1A、B阶段),炉膛压力开始明显以限制外表的温度不大于60℃,并相应配置喷上扬(压力设定~120Pa),最高升至正压69.28淋冷却的观察窗和通渣孔。Pa后由于引风机出力的增大而回调;A/g引风机出力持续增大,电流分别由正常运行的233A2炉底水封失去过程现象分析及应对策略和230A上升至最高276A和274A;省煤器出某日12:00:00,4

8、机组CC方式运行,AGC口氧量由正常运行的3.8左右上升至水封失去负荷指令由530Mw减至430MW,在机组减负最严重时的8.33;A/B空气预热器由于烟气流荷过程中,发现盘面相关重要参数开始失控,操量和流速的急剧增加以及进口烟温上涨造成本作员根据盘面主参数的反常变化(见图1、图2),体变形的加重,马达电流由31.5A和29.3A上迅速判断出炉底水封失去故障,立即通知灰控值升至最高值49.3A和55.8A;由于炉膛风量控班员到捞渣机水封槽就地检查炉底水封

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