25mw汽轮发电机组轴承振动浅析

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1、学兔兔www.xuetutu.com工程技术lE&CTechnology25MW覃良荣中国化学工程第七建设有限公司四川成都610000摘要振动是缩短机械设备使用寿命的重要因素,影响振动的因素很多,本文就具体问题进行了分析,找到了解决问题的办法。消除了超标振动,设备运行良好。关键词轴承油膜间隙振动中图分类号TE682文献标识码B文章编号1672—9323(2011)06—0069—021概述(2)机组转速在2900rpm’3000rpm时,4#轴承的垂直方新疆众和自备电站25MW汽轮机组为凝汽式汽轮机,该机向及水平方向振动较大,最大达85“m,其它各轴承振动在组在空负荷及在不同条件,不同负荷

2、的情况下振动出现了明显40“m以下I的变化。特别是4#轴承(发电机后轴承)的振动变化较大,其垂(3)对4#轴承处理后,振动由空负荷的41um降至负荷直方向、水平方向的振动最大达85“m,最小为26um,通过停为85%的27“m,满负荷为30“m左右,机检查,从激振和支撑刚度两种原因入手分析、检查,找到了影(4)振动受主汽温度、压力影响不大,改变主汽温度及压响振动的因素,采取具体措施,消除影响振动的因素,最终4#力,振动变化很小;轴承的振动减小到30“m的优良标准。(5)振动与励磁电流无明显关系;2振动机组的特征(6)调整机组的润滑油压在0.IMPa~0.14MPa范围内,润2.1机组轴承结

3、构(见图1)滑油压大小对振动没有明显影响。(7)投入调整抽汽对振动影响不大。汽轮机联轴器发电机动磁机3振动故障分析3.1机组在试运初期,空负荷条件下,机组在2900rlma~3000rpm时,轴系振动较大,可能与油温、油压、转速、对中,轴颈扰动过大和轴瓦的稳定性有关,由此导致滑动轴承油膜失稳,造1#轴承2#轴承3#轴承4#轴承成油膜涡动。由于油膜的涡动将以共振的形式保持下去不会衰图1机组轴承结构减。2.2机组振动情况(1)从实际施工情况看,对中符合设计要求的规定;(1)机组在试运期间,空负荷条件下,转速升至3000rpm(2)从运行参数看:4#轴承回油温度偏高达64"C,转速在时,4#轴承

4、垂直及水平方向的振动由30“m上升至85um。2900rpm-3000t聊n时,振动最大达85“m,振动较大l(2)机组在3000rpm运行条件下,振动由空负荷的41“m(3)从轴瓦的稳定性看:与轴瓦的顶间隙、侧间隙,轴瓦的降至负荷为2.2万kw的27i,tm,2.5万kw的30“m。型式、长径比,润滑油的粘度,轴承座的标高,轴瓦紧力,轴承的2.3机组的振动特征紧力,轴承与台板间的紧力,台板与基础灌浆结合等因素有关,为了解机组的振动特征,进行了一系列参数分析,包括升速从停机检查轴承的情况看:瓦的侧间隙偏小,回油流量小,导致试验、带负荷试验、稳定负荷改变励磁电流、稳定负荷改变主汽4#轴承回油

5、温度升高;从瓦的型式看:4#轴承设计为园瓦,侧参数,改变润滑油压,50%、85%、100%负荷条件下试验、总结机间隙偏小,回油及散热效果较差,导致4#轴承回油温度升高;组振动表现为以下几方面特征。从瓦的接触情况看:60。的接触角符合设计要求,有部分接触点(1)机组轴承在临界转速(1250rpm)时振动状况:垂直方较密集且成板块状,瓦未刮平,并且有很小的偏心,导致轴承温向及水平向振动均不超过40“ml升,从轴瓦的紧力看:符合设计要求。对轴瓦的稳定性不会产生石油化工建设∞11.06169学兔兔www.xuetutu.comE&cTechnologyI工程技术影响,不会影响轴承的振动;从轴承的紧

6、力看:紧力不够。拆卸检4.2调整上瓦座与上半轴承座的紧力和接触情况查上半轴承座与上瓦座(球面)未接触,上瓦座的定位螺钉与上通过加垫片、研磨、压铅检查上瓦座与上半轴承座的间隙,半轴承座球面内顶部园孔之间有相碰的亮点,表面看上半轴承由1.05mm间隙调整到紧力为0.05ram间隙。球面垫块与瓦座座与瓦座的紧力不符合要求,引起下半轴承座与轴瓦的稳定性之间加调整垫片压紧后,涂红丹与上轴承座的球面洼窝对研,修减小;检查轴承座与台板间的紧力,4颗台板联结螺栓中,有一刮,使接触点分散,均匀。颗螺栓紧力不够,使整个轴承座受力不均匀,减小了整个轴承座4.3调整定位螺钉的直径,由原来的由20ram变成咖18m

7、m,使的稳定性;检查台板与基础二次灌浆结合情况:二次灌浆未充实轴承座与瓦面同心,增加了轴承自动调心的效果,增强了瓦的稳填满,出现空洞、空隙,整个轴承座座落在没有充实的台板上,必定性。将引起整个轴系的振动,4.4增加轴承座与台板紧力,使轴承座与台板的四个联结螺栓“)分析空负荷条件下.额定转速为3000rpm和在不同负紧力一致,增加轴承座的稳定性及支撑刚度。荷下运转,振动由大变小原因。汽轮机带负荷的过程,实际上是4.5基础与

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