1000mw机组引风机电机轴瓦温度异常升高原因分析

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1、第37卷第9期华电技术V0lI37No.92015年9月HuadianTechnologySep.20151000MW机组引风机电机轴瓦温度异常升高原因分析周黎明(神华广东国华粤电台山发电有限公司,广东台山529228)摘要:以神华广东国华粤电台山发电有限公司为例,分析了轴流式引风机在机组快速减负荷(RB)试验后电机轴瓦温度异常升高的原因,认为该风机电机轴肩在特殊工况下运行存在较大问题,其根本原因是风机轴系在特殊工况下运行存在热膨胀受阻现象。经处理后,彻底消除了存在的隐患,保证了引风机在所有工况下都能安全、稳定运行。关键词:轴流式引风机;快

2、速减负荷;电机轴瓦;温度异常;热膨胀受阻中图分类号:TK268文献标志码:B文章编号:1674—1951(2015)09—0033—02O引言某1000MW机组投产后运行状态正常,因设备试验需要,进行A侧空气预热器(以下简称空预器)快速减负荷(RB)试验。机组RB正常动作后,联跳A侧风组,机组RB控制动作正常。在RB试验后,停运4h的A引风机热态再次启动,发现该引风机电机非驱动端轴承温度逐步升高且不能稳定下来。由此断定该轴瓦已经损坏,须进行处理⋯,停运A引风机检查。图1引风机转动部件装配示意1引风机轴系调整原理行预拉处理J。故引风机轴系在轴

3、向、径向都会有很大的膨胀位移量。该引风机为AN42e6型静叶可调轴流式风机,转热态运行时,风机轴、中间轴、电机轴应在一条速595r/min,电机功率6400kW,联轴器为刚挠性联直线上,联轴器膜片回复至自由状态,电机转子在磁轴器。风机配有推力球轴承(推力端)和圆柱滚柱力中心线运行,电机驱动端及非驱动端轴瓦侧面与轴承(承力端),电机驱动端及非驱动端均为滑动轴轴肩无动、静摩擦。承,采用油环供油及压力供油复合润滑方式。引风机轴系径向冷态调整:在保证引风机轴承静叶可调轴流式引风机转子轴系由主电机轴、箱主轴水平度和电机主轴水平度的前提下,冷态时传扭中

4、间轴、传扭短轴、叶轮、轴承座和膜片联轴器让风机轴系高度低于电机轴系一个修正量,将电等部件组成(如图1所示),该型引风机轴系较长,机主轴中心线标高预先抬高3~4mm。此项调整通在安装中要精心找正,严格控制联轴器轴向及径向过在两端联轴器架设百分表、盘动转子的方式,测量偏差。轴系连接的中心偏差得以实现,通过加减电机基座使用膜片联轴器,可补偿平衡轴系运行过程中底部垫片的方式进行调整,最终使上、下张口间隙达一定量的轴向、径向位移,对于保证轴系的稳定性作到0.20—0.35mm(电机侧上张口、风机侧下张口间用显著。隙之和小于0.55mm),左右张口轴向

5、偏差小于0.15静叶可调轴流式引风机的介质为130℃的烟ml'lqt。但需要注意,调整过程中电机主轴水平度≤气,由于烟气加热使风机支承部件标高上扬,同时,0.15mm/m,调整原理如图2所示(图中①②均为百由于电机轴、传扭轴、短轴受热膨胀伸长,将使对轮分表)。端面发生轴向位移,在冷态找中心时须对联轴器进引风机轴系轴向冷态调整:单组膜片联轴器要收稿日期:2015—04—08;修回日期:2015—08—02从自然间隙向电机端预拉开1.5—3.0mm,此时膜·34·华电技术第37卷片联轴器的轴向热膨胀补偿量为3~6mm,电机转封环损坏,电机磁力中

6、心间隙为108mm,风机轴系子应在磁力中心位置。向后膨胀约6mm。通过以上调整,使电机空转、风机冷态试转、风由此可判断,故障确实与热态停运过程中引风机热态运行3种工况下电机轴瓦都能安全、稳定机轴系变化有关。运行。机组RB试验后,因处理机组电除尘整流变压器故障,导致机组RB后恢复正常运行时间推延了4h。在此期间,6A引风机在热态停运过程中由于烟气倒流,在风压作用下,风机中心筒由正常运行时微负压转为微正压,返回的热烟气将轴系在原先热态的基础上,继续向电机端轴向膨胀,按照被加热轴系长8.39m、温升6O℃计算,最大膨胀量在6mm左右。轴系长度增大

7、,所以出现了膨胀间隙过小的情况。。电机厂设计的电机非驱动端轴肩与油挡支图2引风机轴系径向调整原理示意撑架预留间隙不满足运行要求,导致风机热态再次启动后,在非正常工况下,风机轴系受热,转子热膨2故障原因分析胀受阻J,受热膨胀变形,轴系的实际运行工况与最近一次检修作业中,检查引风机及电机轴系设计工况产生了较大差距,最终影响轴瓦的温度变各部数据见表1。化j。具体表现为,电机非驱动端轴肩与油挡支撑表1引风机及电机轴系各部检修数据架端面间隙减小,电机非驱动端轴肩与油挡支撑架端面摩擦发热,轴瓦温度升高,轴瓦浮动密封环变形损坏。3处理过程由于故障原因为电

8、机厂生产的电机结构存在设计缺陷,电机非驱动端轴肩与油挡支撑架预留间隙过小,未考虑非正常运行工况下(热态停运时间较长)再次启动时所需动、静间隙。故处理过程中,对电机非驱动端油挡支撑

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