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时间:2017-12-08
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1、上海东景公司·二厂造气系统改造运行总结6-1二厂造气系统改造运行总结李世保、张学峰山西阳煤丰喜肥业(集团)有限公司临猗分公司摘要:通过我公司对二分厂造气系统的改造,充分体现了降低系统运行阻力给企业带来的巨大经济效益,也间接体现了节能降耗的目的。关键词:阻力;对比;效益我分公司二厂造气系统为年产8万吨合成氨装置,其中造气车间为7台φ2400固定床煤气炉,正常生产时6开1备,配套风机为D400风机2台、D600风机1台。近年来由于后工段不断改造,产量增加,导致造气炉负荷不能满足现阶段生产要求,设备长期处于高负荷运行状态,造成系统阻力增大
2、,消耗高。为了解决这一现象,公司决定对此系统进行改造,把老系统改造成9台φ2800煤气炉,并于2011年3月6日正常投入运行,且效果良好,现将新、老系统情况进行以下对比。1新老系统流程对比####新系统共9台φ2800煤气炉,1~5炉和6~9炉各上海东景公司·二厂造气系统改造运行总结6-2为一套单独系统,总共配套D700风机3台,炉子筒体高####度为8米,1~7炉采用高压锥形夹套,8~9炉采用低压阻热夹套,工艺流程如下:###1)空气流程。鼓风机→空气总管→1、2、3空气支管→安全蝶阀→吹风阀→Y型管入炉。2)煤气流程。上行煤气→
3、上行煤气阀→除尘器→煤总阀(与“下行煤气→下行煤气阀→下行除尘器→煤总阀”一起)→联合过热器→洗气塔→气柜进口水封。3)蒸汽流程。进入造气缓冲罐的蒸汽来自以下几部分:一是来自氨醇优化系统的0.5MPa、35t/h、220℃的蒸汽减压后进入缓冲罐;二是联合过热器自产并过热的6t/h、220℃、0.08MPa蒸汽直接进入缓冲罐;三是来自管网的1.3MPa蒸汽作为补充蒸汽减压后进入缓冲罐。4)吹风气流程。煤气炉→除尘器→回收阀→回收总管进三废炉。5)放空气流程。煤气炉→除尘器→烟囱阀→放空。管径及阀门选型如下:1)空气管道。空气总管选择D
4、N1000,入炉空气支管选择DN700。吹风阀选择座板阀,座板阀前加安全蝶阀,通径均为DN700。2)吹风气管道。吹风气管道从除尘器出来的管道选择DN800,回收阀选用DN800,阀门形式选择座板阀,结构采用侧进底出,吹风气总管选择DN1200。3)放空管道。放空气从除尘器出来到烟囱阀前的管径选择DN700,烟囱阀选用DN700,阀门形式选择座板阀,上海东景公司·二厂造气系统改造运行总结6-3结构采用下开上关式,主要防止突然断电时烟囱阀打不开造成炉子憋压。4)煤气管道。上行煤气管道采用DN800(采用铸铁内衬),上行煤气阀采用DN8
5、00,阀门形式采用座板阀,结构选用侧进底出。下行煤气管道采用DN700,下行煤气阀采用DN700,阀门形式采用闸板阀。5)煤气支管道。煤总阀前管道采用DN800,煤总阀采用DN800,阀门形式采用闸板阀,为安全起见选用两道闸板阀。6)煤气总管。煤总阀到过热器之间管道采用DN1200,进气柜前的大煤气总管选择为DN1600。7)蒸汽管道。出缓冲罐的两根蒸汽管道选择DN500,入炉蒸汽总管选择DN500。入炉上、下行蒸汽支管选择DN250。阀门采用闸板阀加手轮阀。老系统共7φ2400煤气炉,夹套全部采用低压夹套,工艺流程如下:1)空气流
6、程。鼓风机→空气总管→空气支管→各炉吹风阀。2)煤气流程。上行煤气→除尘器→上行煤气阀→检修水封(与“下行煤气→下行煤气阀→检修水封”一起)→联合过热器→洗气塔→气柜进口水封。3)蒸汽流程。进入造气缓冲罐的蒸汽来自以下几部分:一是来自二改一系统的蒸汽减压后进入缓冲罐;二是联合过热器自产并过热的蒸汽直接进入缓冲罐;三是来自管网的1.3MPa蒸汽作为补充蒸汽减压后进入缓冲上海东景公司·二厂造气系统改造运行总结6-4罐。4)吹风气流程。煤气炉→除尘器→回收阀→二改一系统。5)放空气流程。煤气炉→除尘器→烟囱阀→放空。阀门选型如下:1)空气
7、阀门。吹风阀选择闸板阀。2)吹风气阀门。阀门形式选择座板阀。3)放空管道。阀门形式选择座板阀,结构采用下开上关式。4)煤气阀门。阀门形式采用座板阀。5)蒸汽管道。阀门采用闸板阀加手轮阀。从以上流程可以看出:1)老系统上行阀设计在除尘器后,新系统上行阀设计在除尘器前,可以在下吹制气时减少了下吹蒸汽浪费,提高了蒸汽利用率。另外,新系统在上行管道处增加防爆水封,目的是在上行阀门故障时可以从此水封处泄压,防止设备憋压造成事故发生。2)新系统吹风阀前增加安全蝶阀,杜绝了阀门内漏而造成氧高事故。3)新系统下行阀后增加下行除尘器,有效减少了系统带
8、出物。4)新系统未设计检修水封,而是直接用2个闸阀代替,在2个闸阀中间增设了放空阀和排污阀,目的是为了降低系统阻力,比老系统更安全可靠。5)新系统煤气炉上部设计为锥体,而老系统上部为上海东景公司·二厂造气系统改造运行总结6-5平面,有
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