数控机床几例特殊故障的检修.pdf

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1、改装与维修R硎ngand№i悯懈数控机床几例特殊故障的检修易贵辉陈滨(中国工程物理研究院机械工艺制造研究所,四川绵阳621900)摘要:针对所遇到的一些机床故障现象,通过检修实例分别介绍FANUC0M系统加工中心的x轴故障原因及排除故障的方法、SIEMENS810控制系统的激光切割机高压无法接通故障的原因及排除故障的方法。关键词:速度控制单元;伺服单元;SPWM;达林顿管;CO:激光器;压力检测;相序调节器中图分类号:TG502.7文献标识码:BAfewcasesofspecialNCmachinetoolfaultmaintenanceYIGuihui,CHENBin(Insti

2、tuteofMechanicalManufacturingTechnology,ChinaAcademyofEngineeringPhysics,Mianyang621900,CHN)Abstract:Aimingatsomemachinefailurephenomena,throughtheinspection,theauthorsintroducethefailurecauseanddebug百ngmethodofXaxisofFANUC0Msystemprocessingcenterandhighpressurecannotbeconnectedinlasercuttingm

3、achinewithSIEMENS810controlsystem.Keywords:speedcontrolunit;servounit;SPWM;darlingtontube;C02laser;pressuretesting;phasesequencecontroller随着数控机床的13益广泛使用,如何提高数控机给停止后发生的,应是x轴不正常才引起液压不能起床的利用率,减少机床的故障停机时间就变得越来越动的,所以重点应放在解决x轴不正常这个问题上。重要了,同时也对数控人员维修的效率和质量提出越先检查外围:检查与x轴驱动相关的外围元器件,没来越高的要求。在维修时通过排除数控机床

4、所发生的有发现问题。接着检查x轴:在检查中发现x轴AC显性故障和隐性故障,可以减少设备自身原因的意外伺服放大器显示数字“3”,查机床说明书,数字“3”是停机和人为原因的事故停机。我们通过减少平均排除伺服放大器报警,报警内容是(HCAL)高电流报警,机故障时间MrlTR(MeanTimeToPepair),增加平均无故床正常时伺服放大器应该显示“0”。障时间MTBF(MeanTimeBetweenFailures)的方法,来报警的原因有:电动机动力线接错;数控系统侧的提高数控机床的有效度A。下面通过一些检修实例来伺服板异常;电动机线圈内部短路;晶体管模块损坏。介绍是如何排除故障的。分

5、别对这4点内容进行检查:(1)检查x轴伺服电动机的动力线及位置检测信号线都没发现问题,重1伺服过电流有报警故障检修新接线也依旧。(2)交换x轴和y轴速度控制板的位实例1某采用FANUC0M系统的加工中心,有置检测插头M,。M,,及电动机动力线uVW。交换后故一次在给机床的液压油箱加油后,给机床通电,x轴在障转移到y轴上,】,轴变得不能移动了。因此排除了运行过程中突然停下,同时另外两个轴也停止运行,液伺服电动机接线错误问题,故障点应该发生在x轴压电动机无法起动。AC伺服单元上。(3)拆除x轴AC伺服电动机的动力故障诊断在现场看见机床屏幕上显示412#报线后,使TGLS报警无效(对于M

6、系统将s:,设定为短警,由说明书查到412#报警是x轴检测错误。因为故路),合电源试通电,开机故障仍旧。说明故障点不在障是在给液压油箱加油后出现的,先是怀疑是液压电伺服电动机上,而是在伺服驱动单元。(4)取下并拆动机是否有问题,经检查液压电动机的接线和电阻值开x轴AC伺服放大单元,逐一检查与电流有关的电都是正确的。打开电气柜,发现自动开关QF:跳闸,流控制、SPWM控制、主控制板基极驱动信号和变频逆重新合上QF:,故障依旧。变(大功率晶体管模块)等部分。这种故障应该是大故障现象分析因为液压不能起动是在x轴进功率晶体管模块出故障的可能固性要大等些,等因此等把重点龟,‘ul_+$‘M蒯

7、阗mdⅢ悯撇改装与维修放在检查大功率晶体管模块上。用万用表检查变频逆2气压不足有报警故障检修变部分的大功率晶体管模块TM,将6个大功率晶体管模块的连接断开,用万用表的欧姆档对这6个晶体管实例2某采用SIEMENS810控制系统的激光切模块逐一检查,发现6个中有一个晶体管模块TM,的割机出现高压无法接通,无法发出激光的故障。系统c—E间的阻值只有3.2Q。从电路板上焊下TM,,再有报警,屏幕显示内容:测TM.的c—E阻值还是只有3.2Q。正常时c—ECAVITYPRES

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