水轮发电机转子滑环、碳刷烧损原因分析与处理

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1、安全生产电力安全技术第10卷(2008年第1期)Anquanshengchan水轮发电机转子滑环、碳刷烧损原因分析及处理王允龙,丁立彦,王环东(松江河发电厂,吉林抚松134500)松江河发电厂小山水电站总装机容量为2台(2)碳刷及刷握有部分烧熔。检查发现,转子80MW机组,发电机转子额定电流为1150A;空滑环32只碳刷(正负极各16只)和刷握均有不同程度载电流为614A;滑环直径1100mm,每个滑环碳的烧熔。其中负极有8只刷握烧熔,16块碳刷均有刷数为16个,碳刷尺寸为25mm×32mm×65mm,不同

2、程度烧损,刷辫烧断6根;正极有5只刷握烧磨擦系数≤0.20,50h磨损量≤0.25mm,电阻系熔,16块碳刷均有不同程度烧损,刷辫烧断4根。数6~10μΩ,线速度为12.5m/s,接触压降为2原因分析1.9~2.9V。2006-11-20T18:20,运行人员巡视时发现2号发电机转子电压、转子电流摆动,发电机(1)碳刷与刷握之间的间隙不均。拆下刷架检有烧焦味。进一步检查发现转子滑环、碳刷冒烟,运查发现,碳刷与刷握之间存在间隙不均现象(小的间行人员立即将机组解列停机。隙仅0.05mm,大的达到0.8mm)。间

3、隙小,在碳刷受热膨胀后,在刷握内卡死或上、下滑动不灵活,1设备损坏情况导致与滑环接触不良;间隙大,引起碳刷在刷握内(1)滑环表面灼伤。停机检查发现,转子滑环横向摆动,导致碳刷偏磨后与滑环接触不良,造成正、负级表面有多处被电弧灼伤的环形沟痕。负极碳刷电流分配不均,电流大的碳刷发热量大。滑环损坏较为严重,最高点与最低点相差1.1mm,其(2)刷架倾斜。检查发现,碳刷中心线并非完中有一处长约25mm,宽约9mm,深约1.1mm的全垂直于滑环圆周切面,有一定的倾斜角度。倾斜电弧灼伤沟痕;正级滑环表面最高点与最低点相

4、差势必造成碳刷的接触不良、刷握与滑环表面距离不0.7mm左右,其中有一处长约22mm,宽约5mm,一致,最终导致碳刷与滑环的接触电阻不均,接触深约0.7mm的电弧灼伤沟痕。电阻小的碳刷电流偏大,导致过热。系统油压一致,这时IV1在弹簧的作用下慢慢关闭。4事件反思在更换电液转换器时,将油缸上部有压力回油从电(1)此次处理IV1故障,导致机组解列3次,是液转换器处泄掉,所以每次更换电液转换器后能正由IV1高压供油管道和有压力回油管道堵塞引起的,常开启一次。判断为有压力回油管道堵塞。其原因为油管长期处于高温区,导

5、致油质石墨化,(2)对处理IV1电磁阀渗油时造成机组跳闸故致使整个管道堵塞。另外,处理管道堵塞的过程也障的分析如下。从图1可以看出,当IV1的OPC油存在着不合理的地方。既然发现了高压供油管道已管逆止阀不起逆止作用后,机组在正常运行时不会被堵塞,就应将处于同一位置的有压力回油管道一出现任何不正常的情况,即使在OPC试验时也不会起进行处理,这样就不需2次机组解列来分别处理发现任何问题,但在拆卸电磁阀时就会出现机组跳2种管道。所以应举一反三,在以后处理故障时,将闸的恶劣事故。因为在拆卸电磁阀的过程中,由于可能引

6、起事故的故障点一次性处理好。逆止阀不起逆止作用,造成整个机组的OPC油压从(2)对于采用EH油系统的汽轮机组,应在机已拆掉电磁阀处泄掉,所有高压和中压调门关闭,组检修时认真检查整个油系统,防止因油管道长期而此时DEH系统并未发生OPC信号将所有高压和处于高温区,而导致EH油质发生变化,影响EH油中压调门指令置零,于是电液转换器执行DEH的开的抗燃性和润滑性能或腐蚀电液转换器、节流孔门指令将大量进油来维持所有高压和中压调门的开板、滤网直至堵塞管道。对油系统堵塞造成的故障,度,从而导致整个系统油压降低,造成机组

7、EH油很难判断是由哪些设备堵塞引起的,这将花费大量压低跳闸。所以判断为IV1的OPC油管的逆止阀已的时间进行处理,甚至需解列机组处理。损坏。(收稿时间:2007-08-27)14第10卷(2008年第1期)电力安全技术安全生产Anquanshengchan(3)推力轴承密封结构不合理。将机组推力轴研磨处理)。对刷架进行精密调整,使每个刷握安装承解体后检查发现,机组推力轴承密封结构(如图1孔与滑环切面垂直,保持滑环轴线与刷架的轴线同所示),存在设计缺陷。由图1可知,密封胶圈虽然心,与转子滑环的轴向间隙在2.5

8、~3.0mm之内。起到了一定的密封作用,密封圈左侧的油被封住,(2)碳刷的打磨处理。将200目砂布垫入碳刷但油槽内的油可沿着把紧螺栓的螺纹通过B点从C与滑环之间,调整弹簧,压紧碳刷,沿滑环圆周往点漏出。由于滑环和碳刷装在机组推力轴承的下复拉动砂布,随时检查,直到碳刷与滑环接触面大方,推力轴承的漏油在滑环表面形成一种油与碳粉于85%为止。碳刷接触面达到要求后,恢复碳刷弹的混合物,造成部分碳刷与滑环接触不良。簧正常压

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