基于plc控制压滤机自动控制系统

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1、学兔兔www.xuetutu.com第37卷第8期化工技术与开发Vo1.37No.112008年l1月Technology&DevelopmentofChemicalIndustryNov.2008基于PLC控制的压滤机自动控制系统姜春娣,蔡志宏,王海伦(1、3浙江-I-业大学浙西分校信电系,浙江衢州324000;2.巨化集团公司电化厂机动科,浙江衙州324006)摘要:介绍了一种压滤机的PLC控制系统,实现了对压滤机工作的自动控制,解决了原系统线路复杂,故障率高等问题,运行结果表明效果良好,大大提高了PVC的产量。关键词:压滤机;PLC控制;PVC;SH-48R2中图分类

2、号:TP273文献标识码:B文章编号:1671—9905(2oo8)11一o050.O2化工治理车间的压滤机是巨化集团PVC生产吹出,通过液压传动系统,压紧板复位。中产生的电石渣浆实现环保达标排放的关键设备。(4)拉板卸料过程:开动拉板装置,在拉板过程由于设备现场环境条件差,潮湿,腐蚀大,原控制回中由滤饼自重自动卸料。路采用传统的继电器,现场状态检测使用传统的行完成上述4个过程后即完成一个压滤周期。程开关,整个控制电路接线非常复杂,触点多,故障2压滤机的PLC控制系统率高,排除故障难度大,难以保证正常生产,直接影响PVC的产量。鉴于存在的问题,我们采用可编程由于该设备的动作

3、简单,只要能按顺序完成动控制器对其进行了改进。作即可,因此PLC的程序也就很容易编制。该程序有手动和自动2个部分。手动部分只在维修和调试1压滤机控制要求过程中才使用,一般都工作在自动状态。压滤机是对PVC生产中产生的电石渣浆液进根据具体要求,设计PLC控制系统原理图如图行压滤,实现固液分离脱水,达到环保达标排放要求2所示。的关键设备。所有动作都由压滤机来实现,执行机构简单,其工作过程如下图1所示。I竺!二!}:=====:一l苎堡竺型l<:====图1压滤机工作过程(1)压紧滤板过程:通过液压传动系统,油压推动压紧板移动,将全部滤板压紧在压紧板和止推板之间,并提供足够的密封

4、压力,靠电接点压力表的保压上限指示密封压力值和停止液压缸的动作。(2)加压过滤过程:用渣浆泵将物料从止推板中心孔送至各滤室,渣浆借助给料泵的压力在滤布两侧形成压力差,进行固液分离。(3)松开滤板过程:当加压过滤完成后,压术空图2PLC控制系统原理图气由压紧板的中心孔吹人,将残留在中心孔的料浆作者简介:姜春娣(1979一),女,1979.07生,硕士研究生,助教,著有《工厂供电》一书,电话:13957022786,E-mail:cat6488@163.com,地址:浙江工业大学浙西分校信电系收稿日期:2008—06—17学兔兔www.xuetutu.com第11期姜春娣等:基

5、于PLC控制的压滤机自动控制系统51字量输出中,有1路用来控制油泵电机驱动器,5路3系统的硬件设计用来控制电磁阀开关。根据系统的控制要求配置硬件如下:表2输出端子分配表可编程控制器:1个SH系列SH-48R2PLC;人机界面:1个S-10HP手持编程器;外设:1台5.5l【W油泵电动机,6个中间继电器,8个常开按钮,5个电磁阀,1个遥控开关,3个霍尔传感器。3.1系统的I/0点分配由硬件结构图可知,系统需要16个输人点和6个输出点。SH-48R2PLC有24个输入点和24个4结语输出点,分配情况下表1和表2。表1输入端子分配表本设计采用SH系列PLC对化工治理车间压序号名称

6、端子序号名称端子滤机进行了改造,大大简化了控制系统的结构,提高1油马达接近I19拉板停Ill了系统的稳定性和可靠性。2年的运行结果表明,2压紧启I210遥启先导I16改造后由电气故障造成的停机检修由原来的周平均3压紧松I311遥停先导I174h降至周平均20min,节省了大量人力物力,降低4松开启I412保压启泵I22了劳动强度及维修成本,解决了多年来压滤机电气5松开停I513超压停泵I236去拉板启I614头板限位I24部分频繁故障的难题。7去拉板停I715拉板限位I25参考文献:8拉板启I1016备用I26[1]张运波.工厂电气控制技术[M].北京:高等教育出版社,20

7、01.3.2系统的外设[2]光洋电子.SH系列PLC可编程控制器编程手册[M].3个输入量分别与3个霍尔传感器及电接点压光洋电子(元锡)有限公司.力表相连,用来判断油马达的位置、头板的位置、拉[3]张桂香.电气控制与PLC应用[M].北京:化学工业出版社,2002.板的位置以及超压停泵和保压启泵。另外8个输入量分别连接8个控制按钮,完成主令控制。6路数AutomaticControlSystemofPressFilterBasedPLCControlJIANGChun-di。,CAIZhi.hong,WANGHa1

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