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时间:2020-03-28
《稠油脱水处理系统工艺的优化.pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、第34卷第5期OILANDGASTREATINGANDPROCESSING稠油脱水处理系统工艺的优化孙霖1孙灵念21.长江大学石油工程学院,湖北武汉430100;2.中国石化胜利油田河口采油厂,山东东营257200油与加工21摘要:在稠油开采过程中,随着多轮次注汽,采出液量不断加大,势必对联合站稠油脱水生产产生影响,造成脱水设备超负荷运行,能耗增加且带来极大的安全隐患。为此,通过对陈庄联合站超稠油脱水处理工艺及处理设施进行研究,分析对比国内外稠油脱水工艺、自控水平及先进处理设施,结合该站生产实际,提出稠油脱水工艺和分水设施优化方案,增加了立式脱气装置,并对生产运行参数增加了信息
2、采集和自动控制功能。优化改造后,降低了系统压力,分水器和一次沉降罐的脱水取得了良好效果,同时多回收了伴生气,节约了能耗,降低了安全隐患。关键词:稠油脱水;分水器;脱气装置;工艺系统;信息化;自动化DOI:10.3969/i.issn.1006—5539.2016.05.0050前言在稠油开采过程中,一般采用蒸汽驱、注CO,开采技术,降低油品的黏度,易造成开采原油物性复杂、乳化程度增强,所以稠油脱水处理更加困难。国内外原油脱水技术主要有热化学沉降法、电化学法、高频脉冲法、微波辐射法、超声波法等H11。随着开采进入后期,采出液中物性复杂、含水增多,破乳难度加大,从而增大了脱水设备负
3、荷,对脱水工艺产生不利影响。目前,胜利油田陈庄油田主要采用蒸汽驱开采技术,采出原油密度高、黏度高、含水高,由此造成联合站脱水工艺不能适应稠油脱水生产的需要,故有必要对陈庄联合站稠油脱水处理系统进行工艺优化,对处理设施的结构进行改造,对处理系统进行自动化、信息化技术提升,以达到提高脱水效果、降低脱水能耗的目的,对原油集输系统高效、安全运行有着重要的意义[4。8]。1联合站现状及问题1.1现状陈庄联合站始建于1991年,主要担负着采油管理七区采出原油脱水、污水处理等任务。该站原稠油脱水处理流程采用“分水器二级分水+大罐三级沉降”热化学工艺,流程见图1。处理液量19650m3/d,污
4、水量18000m3/d,外输油量1650m3/d,掺稀油后原油密度0.968g/cm3,50℃黏度709mm2/s。图1陈庄联合站原油处理工艺流程井排液量增加和原油性质的不断变化,会降低管道和设备有效利用率,增加地面集输系统的运行负荷和处理难度一o。1.2问题1.2.1分水器超负荷运行近年来,陈庄联合站原油处理总液量不断上升,最高超过19000m3。然而,2台200m3一级分离器核算停收稿日期:2016—05—05作者简介:孙霖(1995一),男,山东菏泽人,本科在读,主要从事石油储运专业学习研究工作。天然号与石油NATURALGASANDOIL2016年10月留时间只有23m
5、in,低于稠油处理所需时间30rnin,分水器运行效果差¨引,一级出油含水超过60%(一般要求小于50%)。分水器出油含水高增加了加热炉的负荷,增加了原油脱水的能耗。1.2.2井排回压高由于井排液含水量不断增大,且前端二级分水二级加热,造成流程过长压损增大,井排液进站压力提高,超过0.55MPa,最高时甚至超过0.6MPa,导致井口回压过高。井口回压对原油产量和生产安全均造成影响¨卜12j,主要表现在:增大了井排管线穿孑L隐患(2014年以来,井排管线穿孔超过8次),严重影响安全生产运行;井口输送井排液能耗增加;油井产量降低。1.2.3沉降罐带气严重由于液量过大和分水器运行压力
6、高等原因,造成分离器油水分离效果变差,使得大量气体随油水进入一次沉降罐,对罐内液体进行搅动,严重影响沉降效果u3。15一。分水器出油经过加热炉加热至95℃后进入沉降罐,在压力下降和温度提升的作用下,原油中的溶解气和轻组分迅速逸出,对沉降罐中的液体形成搅动,影响原油脱水,导致一次沉降罐脱水效率仅有31%。另外,气量过大时有可能形成溢罐事故,造成人身伤害和环境污染。2系统优化针对陈庄联合站稠油脱水生产过程中存在的各类问题,对该站实施系统优化,有效提高联合站集输系统的运行效率¨6。17。。2.1前端工艺简化针对分水器超负荷运行和井排回压高问题,采取简化流程的措施,将前端二级分水二级加
7、热流程改为“一级分水(2台分水器并联)、一级加热(2台加热炉并联)”流程,提高分水器处理能力,降低前端压力损失,改造后工艺流程见图2。面墓一涮一褥l离器I图2改造后工艺流程2.2改进分水器内部结构为进一步提高分水器处理效率,方便油气分离,对分水器¨引内部结构进行改造。将原伴热盘管和迷宫板拆除,增加波纹板填料,降低溢油堰板高度,连通油水室作为油室,出水改为沉降段出水,加强聚结作用,增大油气接触面,达到提高前端分离效果的目的,内部结构改造见图3。改造后前端分水器处理能力将达到24000m3/d,
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