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时间:2020-03-28
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1、电气传动2010年第4O卷第3期ELECTRICDRIVE2010Vo1.40No.3精轧机换辊自动化系统改造杜雪飞,何大进,冯红超(中冶赛迪X-程技术股份有限公司自动化事业部,重庆400013)摘要:某热轧厂投产多年,精轧机换辊系统存在机械设备精度不高、电气设备老化、维护费用昂贵等问题。为此,该系统进行大修改造改造后的换辊自动化系统采用西门子TDC控制器,6SE70变频器,ET200M和ET200S远程站,WinCC人机界面和现场操作台。投入运行以来,该自动化系统控制功能达到设计要求,控制系统先进可靠,操
2、作维护方便。关键词:精轧机;换辊;自动化;改造中图分类号:TF335.5;TP278文献标识码:BAutomationSystemReformationofFinishingMillRollChangingDUXue—fei,HEDa—jin,FENGHong—chao(AutomationDepartment,CISDIEngzneeringCO.LTD,Chongqing400013,China)Abstract:Ahotmillhasbeenformallyonproductionformanyyea
3、rs.Therearesomeproblemsintherollchan—gingsystemoffinishingmil1.Theprecisionofmechanicaldevicesarenothigh,theelectricaldevicesareseriouslyag—ing,andthemaintenancecostsareveryhigh.Sothesystemneededoverhauling.ThereformedsystemincludesaSie—mensTDCcontroller,t
4、he6SE70inverters,theET200MandET200Sremotestations,theWinCChumanmachinein—terfacesandthelocalpulpits.Duringtheoperation,thecontrolfunctionsoftheautomaticsystemmeetdesignrequire—ments,thecontrolsystemisadvancedandsafe,operationandmaintenanceisconvenient.Keyw
5、ords:finishingmill;rollchanging;automation;reformation2400t后,更换工作辊L1]。对部分热轧厂来说,l引言每天精轧机换辊次数高达1O~12次[2]。提高精某热轧厂投产多年,曾经进行一些局部改轧机换辊控制水平,降低换辊时间,有助于提高生造,但其机械设备精度不高,电气设备老化,备产率,为生产厂带来可观的效益。件采购极为困难,产品性能指标(厚度、板形等)一般而言,工作辊换辊分为自动换辊、半自动已经不能满足目前用户的需求,急需进行大修综换辊和手动换辊。其中,
6、自动换辊和半自动换辊合改造。自2008年底至2009年初,该热轧厂全对检测元件(如位移传感器、电机编码器、接近开线停产大修改造,涉及加热炉、粗轧区、精轧区、卷关等)要求很高。热轧现场工作环境恶劣,高温、取区、水处理设施、现场整治等近4O个项目,采用水汽、振动、铁屑,极易造成传感器(特别是接近开了目前国际先进、可靠、实用的新技术、新工艺,全关)损坏,也会造成检测精度不高,带来误动作,造面提升工艺装备水平和自动化水平。本文对该热成设备损失、人身伤害,检测元件的维护要求很轧厂精轧机换辊自动化系统改造进行阐述,介绍
7、高。因此,这次换辊改造,工作辊换辊采用手动模其改造内容、硬件配置、软件配置,分析了软件程式,预留自动换辊功能接口。支撑辊换辊涉及到序,并与以前工程的精轧机换辊控制系统进行行车吊运轧辊,均采用手动换辊模式。换辊工艺比较。可参见文献E3]。2换辊介绍3系统配置热轧轧制过程中,为避免轧辊表面磨损和龟3.1改造内容裂,影响带钢产品表面质量,需要在轧制1800~原换辊系统采用西门子S5—1l5控制器,共作者简介:杜雪飞(1977一),男,硕士,工程师,Email:Xuefei.Du@cisdi.com.cn74杜雪飞
8、,等:精轧机换辊自动化系统改造电气传动2010年第4O卷第3期7套,一个精轧机换辊系统一套。改造时,考虑系PLC来完成这部分功能,可减少空间、降低成本、统过多维护不便、以及功能扩展需要,采用一套西提升自动化水平。门子TDC控制器。3.2硬件配置由于F1~F3改为CVC辊,增加弯辊、窜辊这次改造,精轧机换辊PLC采用SIMATIC功能,原换辊系统推拉杆直流传动系统精度达不TDC,I/O模板为SM5OO;远程I/O站
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