沉孔同轴度检测方法- .pdf

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1、n沉孔同轴度检测方法黑龙江鸡西煤矿机械有限公司(158100)闰忠江我公司生产的采煤机液压阀体零件19MJ04A一1(2)检测方法检测时先将专用检测表测量杆(阀块)是采煤机液压系统的重要零件,其流道孔的插入咖11H8孔中(见图3),此时测量头与+15mm快插接头接口(见图1)属沉孔结构,尺寸小,精度孔壁接触且有一定压力,转动表杆一周,表头指针要求高,在加工过程中容易产摆动差值的一半即为西11H8与15Hl1生同轴度误差,造成快插接头+15mm沉孔的偏心距。\l1H8安装不上或密封胶圈被磕坏漏(3)一点说明正

2、常情况油现象。由于没有有效的测量下同轴度测量杆与其定位的手段,质量检验中不易控制形11H8孔间隙为0.01—图1位误差。现在利用0~18mm百0.037mm,因为在旋转状态下分表根据具体产品制作专用测量杆,通过转动测量测量的是相对值,故间隙值不表可以有效地测量沉孔同轴度,A1影响其测量准确性。图3解决检验难题,及时发现不合格实践证明,该量具制作简1.工件2.测量头品,从而提高产品质量。单,使用简便易行,而且不破3·专用测量杆(1)制作专用检具取0~坏量具原有使用价值。经多次·表杆·表头18ram内孔百分表一

3、件,拆去表托实践总结后得知,当指针摆动超过0.15mm时快插接及测量杆。制作专用同轴度测量头插不下去。通过更换专用测量杆,可以用此方法杆(见图2),用M3螺钉将专用检测其他类似的小尺寸沉孔结构零件。因此,有较同轴度测量杆固定在表杆上。图2强的实用性。MW(收稿日期:20110715)在四个辊子之间,摇动把手1使产品回转起来,推(1)提高了壁厚差测量的准确度。排除了由于动立柱10将活动测量杠杆7给进放人产品内,使触量检具引起的错检、漏检。头6与孔壁接触,通过百分表9就可以准确读出产品(2)可全面测量被测产品的

4、轴向各点截面的壁该截面上的壁厚差,依次给进立柱l0就可以得到被厚差。由于产品的成形工艺特点和加工工艺缺陷,测产品轴向任意截面的壁厚差。产品各轴向截面并非均匀一致,往往存在上、下位(4)解决的技术问题现设计的专用量具壁厚壁厚差相差较大的情况,因此,全面测量产品整个差检测仪彻底解决了原测量方法存在的两点缺陷。轴向壁厚差的状况,不但起到检验把关的作用,还产品回转,实现了连续测量,有效解决了壁厚测量可以根据检测数据指导生产过程的工装调整,从而准确度低的问题;给进的测量座,又解决了仅能测更好的进行生产。量产品端部(上

5、部)壁厚的缺点。该量具使用前产(3)结构简单,操作方便。品错检率达5%一10%,使用后降低为0,避免了后(4)采用手摇式节能环保,适合任何场所使用。续加工的资源浪费。该测量仪经过我单位多年使用,效果良好,在3.结语圆柱类空心零件中有很好的借鉴作用。IWIW该测量仪具有如下优点(收稿日期:20110612),58磊参禹⋯

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