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时间:2020-03-27
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1、工程科技·241·某高层建筑的倾斜原因与治理赵明阁(黑龙江博施建筑工程技术开发有限公司,黑龙江哈尔滨150040)摘要:对某大厦的倾斜原因进行了细致分析,采用辐射井技术进行纠倾扶正,双灰井结合钢管桩进行防复倾处理,如此高的大厦进行纠倾扶正属于国内首例。关键词:高层建筑倾斜;纠倾扶正;辐射井;双灰井;钢管桩1工程概况利用射水孔,按纠倾工哈尔滨市某大厦系某省在哈投资兴建的高层写字综合楼,地面程的设计要求,采用高以上26层,地下2层,地上高度为89.60m(局部为96.60m),框剪结压射水枪,在地基主要构,箱型基础
2、。主塔建筑面积19000m2,裙房7400m2,侧立面如图1持力层范围内冲射成均所示。主塔平面轴线尺寸为26.10×26.10m=681.21m2,箱基底板为布的水平孔洞,孔洞中31×31=961m2,主塔重约47.000吨,主塔(A区)于1993年3月开的土随高压水回流到辐工,裙房(B区、C区)于1994年9月开工,1995年12月主体完工。射井中,再被排到井外。1996年初消防水池跑水约2600吨,不久发现该楼明显倾斜。经测地基局部被浸水且能很量,主塔向角2方向倾斜,倾斜值为382mm,斜率为4.4‰,已超
3、过规快排除,不会引起深层范充许值一倍多(2‰)。1996年末测量倾斜已达542mm,斜率为土体软化,而造成地基6.05‰。1997年初经采用辐射井纠倾方法进行纠倾扶正,并采用双土的附加沉降。辐射井灰井与抗压抗拔钢管注浆桩的地基加固防复倾技术,经两年半的监纠倾法具有良好的可控测,主塔没有发生倾斜和复倾,纠倾取得了圆满成功。性,根据建筑物的开裂图1侧立面图2该大厦产生倾斜的三种原因程度和回倾要求,有控2.1该建筑物从建筑造型上属于非对称型,而箱基底板为方制的射水排土,回倾量和回倾速率都是可控的,能做到平稳、均衡的型
4、,形心与重心偏移0.331m(设计者提供)。而某建筑技术发展中心回倾。本次纠倾回倾速率为5.76mm/d,最大回倾速率为16.5mm/d。鉴定为0.550m。2.2施工误差:在加固地基时发现箱基底板襟边在停止射水后四周即达到基本稳定。倾斜一侧短缺宽度为0.4~0.9m,平均为0.65m,缺失面积为20.155防复倾加固处理m2,使设计的偏心距(e)0.331m加大到0.931m。2.3后期跑水促使倾根据大厦发生倾斜的原因,采取以下措施,对大厦的地基和基斜加快:主体完工后,施工的消防水池防水处理未验收即注水260
5、0础进行防复倾处理。5.1双灰井、钢管桩加固北侧地基。由于几次受吨,全部泄漏,渗入地基土中,使地基承载力由210KPa降低到水浸泡,造成地基土软化,含水量增高,地基承载能力下降,变形模150KPa,相应土的压缩模量也降低约1/3,浸水部位尤为严重。量降低,在北侧(倾斜一侧)的周边设双灰井11个,使该侧地基受生3倾斜发生与发展石灰(CaO)吸水、膨胀、挤密、硅化等作用提高土体力学指标。同时主塔倾斜的发展主要分两个阶段:第一阶段:由于设计偏心及设置抗压钢管压力注浆桩27根,每根钢管桩单桩竖向承载力设计箱型基础一侧襟
6、边宽度短缺,随施工荷载不断增加而导至基础偏心值为250KN。5.2抗拔钢管压力注浆桩。在南侧(纠倾一侧)设置35受压,产生差异治降,但未及时发现。主体完工后在室内地面抹灰施根抗拔桩,单桩抗拔力为220KN。5.3防复倾加固设计。5.3.1箱基工中发生单向超厚抹灰现象,而且超厚均在高路局一侧。超厚量达底板下的平均压力Pm及Pmax、Pmin;Pm=ΣQ/A=470000/(31×31)=489.60mm以上。此一现象仍未引起施工方的重视,超厚又加大了偏心1KN/m2;P=∑Q/A+M/W=470000/(31X3
7、1)+470000×0.331/31×max荷载。据后期推算,此时的倾斜已达200mm左右,已超过了规范的312/6=489.1Kpa;原设计的Pmax为492Kpa已大于489.1Kpa;5.3.2允许值。主塔框架完成后于1994年9月B区裙房开工,1995年9由于箱基襟边短缺600mm,引起基底应力重分布;P′=∑月C区裙房开工。三者同时于1995年12月末竣工。主塔施工中虽Q/A=470000/31X30.4=498.7Kpa;P=531KN/m2;P=464KN/m2;maxmin已发生倾斜,但未被发现
8、,相应B区、C区的施工与相邻A区的一侧5.3.3根据深宽修正,地基承载力设计值f=410KPa;Pmax≤1.2f=410×也随弯就弯的进行。故三者的相邻墙未出现缝隙。第二阶段:跑水突1.2=492KPa;而实际为531KPa,两者相差39KPa,地基承载力满足发,倾斜加快。1996年初,消防水池完工后放进的水先后约2600吨不了要求,应通过防复倾加固解决。渗入地基,导致主塔与B区裙房
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