早期单通道分解炉燃烧器的改进.pdf

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1、酽圆。⋯。一一一。缔秽嘤。。,。,,鬟妻苎鬻憋燮黧謦专&一:~⋯。㈣^~删。6‘榭凶。删岫南-“列畦由盔-毛毡啦玉棚g鲥精啪‘一1k‘盐矗晶‘避。啦。箍j叠;豳锄蕊“j如垴4^此d-≤蹦籼山#枷女卉矗,揩铷盥,斛fLt.扎抽—一中图分类号:TQl72.62文献标识码:B文章编号:1007-0389(2010)02-68-01早期单通道分解炉燃烧器的改进邱春霞,姜宝海(牡丹江建新水泥制品有限公司,黑龙江牡丹江157041)HSG水泥厂早期建设的1500t/d熟料生产线(窑规格为中3.2mx52m)自投产以来,经常出现烟室结皮,后燃烧现象严重,人窑物料分

2、解率偏低,c5筒温度高、入口处经常积料并易发生塌料现象。为此,我们对燃烧器进行了改进并取得r明显效果。早期的分解炉燃烧器采用的是单通道燃烧器(图1),燃烧效率低,风煤混合不充分,致使分解炉出口温度偏高,不完全燃烧现象严重。改造时在保持原有煤粉管直径不变的前提下,增加风煤混合强化装置(见图2,用ICrl8Ni9钢管焊制),并加长风翅。改进后出口风速提高,风煤混合改善,煤粉燃烧速度和燃烬率提高;现分解炉出口物料分解率由原来的73%提高至80%以上,窑尾人窑处物料分解率由改前的76%一86%提高到83%一92%,塌料次数由原来的每月13次大幅减至2次,窑产

3、则由60.4t,h提高到63.6t/h。此改造投入小,但改造效果比较好。行了彻底清理;三是焊补磨内喷嘴环和磨盘环,更换磨辊辊皮和磨盘衬板;四是在磨盘外侧宽约60mill的压环上焊上一道厚6mm、高40mm的挡料环,延长物料在磨内的碾磨时间(挡料环高度要适当,过高则影响台时产量1。(3)通过检查煤磨张紧站的液压系统,发现两个液压缸内密封圈老化产生内漏现象,降低了张紧站压力和保压时间。更换这两个液压缸密封圈,使张紧站压力保持在9.0MPa以上,并提高保压时间。(4)中控操作调整。在保证出磨煤粉细度合格的前提下,通过调整入磨温度、选粉机转速、主风机阀门等参

4、数,把入磨压力控制在一300二一400Pa之间,出磨压力控制在⋯680070130Pa之间,降低磨内压差,减小磨内的填充率,保证磨内通风良好,不再因饱磨造成吐渣。一68一掣——一l广_],f、f{1一分解炉燃烧器;2一螺旋风翅角图1燃烧器改进前蓐》一//./{l一改进后分解炉燃烧器2—加长后螺旋风翅角度A度3一风煤强化混合装置图2燃烧器改进后?鑫幽参l编辑:沈新)l收稿日期:2009一胍—04】4效果通过以上措施的实施,该煤磨吐渣量由原来的300kg/h下降到50ks/h,在正常范围内且没有精煤块煤在内,这不仅提高了台时产量,而且降低了工人的劳动强度

5、,并改善了工作环境。【作者简介】王走华,男,1971年生,1994年毕业于山东建材学院机电一体化专业,现任职山东中丰水泥集团有限公司供应处。水氍工程型些(编辑:刘雪嫣)【收稿日期:2009—12-07l

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