劣质原燃材料实现优质高产低耗生产.pdf

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1、t.吕保峰:劣质原燃材料实现优质高产低耗生产。蓝菠甄麓麓露鏊爨翟鬣藏露蕊露翟蕊戳琏溢谶戳戳豳蕊≤缓懑豳中图分类号:TQl72文献标识码:B文章编号:1007-0389(2010)01-40—01劣质原燃材料实现优质高产低耗生产l生产线概况和运行问题吕保峰(封开华润水泥公司制造部,广东肇庆526500)笔者原工作的企业有两条2.500W新型干法水泥生产线,其回转窑规格为①4.0rex60m,斜度4%,主传动电动机功率315kW;原料粉磨采用了烘干兼粉磨的中卸式管磨+组合式选粉机ZX3000组成的闭路系统;窑尾采用了双列旋风预热器+①5.06mx30m分解炉的系统;窑头选用规格为3.2i

2、nx20.6;n的KC一0846推动篦式冷却机;煤磨为①3.2rex(6.5+2)in的风扫煤磨(生产能力:18~20t/h);水泥粉磨则选用了中3.8mxl3m的双仓水泥磨。该公司进场石灰石品位低,具体表现为CaO含量低,MgO,R:0和AI:0,含量高(见表1);迸场原煤(为无烟煤)质量差,表现为发热量和挥发分低,而灰分高(见表2)。由于原燃材料质鼍差,在生产初期窑尾预热器经常结皮厚并容易堵塞,另回转窑内易产生后结圈或出现结大蛋和黄心料等,严重影响了正常生产和熟料质量。表12007年2008年进场石灰石平均化学组成质量分数%表22007年2008年出磨煤粉工业分析(平均值)2工艺

3、调整和技改措施2.1工艺调整该生产线原采用“高硅酸率、高铝氧率、中饱和比”的配料方案,其率值范围为/(3-/=0.87~0.88,SM=2.5±0.1,肼=1.5±0.1。但由于原料中Mgo含量的高,熟料在高温带的液相量相应增加,液相黏度降低,使烧结范围变窄,从而易结大块。为此进行了配料方案调整,其中调整后的K/-/控制范围为0.90~0.92。2.2技改措施一是在C,的下料管上增加了吹堵装置,同时完善了测压三级报警系统,以有效防范C,堵塞故障。二是控制出磨煤粉细度(80斗m方孔筛筛余)<2.0%,有效地提高了煤粉的燃烧速度。三是调整分解炉煤管位置,以进一步提高了炉内煤粉燃尽率;同时

4、改变C。二路下料为单路下料,以延长物料在炉内的停留时间,从而使入窑物料分解率稳定在92%~95%。——40—.2.3操作和管理措施一是中控操作员要与现场岗位工密切联系,以及时了解和处理预热器烟室结皮和窑头煤管上结焦等不良工况。二是调整一次风压,使火焰助推力加大,卷吸高温二次风的能力加大,以有效改善窑头煤粉的燃烧状况,从而提高烧成带的热力强度和提高熟料质量。三是当入窑物料分解率稳定在92%一95%,控制窑速长期稳定在4.0r/min,实现了薄料快转;同时稳定篦冷机料层厚度,使二次风温>llOOT:,三次风温>900℃。3实际运行效果经过上述系列措施的落实,该公司二条2500t/d生产线

5、实现了高产优质低耗运行。2008年共生产熟料183.17万t;且熟料质量好(3d和28d强度平均值分别为32和56MPa),煤耗低(平均标准煤耗为107kg/t)。【作者简介】吕保峰(1975一),1995年毕业于洛阳工业高等专科学校水泥工艺专业,现为封开华润水泥公司制造部经理。(编辑:沈新)(收稿日期:2009-03-02)水淀工疆型些

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