一种改进立磨磨辊漏油的新措施.pdf

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1、徐大卫:一种改进立磨磨辊漏油的新措施工艺装备中图分类号:TQ172.6+3文献标志码:B文章编号:1007-0389(2016)03-53-01【DOI】10.13697/j.cnki.32-1449/tu.2016.03.0271存在的问题2解决办法磨辊漏油问题在有立磨的水泥厂经常出现,这为此,在磨辊密封和磨辊润滑系统很难有效改是始终困扰立磨厂家的难题。漏油不仅污染了环进的情况下,我公司从控制磨辊内油位入手,在磨辊境,还增加了生产成本。立磨磨辊漏油成因很多,归内增加了一个耐高温的液位传感器,见图1。达到纳起来主要有两点:第一,磨

2、辊密封原因。目前立磨磨辊密封主要传感器引线采用3道骨架唇形密封,1道防尘,2道防油。但是立液位磨工作环境非常恶劣,属于高粉尘、高温、冲击振动传感的工况,故密封磨损很快。且密封更换非常困难,需器要翻辊,把磨辊从摇臂中拆下来,其工作费时、费力,液位电磁球阀检修成本很高。回油上限供油液位第二,磨辊润滑系统回油不畅。磨辊工作时轴下限油站承会产生一些热量,且处在高温环境中,故一般采用稀油循环润滑的方式,这样可以把多余的热量带走,保证轴承处在正常温度范围内。但实际工作中如果回油不畅时,磨辊内油位就会上升,最后从油封和空图1磨辊内增加耐高温液位

3、传感气帽溢出。导致磨辊润滑系统回油不畅有以下原因:了很好的效果。安装在磨辊轴承压盖上的液位传感(1)温度原因。停机后开磨或环境温度过低器引线从磨辊轴中引出,并在油站供油管路上增加时,磨辊内温度和回油管道温度都不高,由于立磨一了一个三通的电磁球阀,常开点与磨辊供油管路相2般采用粘度为320mm/s左右的润滑油,流动性差,连,常闭点与回油管路相连。当测出磨内液位高于故造成回油不畅。上限时,电磁球阀就会把供油泵供油的油液转到回(2)阻力原因。立磨的润滑一般都采用集中润油管路中;到达液位下限时,电磁球阀又会转换到供滑的方式,包括磨辊润滑站

4、在内的其它油站都集中油管路;从而实现磨辊内润滑油液位的控制。由于放置在一个房间内,距离立磨润滑点一般都较远,故磨辊工作时转动且上下起伏,液位上下来回变化,取管道阻力较大,造成回油不畅。值时我们只采集液位传感器5s内的最小值为实际(3)管道进气原因。因为实际上供油量和回油液位值,这样就可以反映出液位的真实情况。量是不可能达到一致,所以为保证油位不至于过高,通过增加液位传感器,可以保证在磨辊密封磨回油量都大于供油量。回油设在需要保证的最低油损和回油不畅时磨辊不漏油;也可以实时监测到磨位处,当油位低于最低油位时,回油泵就会吸空,造辊内液

5、位的变化,达到油位可知、可控的目的,使得成回油泵能力下降,造成回油不畅。立磨的控制又向智能化方向迈进了一步。(编辑:于欢)(收稿日期:2016-02-信息一季度水泥行业亏损20.4亿元上半年效益不容乐观2016年初,全国水泥市场需求出现回暖迹象,部分地区价格出现多次拉升,但由于前期水泥价格持续下滑,全国水泥价格仍处于低位运行,全行业盈利表现不佳。根据国家统计局数据显示,一季度,水泥行业实现销售收入1588亿元,同比下降8%,全行业亏损20.4亿元。上一次全行业亏损是发生在2003年,但亏损额超过20亿尚属首次,预计上半年全行业效益

6、不容乐观。(来源:数字水泥网)-53-2016年第3期

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