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1、化工设计通讯第39卷第4期·10·ChemicalEngineeringDesignCommunications2013年8月碱液系统问题浅析及对策刘红安,史战军,王勇(河南煤化集团中原大化公司,河南濮阳457004)摘要:针对改良苯菲尔工艺的碳酸钾碱液系统在运行20a后出现的碱液脏、再生不彻底、铁离子高、CO2纯度低等问题,采取了一些新的思路和方法,取得了一定的成效。关键词:脱碳系统;碱液再生;铁离子;蒸汽压缩机;CO2纯度;对策+中图分类号:TQ113畅264文献标志码:B文章编号:1003
2、‐6490(2013)04‐0010‐03ProblemsofAlkaliCarbonateSolutionSystemandCountermeasuresLIUHongan,SHIZhanjun‐,WANGYong‐(ZhongyuanDahuaCo.,Ltd.ofHenanCoal&ChemicalGroup,PuyangHenan457004,China)Abstract:TheimprovedBenfieldunithasoperatedfor20years,nowtheproblems
3、ofthealkalicarbonatesolutionsystemaredirtysolution,regenerationuncomplete,highironioncontent,lowCO2purityetc.Takesomenewideasandmethodstosolvetheseproblems,andtheeffectsaregood.Keywords:decarburizationunit;alkalicarbonatesolutionregeneration;ironion;
4、vaporcompressor;CO2purity;countermeasures经下塔吸收后的气体CO2含量降至0畅4%,再经1改良苯菲尔工艺流程介绍上塔吸收,从塔顶出来的工艺气,温度为70℃,中原大化合成氨装置采用的是改良苯菲尔工CO2含量降至0畅1%,而后经分离器05F002回艺的碱液系统,工艺气依次通过气体冷却器收随气体带出的脱碳液。05E001,再沸器05E002及脱盐水预热器吸收塔底部流出的富液,经水力透平05E009,从而得以产生低压蒸汽并加热了脱盐05MT01送至解吸塔顶部,脱碳
5、液减压闪蒸出来水。工艺气冷却到95℃左右,自吸收塔05C001部分蒸汽和CO2,然后再经解吸塔,与再沸器下部进入,与塔顶喷淋下来的吸收液逆流接触。05E002及闪蒸槽05D002返回的蒸汽逆流接触,收稿日期:2013‐06‐20作者简介:刘红安(1983-),男,河南濮阳人,助理工程师,主要从事化工单元操作。设备、管线大部分处于交变负荷作用下,为避免封垫等进行专项检查一次,并做好记录,及时发设备故障而影响生产,除操作、维修人员的正常现隐患及时处理。巡检外,我们每个月对所有设备、管线焊缝、密采取上
6、述措施后,系统技术经济分析如表7。表7改进前后系统技术经济分析表序号名称优化改进内容优化改进前情况优化改进后情况年创效/万元备注1优化工艺运行程序改进每年需系统停车1~2次不需系统停车1×30=3030万元/次2设备改造改进程控阀密封垫每月需更换15片密封垫每月更换2~3片12×0畅2×12=28畅80畅2万元/片3优化公用系统仪表空气系统改造每年更换程控阀6台每年更换1~2台4×1=41万元/台改造真空泵填料密4优化公用系统年消耗脱盐水32400t年消耗脱盐水300t32100×0畅0003=
7、9畅633元/t封水系统5强化管理制定定期巡检制度每年需系统停车1~2次不需系统停车1×30=3030万元/次合计102畅43第4期刘红安等:碱液系统问题浅析及对策·11·实现汽提,达到了再生目的。解吸塔底部流出的05K001注入解吸塔。再生后的脱碳液,经贫液脱碳液,入闪蒸槽05D002,经过五级闪蒸压力泵05P001A/B送出,分两路送入吸收塔:入上5降至0畅89×10Pa,此时的温度为100℃,闪蒸塔的脱碳液经过热水加热器05E010B/A,将脱释放出来的蒸汽由蒸汽喷射器05A001、碳液冷
8、却到70℃;另一路脱碳液直接送入下塔。05A002、05A003、05A004和蒸汽压缩机脱碳系统流程如图1所示。图1脱碳系统流程示意醋酸,加入冰醋酸就是为了将碱液中的氧化铁、2脱碳系统问题分析及对策氢氧化亚铁、氢氧化铁等一些不溶于碱液的含铁2畅1碱液再生不彻底的分析及对策的悬浊物转化成铁离子或亚铁离子,再用盐酸羟2畅1畅1原因分析胺将三价铁离子转变为二价铁离子;当溶液pH碱液系统的碳酸钾碱液已经使用20多年,值在3~5时,亚铁离子与邻菲罗啉反应生成桔多年的累积,碱液系统的杂质增多,特别是红色络
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