水溶液全循法尿素装置日产800t优化改造总结.pdf

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1、第37卷第1期2011年2月化工设计通讯ChemicalEngineeringDesignCommunications·65·水溶液全循法尿素装置日产800t优化改造总结张永强(安徽晋煤中能化工股份有限公司,安徽临泉236400)摘要:通过优化改造。解决了水溶液全循环尿素生产装置存在的问题,达到了增产降耗的目的。关键词:问题;改造;效果‘中图分类号:TQ441.41文献标志码:B文章编号:1003—6490(2011)01—0065—02Optimizationof800t/dTotalRecycle

2、UreaPlantZHANGYong—qiang(AnhuiJinmeiZhonglengChemicalCo.,Ltd.,LinquanAnhui236400,China)Abstract:Aftertheoptimization,solvetheproblemsinthetotalrecycleureaplant,increasepro—duetiyityandlowerconsumption.Keywords:problem;modification;result我公司1“尿素为水溶液全循环工艺

3、。于1996年建成投产,最初设计能力为60kt/a,1998年扩产改造到100kt/a。为适应合成氨增产的需要,2007年1月停车再次改造,改造的核定生产能力为800t/d,但由于诸多因素影响,改造不彻底,“瓶颈”部位较多,没能达到预期的效果,产量偏低。随着公司合成氨生产能力的提高并受甲醇市场低靡走势的影响,公司液氨产量过剩较多,两套尿素装置的生产压力日渐加重。2。尿素为CO:汽提工艺,受高压圈的制约,技改的空间极其有限。1。尿素目前尚未达到技改产量目标,还有进一步优化调整的空间。针对全厂生产情况及l

4、。尿素生产存在的问题,本着“先达产再提高,减少技改时间和节省技改投资”这一原则,公司多次讨论制定改造方案,并组织人员到河南心连心等尿素厂家考察学习。在充分吸收借鉴兄弟厂成功经验的基础上,结合自身实际,制定了优化改造方案——通过部分新工艺的应用和局部工况的优化,消除装置存在的“瓶颈”和问题,达到增产和降耗的改造目标,避免液氨的过剩,稳定全厂的生产。l1#尿素装置存在的主要问题(1)氨冷凝系统①氨冷凝系统在2007年的改造不彻底,氨冷B、C均为两台小氨冷并联,管道布置较乱,气量在各氨冷中分布不均衡,冷却效

5、果差。②新增加的1000m3/h凉水塔冷却效果较差,进出水温差不到2℃,起不到应有的作用,致使夏季中压系统放空量大,氨耗高。(2)系统循环水分配不合理,没能做到分级供水。整个装置(包括脱碳、COz压缩工段)虽然新增l000m3/h循环冷却水,但循环水量仍然不足,存在2000~2500m3/h的缺口。(3)预分气、一分气与二甲液混合接入处不同,一分气流程长,表现为一分气压力高,迫使预分器出气阀开度较小,预分效果差,过料不稳,气相有带液现象,进而使一吸塔操作不稳定。(4)闪蒸热利用段甲铵反应热回收率低,致

6、使蒸发负荷、甲铵反应热负荷后移,具体如下。①一吸外冷器能力不足,一吸塔吸收负荷重,吸收不稳定,回流氨加入量偏大,回流氨水加入困难。·②一蒸热利用段换热面积偏小,阻力偏大。膨胀蒸汽热利用率偏低,蒸汽消耗偏高。(5)热水循环系统局部管径偏小,影响一吸冷热量的移出。收稿日期:2010—08-02作者简介:张永强(1975~),男,安徽临泉人,注册安全工程师,从事尿素生产管理工作。·66化工设计通讯第37卷(6)产量在600t/d左右,不能再加负荷,否则中压系统放空量大,系统消耗高。(7)蒸发局部管道偏细,阻

7、力大,造成加负荷时真空度不易达标,产品质量不易控制。2改造方案及步骤2.1循环水系统(1)核算l8合成氨循环水系统水量,从18合成循环水系统引出500~1000rtl3/h供18脱碳、CO:压缩机及主厂房一楼各换热器使用,从而达到分级别供水的目的。(2)查找尿素循环水凉水塔冷却效果较差的原因,趁冬季外界气温较低,逐台维修尿素循环水凉水塔,更换部分破损的填料和喷头,使布水均匀,提高降温效果。2.2氨冷凝系统(1)新增壬1500、F672m2氨冷器一台,作为氨冷器B,退下两台并联的氨冷器B,这样简化流程,

8、减小系统阻力,当然需改造工艺管道。(2)氨冷器C仍旧保持两台并联,通过调整配管,尽量使气氨冷凝量分配均匀。(3)氨冷器A需循环水960m3/h,单独使用处理能力为1000m3/h的主厂房凉水塔循环水降温,六楼闪蒸冷凝器和惰气精洗器改用尿素循环水,以降低主厂房凉水塔的冷却负荷。2.3中压分解、吸收系统(1)取消二甲液预热器,并改变二甲液管道走向,减小系统阻力。(2)预分离气与一分气合并,与二甲液混合后,直接送闪蒸热利用段,充分提高闪蒸热利用段甲铵反应热的利

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