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时间:2020-03-26
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1、施工应用官104“双高”区块改善开发效果研究郑兴杨梅(中油大港油田第三采油厂,河北沧县061035)摘要:官104断块经过20年的开发,历经初期的高产稳产、集井区,实施大剂量调剖工作量3井次,但效果较差。在调剖过中期强注强采、目前的低产稳产三个阶段,可采储量采出程度程中水井油压上升,但停止调剖后,压力又逐渐下降,受益油井达到90.2%,综合含水高达95%,已进入双“特高”开发阶段。面产量未有效回升,调剖累增油仅81吨。在调剖治理效果差的情对产量逐年递减,开发形势越来越严峻的现状,本文通过研究况下,为控制油井含水上升,我们对水井实施周期注水工作,取与实践,
2、摸索了一条有效的开发思路,使断块的产量稳中有升,得了一些效果,但终归难以控制含水持续上升的局面。为同类“双高”断块的开发提供一定的借鉴。1.3受套损套变因素影响,部分井区已处于瘫痪状态关键词:高含水;高采出程度;调剖调驱;封堵;边部井区截止到2014年12月,油水井总井77口,套变井23口,套变官104断块位于孔东断层下降盘,被王1井断层控制的逆率30%。其中水井套变20口,套变率高达45.5%。由于水井的牵引背斜构造。油藏埋深2600-2800米,地质储量765万吨,可套损停注,导致部分井区井网瘫痪,地层欠注,油井低效生产。采储量165万吨。断块经过2
3、0年的开发,已进入高含水、高采2潜力分析出程度双“特高”开发阶段。近年来随着层间矛盾加剧、水淹严利用水驱特征曲线预测了断块可采储量为207万吨,目前重、调剖效果差、油水井套损套变加剧等问题的出现,断块的产采出187万吨,剩余可采储量20万吨。通过计算单砂体的采出量逐年下降。那么“双高”区块还有没有开发潜力,怎样控制递程度,得出纵向上枣Ⅱ采出程度相对较低,剩余可采储量主要减?本文以官104断块为例,深入剖析问题,通过研究与实践,集中在枣Ⅱ。并通过利用陈元千提出的水驱曲线关系式推导摸索了一条有效的开发思路,为同类“双高”断块的开发提供一得出无因次注入量与产油
4、率的关系式预测各小层的产油率,用定的借鉴。来指导补层挖潜。1问题剖析3治理对策1.1主力层水淹程度高,剩余油高度分散,挖潜难度大油藏主体高含水井区:以“不注无效水、不注循环水、少产一是从数值模拟成果来看:枣Ⅲ油组物性好,储量高,采出循环水”为目标,提高综合效益,充分挖掘弱动层潜力。以低动程度高,剩余油在平面上只有在边部富集,整体上已经高度分用非主力砂体为挖潜目标,采取单注单采的思路,充分利用产吸散(见图1)。二是从油藏工程研究来看:提高主力层水驱波及剖面资料,对注入水在其内部长期低效甚至无效循环的强水淹系数的潜力有限,代价高。水驱曲线预测含水在98%时,
5、可采层进行封堵,以促进弱动、未动层的有效动用。储量207万吨,目前采出187万吨,剩余20万吨,而从无因次注边部低含水井区:结合油藏数值模拟成果,通过采出程度入量-产油率关系式推算,含水达到98%,还需注水935万方(目的计算,优选出边部的潜力井区。以长停恢复、老井转注、培植前累注1106万方)。三是从后期加密调整井测井资料看:枣Ⅲ扶植、新井增储为手段,完善低含水井区注采井网,部署加密、油组水淹严重,试采全水,同时即使没有解释水淹的层,试采扩边新井,挖掘边部剩余油潜力,实现区块产量的稳升。全水。4结语通过对官104“双高”区块改善开发效果的研究与现场实践
6、,取得了较好的效果,对油田稳产发挥了较大作用,获得了一些认识:油田进入到开发中后期,针对高采出程度、高含水的“双高”区块,可以从两方面进行治理。主体高含水区可以通过封堵强水淹层,采取单注单采的思路,挖掘弱动层和未动层;边部低含水井区可以通过长停恢复、老井转注、新井增储,:完善低含水井区注采井网,挖掘边部剩余油潜力。参考文献:[1]马艳、李洪生等.双河油田高含水高采出程度油藏剩余油分布特征.东北石油大学学报,2010.[2]高博禹.高含水期油藏剩余油预测方法研究.石油大学图1官104区块枣Ⅲ油组数值模拟成果图(北京),2005.1.2主体部位在目前井网条件
7、下,改善水驱开发效果难度大[3]李相远.特高含水期油藏剩余油定量描述技术研究.石油主体部位油井整体高含水,开采经济效益差。目前开井18大学(华东),2005.口,其中12口采用电泵生产,都集中在主体部位,日产液1439方,日产油46吨,含水96.8%,耗水率39方/吨。2013年实施以扩大主力层注水波及体积为目的的调驱工作,优选剩余油较富942016年2月
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