变换工段技改总结.pdf

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1、第38卷第5期2012年10月化工设计通讯ChemicalEngineeringDesignCommunications‘25·变换工段技改总结王苏英,张公巧(江苏晋煤恒盛化工有限公司,江苏新沂221400)摘要:介绍新上变换装置流程的设置,包括喷水方式、热量的回收等情况.新装置投运后的运行情况以及节能降耗效果。关键词:全低变变换炉;流程;特点中图分类号:TQll3.26+4.2文献标志码:B文章编号:l003—6490(2012)05一0025—02SummaryforAmmoniaShiftConVersionProces

2、sReVampingWANGS“一√i挖g,ZHANGGo,zg—qi以o(JiangsuJinmeiHengshengChemicalCo.,Ltd.,XinyiJiangsu221400,China)Abstract:Describetheequipment1ayout。fthenewshiftconversionprocess,includingwatersprayingsystem,heatrecoveryetc.ThcenergysavingeffectsafterthenewdeViceputintooperati

3、onarealsodescribed.Keywords:overalllowtemperatureshifter;process;characteristicO前言江苏晋煤恒盛化工有限公司年总产600kt合成氨、800kt尿素和250kt甲醇。自开车以来,装置运行~直十分平稳,各项指标均达到设计要求。但也有美中不足之处,比如氮肥二分厂净化工段的变换系统,因设计缺陷,一直是制约生产的瓶颈,存在的问题有以下:(1)第一套变换系统阻力大(o。2MPa);(2)蒸汽耗高(吨氨平均580kg)。所以,因变换问题造成公司运营成本高,公司各

4、级领导对此都很重视。经多次多方考察、调研,于2011年元月研究决定再上一套全低变变换装置。第二套变换半水煤气的生产能力为90000m3/h。1岗位任务变换工段的工作原理主反应CO+H:O—CO。+Hz+Q副反应2C()一C+C()2+QCo+H。一C+H。o+Q7C()+3H:——CH。+H:()+QC()z+4H2——CH4+2H20+Q(1)将合成高压机三段送来的半水煤气加入适量蒸汽,在一定温度和钻一钼催化剂的作用下,使半水煤气中一氧化碳与水蒸气反应,转化为氢气和二氧化碳,达到除去绝大部分一氧化碳,同时制得同等量氢气,制备

5、甲醇、合成氨所需原料气的目的。(2)及时合理地调节各项工艺指标,优化操作,降低蒸汽消耗,延长催化剂的使用寿命。2工艺流程及说明压缩来的半水煤气经除油器净化除油,进入煤气换热器,与28变换炉二段来的变换气换热后到中间换热器管内,再至18变换炉一段,出来后,经水冷激、喷水增湿、降温后依次进入]o变换炉二段、喷水增湿、28变换炉一段、中间换热器管间、2“变换炉二段,出来的气体部分进煤气换热器预热煤气,部分进冷激水加热器将冷激水加热,混合后的气体经热水加热器、软水加、变换器冷却塔降温至<40℃进水分离器,收稿日期:2012—07—24

6、作者简介:王苏英(1963一),女,江苏新沂人,高级工程师。·26化工设计通讯第38卷分离水后去下工段。除氧脱盐水经喷水泵加压后进调温水加热器升温,再进入增湿器,对变换气冷激增湿。3新装置的投资该系统总投资为l753.7万元,具体情况见表1。表1装置投资情况4装置的特点及运行情况4.1变换炉及特点(1)变换炉为二台,直径中4200mm,材质为Q354R,1内衬保温材料。(2)二台新变换炉内都分为二段。而老系统第一变换炉为二段连通,第二变换炉是二段分开的。4.2装置特点新系统采用18变换炉一段加蒸汽,二段喷热水;24变换炉一段喷

7、热水工艺生产,在降低蒸汽消耗方面起到很大作用。而老系统是在第一变换炉内加蒸汽,在第二变换炉第一段和第二段分别喷热水的工艺。两套变换工艺不同,节能降耗效果就不同。新系统在第一变换炉二段喷热水,第二变换炉第一段喷热水,这两段在变换炉内都是高温区,这样不仅可以降低催化剂的反应温度,同时还可以将热水汽化,产生大量的蒸汽,增加变换反应所需的蒸汽,减少外加蒸汽,从而达到节约蒸汽的目的。新变换系统与老变换系统相比,增加了一台冷激水加热器,目的是将进增湿器的喷水温度提高,增加喷水量,从而降低蒸汽消耗。另外,变换气的热量回收,用除盐水,此除盐水

8、作为变换炉段间喷水,既可降温,又作为原料气。4.3运行情况2011年7月15日开机升温硫化。18日8时硫化结束。19日上午排硫结束。并入系统生产,一次开车成功,运行情况很好。以下为8月2日的生产情况:半水煤气量66ooom3/h蒸汽用量96.84t吨氨蒸汽耗194.5kg日产

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