Cummins KTA50发动机冷却风扇故障的分析.pdf

Cummins KTA50发动机冷却风扇故障的分析.pdf

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1、★使用与维修★CumminsKTA50发动机冷却风扇故障的分析唐开林孟庆林。(1.中铁十一局六公司2.本钢集团矿业公司)【摘要lCumminsKTAS0发动机,较多地配备于154t即170t的电动轮汽车上,已成为该吨级的矿用电动轮汽车的主要动力源。在国内外,被很多黑色冶金、有色矿山、煤炭矿山所采用。在国内,随着进口设备件国产化进程加快,有部分质量较差的冷却风扇被装机使用,呈现发动机主要附件——冷却风扇良莠不齐的状态,带来了严重的后果,且经济损失巨大,本文仅就此作初步的分析。关键词:KTA50发动机冷却风扇故障分析技术措施.1故障案例5Okw左右,风扇运转的平稳性、

2、动平衡性要求相(1)某矿山154t甲号卡车,4月20日发生故当严格,如风扇本身存在动平衡的问题、强度不够障,风扇叶片根部加强筋8颗铆钉断裂,风扇固定螺的问题,高速高负荷运转工况下,风扇高频的振颤栓外缘中心骨架断裂约150’mm,8O为旧裂纹,导及离心力相当之大,足以造成相关机件故障的产致骨架根部构件与根部加强筋整体甩出,打坏散热生。具体的说:如风扇轮轴承的早期损坏,风扇轴器,设备因此故障而停机。端部锁帽脱出,风扇轮固定螺栓的松动与断裂,风(2)同一矿山的154t乙号卡车,5月1日更换扇叶片在应力集中区的断裂,甩出打坏散热器等一发动机后,(更换新风扇轮固定螺栓)5月

3、3日下午系列问题,造成严重的经济损失及较大的检修工发生故障,风扇叶片甩掉一叶,幸好没有打坏水箱。作量。经查记录,乙号卡车于3月1日在采场干线坡路顶端转弯处,风扇损坏,由于地处交通主干道,加班抢3具体分析修,更换新风扇装机,当晚生产,那么,可以说该风仅就某矿154卡车甲、乙两车故障分析看,扇只运行2个月即损坏发生故障。风扇在高速高负荷运转工况下,由于高频巨大的经对损坏风扇检查,一叶风扇整体从根部断裂振动力、惯性力作用,风扇叶本身会产生振动微甩出,风扇固定螺栓处像(与甲号车风扇大致相同)量变形,由于风扇叶子本身为铝合金材质,可以裂纹。目测可见没有完全断裂的裂纹存在,断

4、裂部承受微量变形,这是由铝质材质本身的特性所决位呈“L”型断裂形状。定的。而故障部位出现在根部固定螺栓外缘处,首先是出现裂纹,随着使用时间的延长,达到相2故障分析当程度后断裂甩出,就其原因,初步分析有以下我们都知道,CumminsKTA50发动机,额定功两点。率为1600kW。在全负荷工况下,为满足发动机的(1)断裂处在固定螺栓外缘处(如附图),是风正常运转,从设计上讲,必须有足够尺寸的风扇运扇骨架的中心部位,在无外力的作用下,本不应损转,对发动机的冷却介质(防冻液)进行强制风冷。坏。实际情况是,在高速运转工况下,叶片振动大,以便达到水温在85℃~94℃之间的理想

5、发动机工叶片本身铝质材质,不易断裂,而产生断裂处是铁作温度,保证发动机正常工作。据Cummins有关资质骨架根部,一是适应变形能力差,二是有风扇螺料介绍,KTAS0发动机全负荷工况下将消耗功率栓固定不允许变形导致应力集中,在固定螺栓外缘·22·矿用汽车2013年第3期★使用与维修★呈不规则断裂。由此可见,风扇叶子整体的强度是合格证,有资质、质量上乘的厂家产品。不够的,不能承受高负荷,高速运转工况下的载荷,(2)采用进口风扇轴,及轴承。实践证实,国产因而产生故障。轴,如要保证其装配尺寸,其承载能力是不够的,极易产生断裂,造成损失极为严重。而Cummins的风扇轴,它

6、的选材、加工及质量是与发动机主体寿命匹配的,不会出现早期断裂问题。(3)严格执行Cummins风扇轴承装配技术标准,配合间隙,轴向窜动量、径向摆差量,必须符合技术规范并按规定扭力,锁紧端部固定螺母。(4)采用质量上乘的润滑油进行装配,可借鉴使用Cummins公司推荐的“壳牌”5号航空高温润滑脂为好。(5)采用进口螺栓,固定风扇轮座及风扇固定螺栓,此处螺栓负载大。装配过程中必须按相应附图的扭紧力矩紧固。如风扇动平衡性不好,质量差,会直接造成风扇轮螺栓松动、断裂,只靠点检解决(2)分析认为,国产风扇叶子强度不够,造成故不了根本问题,必须从风扇质量、整体上根本障的原因是

7、第二位的。最根本的原因是,风扇叶子解决。本身的动平衡性不好,是否经过动平衡台架试验,(6)加强设备点检,及时消除隐患,例如:散热值得探讨。如风扇叶子本身动平衡性不好,或则没器下座螺栓松动,窜位,散热器大小拉杆松动,散有经过台架试验。高速高负荷工况下,其本身存在热器内护板固定螺栓松动,上下左右窜位,以及风的失衡惯性呈百倍的加大,必然导致在应力集中,扇内护圈固定情况,尽力避免风扇运转过程中,由在承载力较弱的部位断裂。为此,风扇叶子本身的于上述部位存在问题,产生刮磨现象,减少机械质量和动平衡性至关重要,否则将带来一系列的故损坏。障与损失。(7)按标准调整风扇皮带张力,过

8、紧,风扇轴

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