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1、·74·煤矿机电2010年第6期掘进机截割头的改进设计查太东,成文广(三一重型装备有限公司,辽宁沈阳110027)摘要:通过仿真和验算,使掘进机的截割头性能得到了根本性的改善,并得出截割头的形状要与功率及截齿排列相适应的结论。关键词:掘进机;截割头中图分类号:TD421.5+2文献标识码:B文章编号:1001—0874(2010}06—0074—03ImprovementofCutting-headforRoadheaderCHATai一扔,曙,CHENGWen—guang(SanyHeavyEquipmentCo.,Ltd.
2、,Shenyang110027,China)Abstract:Theperformanceofroadheader’scutting-headhasbeenradicallyimprovedthroughsimulationandredesign,andtheconclusionthattheshapeofcuttingheadshallbeadequatelydesignedincompliancewiththepowerandpick-arrangementofitselfisdrawn.Keywords:roadhead
3、er;cutting—head1概述截割头性能是整个掘进性能的关键,很多研究人员进行了深入研究⋯。影响截齿和齿座磨损的因素主要有材料的耐磨性能,载割头外形及外径、截齿的形状及排列,内喷雾系统,截割岩石的地质条件等,尤其是截齿排列对截齿磨损和截割头效率有很大影响‘21。2存在问题我公司某型掘进机在某矿使用时发现:(1)截割头有偏磨现象,截齿磨损严重,截齿更换频繁,有时还必须补焊齿座;(2)截割头尾部磨损快,需要进行定期维护处理:(3)截割头切入性能较差,容易造成过载停机;(4)截割时煤岩成粉状剥落,截割效率不高。3分析和验算原截
4、割头参数为:电机功率160/110kW;传输效率:90%;转速46/23r/min;相应扭矩29.9/37.4kNm;直径1140mm;长度965mm;截齿数量48个。根据截割头设计的计算机辅助设计程序,输入截割岩石及掘进机参数,根据工况条件、掘进机截割头截齿排列研究".4o对原截割头进行仿真分析和验算。图l为侧切30cm切屑图,图2为侧切15cm切屑图,当岩层接触压强达到300MPa时,截割头的负载扭矩在一个周期的进刀为33mm,截割头完全切入。扭矩值等于58.1kNm(图3),远远超过截割电机所能承受的截割头的扭矩;岩层接
5、触压强达到800MPa,每次进刀15min,截割头完全切入,扭矩值图1侧切30锄切屑图2010年第6期煤矿机电·75·为85.0kNm,是截割电机额定功率提供扭矩的2.27倍(图4)。分析显示,该截割头负载的不均衡性随着截割头在岩层进尺的增加而降低(图5)。膨悄.m1000009000080000700006000050000400003000020000100000图2侧切15enl切屑图O60120180240300360图3岩层接触压强300MPa截割头扭矩图M/N.m100ooO90000800007000060000
6、5000040000300002000010000060120180240300360图4岩层接触压强800MPa截割头扭矩图4改进方案的停机故障。14812162024283236404448截线数图5截割头不均衡性曲线(3)重新设计截割头的截齿排列和增加截割头顶部截齿数量,增加截割头的切入性能,减少截割头尾部的磨损。(4)重新设计某型号的截齿,采用进口合金材料使该截齿的耐磨性能和使用寿命要优于原有截齿,更改截齿形状,使截齿形状更适合目标岩层条件。(5)在截割头后部增加一定数量耐磨板,以便减轻煤岩对截割头盘根处的磨损。改进后
7、的截割头参数为:直径1050mm;长度1120rain;截齿数量39个。5改进效果通过在矿方进行实际的截割验证,证明改进后的截齿及齿座磨损较改进前明显减小,切人性能明显提高,截割效率得到大幅提高。实际应用证明,改进后截齿和截齿座的磨损远远小于改进前。图6和图7为截割头改进前后的磨损效果对比图。由于采用较高耐磨性能的截齿,截齿更换频率也较更改前大幅降低。目前,该改进后的截割头已经应用到目标矿井并取得了良好的使用效果。(1)根据岩层条件及计算机模拟结果,更改截齿的排列方式和部分角度值,以降低截齿磨损,提高截割效率,取得更均匀的分布
8、。(2)根据验算的结果减小截割头直径,使截割lit6改进前截齿磨损头扭矩小于截割电机的额定扭矩,减少截割过程中qO心加鸺%蚪铊∞镐弘∞坦●●OO.76.煤矿机电2010年第6期煤矿井下托辊用阻燃型通用锂基润滑脂的研制安华瑞,蒋和清(无锡中石油润滑脂有限公司,江苏无锡21404
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