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时间:2020-03-24
《基于arduino控制自平衡挖坑车的研制.pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、自动DOI:10.3969/j.issn.1009-9492.2014.09.029基于arduino控制自平衡挖坑车的研制邓君,彭照贵(东莞理工学院机械工程学院,广东东莞523808)摘要:现阶段我国同林器械已经实现人工向机械化造林的升级,在挖坑作业当中,仍然需要人力的投入。自平衡挖坑车则实现了机械智能化造林的升级。在挖坑作业中,用户只需根据场地需求把所需挖坑的位置、大小、深度设定好,按下启动开关后,arduino会载入用户设定的数据,从而自动完成挖坑任务。高精度倾轴传感器实时检测所处坡度从而实现挖坑平台的自平衡。通过实地实验验证该挖坑车可
2、以完成用户设定的挖坑任务,并保持挖坑平台的水平,基本达到了预期设计要求。关键词:自平衡;挖坑车;arduino;高精度倾轴传感器;机械智能化造林中图分类号:TP273文献标识码:A文章编号:1009—9492(2014)09—0108—02ResearchandDesignoftheSelf-BalancedPotholingCarBasedontheArduinoControlDENGJun.PENGZhao—gui(CollegeofMechanicalEngineering,DongguanUniversityofTechnology,
3、Dongguan523808,China)Abstract:GardenMachinehadbeenupgradedfromhumantomechanicalforestation.Butduringtheworkofdigging,itstillneedthehumanitytowork.Theself-balancedpotholingearachievedtheescalatingtointelligentmechanicalforestation.Duringtheworkofdigging,theusershouldsetthepo
4、sition,size,depth,accordingtothespace,andthenstartthemachine,thearduinowouldloadthedatafromuser,thereiswhyitcanfinlshtheworkautomatically.Becauseofthehighprecisionsensor,whichcantesttheslopeofthehillsideintherealtime.thecarcanachievetheplatformofself-balancing.Verificatingt
5、hefunctionofthecar.wecanfindthatinreachthepresetfunctionbasically.Keywords:self-balanced;potholingCar;arduino;highprecisioninclinedshaftsensor;mechanicalintelligentafforestation国家“十二五”规划纲要草案提出了森林覆1自平衡挖坑车的总体设计盖率提高到21.66%,森林蓄积量增加6亿Ill,达自平衡自动挖坑车采用arduino2560系列单片到1431亿m。人工造林作业质
6、量差、效率低、机作为控制核心。该自平衡自动挖坑车包括车体、速度慢、劳动强度大;机械智能化造林不仅可以挖坑设备。车体为该挖坑车提供动力,牵引右边的提高劳动效率、减轻劳动强度,还能保证造林质挖坑设备移动。挖坑设备由以下三部分组成:升降量、降低生产成本、提高经济效益,是大势所台、挖坑机、机架。自平衡自动挖坑车在自平衡结趋。目前国内外使用的植树挖坑机主要有手推式构大胆做出了创新。图1所示即为自平衡挖坑车。和悬挂式等几种,手推式植树挖坑机劳动强度1.1车体的设计大,生产效率也相对较低;悬挂式植树挖坑机劳车体采用沙滩车的底盘,不设座位,如图1中动强度小,
7、生产效率高,但操作不够灵活,价格1所示。将转弯结构改造成涡轮蜗杆结构,由电机也相对昂贵。以上两种挖坑机工作时全程都需要驱动实现转弯。采用36V大功率直流电动机,为人力的参与,并没有最大限度地解放人力,因挖坑车提供充足动力。利用电磁阀来控制刹车装此,研制一款能够智能化挖坑、适应多种地形、置。控制核心内置于车体内部,并将无线接收器挖坑过程不需人工参与的设备十分必要。置于车壳外部,以便接受远程控制信号。在车后收稿日期:2014—03—12『L—·—一?一?一—一—一-—一叮厂j——————下—一—一——_.●_,__?曩罚-J邓君等:基才ardui
8、no~制自平衡挖坑车的_研制工均深度为38.68em。由于挖坑机在工作时转速较大,振动比较厉害,导致误差较大:直径误差为+17.45%;深度误差为:±3.3%。试验
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