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1、煤炭加工与综合利用COALPROCESSING&COMPREHENSIVEUTILIZATIONNo.9,2014优化设备启停机降低选煤厂电耗王瑞斌,蒋涵元(神华神东煤炭集团洗选中心,陕西榆林719315)摘要:神东煤炭集团洗选中心保德选煤厂为优化设备启停机,降低电耗,采取用时最短、能耗最低原则,将大功率设备后启动,小功率设备同时启动,减少了有关设备等待时间的浪费,缩短了启机时间,取得了显著的节能效果。关键词:选煤厂;电耗;启机;停机;优化;效果中图分类号:TKO1文献标识码:A文章编号:1005—8397(2014)09-0060-o4"选煤厂设备多、工艺复杂⋯,
2、生产过程中需率,降低单位处理量电耗。运行中的设备状况得要各主要工艺设备及其他辅助设备协同运转_2J。到保证后,就需要考虑生产系统启、停环节的衔神东煤炭集团洗选中心目前共有选煤厂14座,接情况。因选煤厂设备多,且需要工艺环节各设设计处理能力总计215Mt/a,在当前煤炭市场不备均运行正常后才能正常生产,因此生产系统景气的情况下,选煤起到了提质增效的作用。由启、停的过程越短越好,否则就存在已经带电运于采取规模生产,2013年神东洗选中心入洗原煤行的设备等待未运行的设备,或者已经停止运行电耗为2.12kW·h/t,远低于《选煤电力消耗的设备等待未停的设备情况,造成不必要的
3、等待限额》规定的3.2kW·h/t标准。但是神东原浪费。煤处理量大,以2013年原煤处理总量为27300据此,神东洗选中心提出了优化启停机方案万t计算,用电量就高达57876万kW·h,合计的要求,并由各选煤厂分析、论证后实施。总体32550万元。神东洗选中心将“双增双节”作为要求是合理组织生产,减少不必要的设备磨损及一项重点工作开展,因电耗占成本比重高达电力损耗。根据实际生产情况,各厂梳理了启停17%,如何采取措施,对全过程进行电耗控制,机过程中存在的不合理之处,并做出了相应的调对于做好“双增双节”工作具有重要意义。整,从而完成启停机顺序及时间的优化。整体实施后,
4、洗选中心各厂平均单次启停机时间缩短了1启停机优化方案的提出553S,平均生产效率由2012年的88.31%提高到选煤厂作为一个由各生产设备协调工作来完91.93%,效果极为显著。现以保德选煤厂南区成生产任务的单位J,提高工艺环节中各设备的为例,对启停机优化进行详述。配合情况尤为重要,即在生产中不因某一台设备2启停机优化方案的运行情况而影响全系统的生产工作,这就需要加强对单台设备的检查、维护和保养,在这方面2.1优化原则神东洗选中心已经做了较多工作。在设备的协同2.1.1用时最短原则运行方面,当做好设备的维护工作后,正常生产(1)开机:在供电设备允许负荷的前提下,时只
5、需保证单位时间带煤量足够,即可保证协同将设备在最短的时间内启动;不同变压器下的大运行的设备效率发挥到最大化,从而提高生产效功率设备也可以同时启动;优先开启主洗的循环系统及重介质泵,在启动后续设备的过程中,循收稿日期:2014-06.23环系统可达到平衡,如此全系统设备开启后可直作者简介:王瑞斌(1983一),男,内蒙古呼和浩特人,2005接加煤;根据厂房结构综合考虑,避免开机不均年毕业于内蒙古科技大学应用电子技术工程专业,神东煤炭集团洗选中心保德选煤厂副厂长,助理工程师。衡造成的厂房共振。2014年第9期王瑞斌,等:优化设备启停机降低选煤厂电耗61(2)停机:从停给
6、煤机开始计时,准确掌握灵活。南区系统主要工艺设备共计137台。根据每台设备上无煤的时间节点;顺煤流方向,以无洗选中心对南部产品煤及矸石灰分的考核指标,煤的节点为准,依次逐台停止设备,直至停止仓南区需要同时启动块煤A/B系统、末煤A/B系上设备;为杜绝设备压煤,可将停止时间在无煤统、矸石系统,设备总功率6954.86kW。优化节点的基础上适当延迟3—5s;因每次停机时拉前南区集控启机顺序为先产品,再主厂房设备,空浅槽所需的时间不同,故在入洗原煤胶带输送最后原煤设备,按照“逆煤流”的原则,启机时机停止后,将所有循环设备及主洗、上仓的混煤间约为830s。胶带输送机全部改为
7、调度员手动停止;根据厂房停机时由于设备上有煤,故只能采取顺煤流结构综合考虑,避免停机不均衡造成的厂房共停机,在本次方案优化中不进行改变。振。具体优化方案如下:2.1.2能耗最低原则(1)按逆煤流顺序将主厂房中小功率设备最启机时,在允许的情况下,尽量晚启动大功先启动,由于功率比较小,采用多台设备同时启率设备;停机时,若发现设备上无煤,及时将设动,减少时间间隔;备停止,优先停大功率设备,减少无用功。(2)将部分设备的启机时间间隔由原来的10在生产工艺不变,不影响系统正常运转的情s改为8s:况下,保德选煤厂制定了“先主厂房后产品原(3)待主厂房设备启动后,原煤设备按逆
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