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时间:2020-03-23
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1、硅灰在泵送机制砂混凝土中的应用■黄亚丽[摘要]机制砂由于其级配较差,在泵送时易造成堵管甚坍落度较大,混凝土易离析、泌水。因此合理的砂搅拌150s时,混凝土坍落度增加到220mm,扩展至爆管。硅灰作为掺和料加入混凝土中,改善了其多方面率值应为粘聚性及保水性保持良好,且坍落度值为度也进一步提高,混凝土外观柔和、无石子外露现的性能,显著改善了塑性混凝土粘附性和凝聚性。在使用最大时所对应的砂率值。经过选取36%、38%、40%、象,扩展度达到535mm;搅拌180s时,混凝土有过程中要对硅灰的最佳掺量进行确定,同时兼顾技术与经42
2、%、44%五个砂率进行试拌,通过坍落度试验发现轻微泌浆。济效益。采用40%的砂率,拌和物坍落度、扩展度、和易性四、混凝土可泵性指标的确定均符合泵送要求,所以选定40%的砂率作为最佳砂对泵送混凝土的工作性,要求流动性大,粘聚[关键词]硅灰机制砂混凝土应用率。性和保水性好,因此,除了坍落度试验外,尚需作二、硅灰最佳掺量的确定压力泌水率的测定,目的是为了防止混凝土在泵管3108国道合阳过境公路悬灌梁混凝土1.1万m,根据相关文献:当硅灰掺量为10%和15%时,混中输送的时候,在泵压的作用下,当遇到弯管、变经过项目前期调查:合阳本
3、地没有适宜的细集料,凝土的坍落度下降幅度较大。出现上述情况的原因径、压力梯度增大时,混凝土中的拌合水会在泵压3从临潼运送渭河中粗砂费用约156元/m,运距远、主要在于:硅灰比水泥比表面积大,拌合后产生吸的作用下通过骨料之间的空隙渗透流出,致使混凝3成本高。从韩城林皋调运机制砂费用100元/m,细水现象;硅灰掺入到混凝土中增大了拌合物的塑性土出现“脱水现象”,使流动性变差,堵塞管道。度模数3.4左右,级配不符合要求;韩城下峪口调粘度。因此,随着硅灰掺量的增加,混凝土的坍落压力泌水率反映了拌合物在压力作用下抵抗拌3运河砂56元
4、/m,细度模数1.6~1.8,级配不符合度逐渐减小。所以在配合比设计中,硅灰掺量分别合水渗透流出的能力。压力泌水率由10s的泌水量要求;将两种砂按一定比例掺配,细度模数和级配为0%、2%、6%、10%。采用正交法设计混凝土配合V10和140s的泌水量V140组成,V10/V140表示压才能符合相关标准要求。比,通过技术、经济的比较,得出最佳配合比。力泌水率。如果V140太大,说明混凝土在压力作用由于本工程悬灌梁泵送高度最高达100~110m,经现场大量试验,配合比编号ZJ3,水胶比下脱水严重,拌合物流动性差,易堵管。但是如
5、果3为确保泵送顺畅,保证施工质量及进度,对于悬灌0.28,胶材总量529kg/m,粉煤灰掺量15%,矿粉V140过小,泌出的浆液不能在拌合物和管壁之间形梁C55配合比采用了以下措施:参量20%,硅灰掺量0%的配合比7天强度55.9MPa,成润滑层,将加大摩擦阻力,不利于泵送。压力泌(1)细集料采用机制砂与细砂按质量比55%:28天强度78.2MPa及配合比编号ZJ6,水胶比0.30,水总量在80~110ml内,压力泌水率控制在50%以345%的混合砂,使细集料级配更趋合理,技术指标符胶材总量510kg/m,粉煤灰掺量10%
6、,矿粉参量10%,下为宜。实际上对于泵送混凝土,压力泌水应有一合中砂的要求。硅灰掺量2%的配合比7天强度58.9MPa,28天强度个最佳范围,超出此范围,泵压将明显提高、波动(2)在添加粉煤灰和矿粉的基础上,添加硅灰,79.2MPa的配合比从经济、强度及各方面性能指标甚至造成阻泵。根据张晏清试验表明:当V140<激发粉煤灰和矿粉的后期活性与硅灰的早期活性,均能满足现场要求,但ZJ3早期强度稍低,ZJ6由80ml时,泵压随着V140减小而增大;当80ml≤V140提高混凝土早期强度和后期强度增长,缩短混凝土于加入2%的硅灰,
7、和易性、7天强度明显比ZJ3略<110ml时,泵压与V140无关。超高泵送时,当张拉时间周期及模板周转周期。胜一筹。由于本工程悬灌梁混凝土泵送高度为100mV140>110ml时,泵压波动;当V140>130ml时,一、混合砂比例及砂率的确定以上,为确保泵送顺畅,加快模板周转,缩短张拉容易堵泵;V140取80~110ml最利于泵送。机制砂采用硬质岩石经机械破碎、筛分而制成,时间、加快施工进度,最终采用编号为ZJ6的配合现场混凝土可泵性主要通过混凝土坍落度和压数量有保证,质量稳定。加工后颗粒棱角分明,空比。力泌水率试验来控制
8、,在施工过程中对混凝土进行隙率大,完全替代河砂用于混凝土中会造成水泥用三、搅拌时间的确定了上述两项的检测。最终确定现场混凝土坍落度控量及用水量过大。机制砂级配较集中,经试验测得:采用室内强制搅拌,配合比采用ZJ6,混凝土一制在180~200mm,同时将V140控制在80~110ml,1.18mm以上颗粒
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