甲醇合成工段气气换热器泄漏的处理措施.pdf

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1、理论·实践甲醇合成工段气气换热器泄漏的处理措施陈志海(云煤能源股份有限公司,云南昆明650200)摘要:本文介绍了甲醇合成工段气气换热器的用途及流程,对气气换热器在生产中出现的泄漏情况予以说明,并提出了解决该泄漏的方案及施工措施。经处理后,该气气换热器运行情况良好,甲醇生产稳定。关键词:气气换热器;泄漏;焊接;甲醇云煤能源师宗煤焦化工有限公司甲醇车间合成工段设置有两台气气换热器,其作用是将进入合成塔的新鲜气(CO、CO2、H2)由61℃预热到220℃左右(壳程),进入合成塔在催化剂的作用下合成甲醇气,

2、之后再将出合成塔的甲醇合成气由255℃冷却至95℃(管程),两台气气换热器串联使用。其流程图见图1。图3气气换热器结构示意图3处理方案及可行性分析(1)更换泄漏的金属缠绕垫。即将泄漏的气气换热器整体拆除,运至具有相关检修资质和检修能力的单位,抽出换热管束,更换泄漏的金属缠绕垫。该方案需要甲醇停产30天左右,且换热管束长为9m,重量为14.65t,在拆装换热管束时,易造图1 气气换热器流程图图2 填料密封放大图成部份换热管弯曲、变形或受损;其次,该换热管束出口与换1气气换热器的技术数据热器壳体脖颈处为填

3、料密封(编织柔性石墨填料),见图2及图该气气换热器为列管式换热器,容器类别为二类(D2),外3。该填料安装困难,设备制造厂家是用专门夹具且未焊上部法型尺寸为13939×Φ1200,其主要技术数据见表1。兰的情况下组装好的。此方案停产时间较长,造成的经济损失表1 气气换热器主要技术数据较大,且在组装换热管束时存在一定的难度,不确定因素及风项目壳程管程险性较大。设计压力MPa(G)6.36.3/0.4(差压)(2)对泄漏的密封面进行焊接处理。该方案对泄漏的密封工作压力MPa(G)6.05.7面进行焊接后,

4、破坏了原有的可拆结构,将可拆的法兰密封面设计温度℃260300变成了不可拆。但该方案停产时间短,能在较短的时间内恢复操作温度℃60~150185~95生产,且根据我公司的检修力量,后期若换热管束出现问题,也复合板Q235R+06Cr19Ni10无法检修,也需要返回制造厂维修,所以可拆联接对我公司也主体材料板材15CrMoR换热管0Cr18Ni9没有实际意义。换热管外径/壁厚/管长19/2/90004处理措施2换热面积m857根据方案比较及可行性分析,我公司决定采用方案2进行设备净质量kg33450处理

5、,具体的处理措施如下:2存在问题(1)对气气换热器B进行泄压,泄压后对其管程的进出口气气换热器B在使用近三年后,在壳侧法兰与管板加堵盲板,在壳程通入氮气进行置换,直致取样分析器内可燃密封处出现了泄漏,该处密封垫为金属缠绕垫,规格为气体浓度小于0.2%(体积比)视为置换合格。Φ1236×Φ1266×4.5,材质为06Cr19Ni10,金属缠绕垫间的(2)焊接准备。泄漏的换热器上法兰材质为15CrMo,管板填充带材料为柔性石墨,在气体泄漏的同时,垫子的柔性石墨材质为0Cr18Ni9,这两种母材焊接为铬钼耐

6、热刚+奥氏体耐也不断地被气体带出,沿密封面四周分布。泄漏位置见气气换热钢的焊接;15CrMo为低碳低合金耐热钢,具有焊接热影响热器结构图3所示。区过热区的淬硬性及冷裂倾向,焊接时需采取一定的工艺措144

7、2015年03月施,才能保证接头质量。为确保焊接质量,公司租用了大型的履带式陶瓷电加热器,按30℃/h的升温速度,将焊接部位加热至200℃,并用保温棉进行保温。百重一区水平井焊接材料:焊条型号E309-16,牌号为A302。另考虑到该换热器较高,在风载荷的作用下,换热器会产断脱分析与优化治理生一定的振

8、动,这种振动会在焊接时易使焊缝出现裂纹,而在焊接壳体上法兰与管板时,需将法兰螺栓拆除后放能施焊,为樊顺(新疆油田公司百口泉采油厂百重一作业区,减少换热器振动对焊缝的影响,在拆卸法兰螺栓进行焊接时,新疆克拉玛依834000)将上下法兰的48个螺栓,进行了对称的配对分号,施焊时需严摘要:根据百重一水平井断脱实例统计分析,找出引发断脱的格按顺序进行拆卸及施焊,每次对称地从小到大依次拆卸2处关键因素,分析原因,并有针对性的采取对策,取得良好效果。螺栓,每处依次拆除2颗螺栓,具体见图4、图5。关键词:水平井;断

9、脱;优化0引言百重一区属于浅藏稠油,该区有水平井100多口,生产管柱采用主副管双管结构。主管主要用于采油,副管则用于注汽、测试和冲砂;泵采用的是Φ70mm双进油重球泵,下泵位置在井斜55°~65°处;抽油杆采用D级Φ19mm(普通和防脱杆)抽油杆,上接Φ25mm光杆,下配Φ38mm加重杆。1 生产现状及问题由于该区水平井井斜较大,原油粘度高,井下机具经常出图4 螺栓拆卸及施焊顺序简图图5法兰及管板焊接示意图现断脱。2012年全年水平井修井320井次,其中

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