燃烧调整总结范文.doc

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1、燃烧调整总结范文  锅炉优化调整经验分析、总结xx年7月份以来,东滩矿电厂在锅炉运行中开展优化燃烧调整,虽然还未达到床温控制在800-900°C的要求,但也取得了较好的进展,锅炉运行床温从原来的1030°C左右,降到了现在的930°C-970°C,达到满负荷运行。  主要在以下几个方面进行经验总结汇报锅炉运行bbs.eclub./thread-15250-1-1.html  1、人员方面1)结合东滩矿电厂运行操作和设备的具体情况,制定相应的培训学习,提高了职工对设备性能的认识。  2)加强了职工的责任心,

2、通过宣传教育和奖励,提高了职工的积极性,明确了职工的责任。  在以往的锅炉运行中,床温在1030左右,锅炉参数、工况比较稳定的,压力在3.5MPa左右,满负荷运行,而且不用频繁的操作、调节煤泥转速,这就给运行职工带来了一种惰性,通过制定、实施合理便于操作考核的优化燃烧奖励办法,大大提高了职工的责任心和进行优化燃烧调节的积极性,广大职工对锅炉优化调整产生较大的兴趣,在风量控制、二级返料、煤泥调节、二次风调节等方面都增加调整次数,各个班组之间个人之间都互相探讨,在不断调整和交流中积累优化调整经验。  3)通过

3、在班组中开展优化燃烧、节能减排的小指标考核竞赛,对在运行中及时了解锅炉运行工况,积极调整燃烧而且确实取得一定效果的职工,进行奖励,也促使班组之间进行优化燃烧,节能减排,从“要我做”,变为“我要做”,进一步提高了职工的积极性。  2、运行方面合理调整风煤配比,减少漏风,促进优化燃烧1)床温的调整和控制料层温度是指燃烧密相区内流化物料的温度。  它是一个关系到锅炉安全稳定运行的关键参数,实际就是床温。  运行过程中要加强对床温监视,在锅炉运行中,可以通过增加料层厚度和调整二级返料来降低床温。  结合锅炉的实

4、际情况,床温不能降的太低,如果床温太低燃烧不及时,造成大量煤泥团积聚在床内,造成料层差压不断增加,容易造成炉膛结焦,影响锅炉的正常运行。  在送风机电流不变的情况下,有时调整二级返料,一次风压出现升高的情况,由于大量的飞灰返回炉膛,造成风压升高,这时床温就会下降,汽温升高。  如果床温下降的趋势大,这就要关小二级返料的开度。  通过近期的调整,通过调整二级返料量,床温也能降低到880左右,也能降到930左右,但通过运行,一次风压增加的很快,这是由于大量的煤泥在炉膛里没有燃烧,造成料层升高,如果时间过长,可

5、能就会造成燃烧不充分,容易造成炉膛结焦。  通过试验调整,床温在930-970之间,是比较稳定,适合运行情况的。  2)返料温度的调整和控制返料温度是指通过返料器送回到燃烧室中的循环灰的温度,它可以起到调节料层温度(床温)的作用。  控制返料温度,可以保证锅炉稳定燃烧,同时起到调整燃烧的作用。  在锅炉运行中必须密切监视返料温度,温度控制不好极易发生结焦和造成床温过高影响脱硫效率,运行时应根据床温控制返料温度。  如果床温高,应加大二级返料的开度,床温低,减小二级返料的开度。  在实际调整中,要慢慢的一

6、次一次地调节二级返料的阀门,而且每次调节的幅度不能太大,如果调节的幅度大,床温不易控制,主汽温度会迅速升高,主汽压力下降,从加料口观察发现炉膛内暗红,返料灰大量涌入炉膛。  这时就需要关闭二级返料的阀门,但调整幅度一定不能过大,若床温上升太慢或上不去,说明关的返料风还是不够,应该再关些,这样反复小幅度的调整,会把床温控制在930-970度左右。  反之,若床温突然上升快,主汽温度下降,从加料口观察炉膛内发亮,返料灰少或看不到,应该适当把返料风开大,小幅度开。  观察床温有没有下降,若没有变化再开,反复操作

7、直到床温控制到930-970度左右。  但在锅炉实际调整中,也会出现二级返料灰量突然增大,造成床温急剧从980左右下降到700左右的情况,这时就需要迅速关闭二级返料的阀门,待床温升到正常后,再进行调节。  3)料层差压的的调整和控制料层差压是表征流化床料层高度的物理量,一定的料层高度对应一定的料层差压。  在锅炉运行中,料层厚度大小会直接影响锅炉的流化质量,如料层厚度过大,有可能引起流化不好造成炉膛结焦或灭火。  根据实际情况,二级返料的灰量会影响实际料层的厚度,灰量大,二级返料温度高,料层差压就高。 

8、 在调整时,要密切注意灰量的大小。  在床温上升的时候观察二级返料变化不大,则很有可能是炉内床料变薄,最好的办法是补充床料。  把床料补到使参数正常的时候停止补料。  这时,二级返料温度、汽温、压力各参数就会趋于稳定,也会更好控制。  在加料的时候二级返料最好是不要做任何调整,监盘人员必须稳住锅炉燃烧工况。  如果床温下降,汽温,汽压下降,而二级返料没有什么变化,说明料层可能太厚,就要进行放渣,放渣时,注意观察床温,床温提高则

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