技师个人技术总结.doc

技师个人技术总结.doc

ID:51758504

大小:62.61 KB

页数:3页

时间:2020-03-15

技师个人技术总结.doc_第1页
技师个人技术总结.doc_第2页
技师个人技术总结.doc_第3页
资源描述:

《技师个人技术总结.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、技师个人技术总结  xx年工作总结自从xx年被聘为工人技师一年来,本人立足本职岗位,充分发挥技术专长,解决了许多生产中存在的疑难问题,在提高检修柴油机备品作业效率、减轻劳动强度、稳定柴油机备品检修质量等方面做出了许多有益的工作。  同时积极学习,不断总结提高,在个人综合能力、技术素养等方面都取得了较好的成绩经过学习、和锻炼,自身积累了较丰富的检修经验,特别是对大型互换配件的检修比较精通。  学习新知识、接受新技能的能力较强。  但面对铁路技术设备的日新月异的更新,我深深地感到自身知识的匮乏,技能的欠缺。  大功率新型运用机型的使

2、用,大量新技术新设备的投入,对我们的业务素质提出了更高的要求,没有过硬的专业技术知识,也根本无法适应形势的需要,更没有把握搞好机车的检修。  近年来由于连杆体孔超限情况突出,报废数量剧增,换用新品连杆数量猛增,综合分析平均每台车至少发生4-6根,以此推算每年将发生400根以上。  数额较大,这加大了材料消耗,很大程度上制约了检修费用降低目标的实现,影响了我段的经济效益。  究其原因,是由于连杆受高速往复惯性力作用,体孔产生变形,圆度超限。  按段规体孔不能为负值,圆度不得超限,这样的连杆继续使用将破坏连杆径的润滑间隙,造成辗瓦拉

3、轴甚至断轴的后果,因而不能使用应予以报废。  但连杆价格极高,DF4型4100元、DF11型6200元,将发生高额的检修费用,修复连杆势在必行。  针对现场实际,自己与有关技术人员全身心投入研究探索,找寻可行方法。  首先确定要立足现场,力争采用简易、可行、科学、经济、实用的修磨方法,突出高效高质,小方法解决大问题,达到大型机械修复的目的和效果,自己与有关人员动手设计图纸、联系制作,经过不断探索改进,终于研制出一整套体孔修磨工具,并确定了切实可行的修复方法。  通过试用,达到了预期目的。  近年来检修者运用该方法,成功地修复了大

4、量的连杆,解决了体孔修复的难题,最大限度降低了因连杆报废造成的消耗,受到了上级的好评和嘉奖。  另外完成的连杆扭曲度检测方法等项目也在现场发挥了较好作用。  原用连杆扭曲度检测仪,设计中存在缺陷,手动锁紧装置不能有效将检测杆锁紧在连杆大小端孔内,在连杆自身重量及搬运翻转中,造成检测杆松动,极大地影响了检测精度。  并且费工费时,使用既不方便。  将检测杆锁紧方式由手动改为机械锁紧方式,设计制作了专用锁紧装置,利用通用工具锁紧检测杆,避免了检测杆的松动造成检测的误差,且方便快捷。  由于立足现场创新改革,使得我们体会到了成果带给我

5、们的惊喜。  因而,自己也增添了创新的积极性。  目前,“连杆螺栓伸长量校验方法改进”项目正在摸索中。  期望能够采用转角法实现对螺栓预紧力的校对,摸索一定的转角对应的固有伸长量。  改变现用伸长量法中螺栓的反复把对,减少因此造成的连杆螺栓支撑面的损伤,达到校验方法简单、结果稳定、工效大幅提高、劳动强度减轻的目的。  一年来,本人在现场充分利用自身优势,基本发挥了工人技师的作用,解决一些生产中的实际困难,做出了一点成绩,09年我将更加努力学习新知识,不断学习总结提高,积极攻关解决生产困难。  在提高机车质量的同时在降低材耗方面下

6、功夫,加大修旧利废方面的攻关,为完成降耗任务做出努力。  乌鲁木齐机务段检修车间;xx年3月5日。    内容仅供参考

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。