基于PID算法的高炉液位控制系统的仿真与应用.pdf

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1、基于PID算法的高炉液位控制系统的仿真与应用曹群豪,雷雄韬(中国人民解放军75310部队330分队,湖北武汉430074)SimulationandApplicationoftheLiquidLevelControlSystemofBlastBasedOilPIDAlgorithmCAOQun~hao,LEIXiong—tao(75310UnitoftheChinesePeople’sLiberationArmy,Wuhan430074,China)摘要:对原高炉液位控制系统在实际操作过程theSimulink,madeasimulation

2、anddynamicanal—中出现的液位扰动问题进行了深入的分析,从结构ysisanddesignedaPLCprogramonthefounda—和控制算法上进行了重新设计,应用Simulink集成tion.Throughtheapplicationstatisticsfromthe的专用SimPowerSystems模块进行了仿真和动态field,therangeoflevelfluctuationhasreachedthe分析,并在此基础上设计了PLC程序。通过现场的engineerrequirement.Liquidlevelcon

3、troliswidely应用结果统计,可知液位扰动范围达到了工程的要appliedintheindustry,theschemeiseasyandfea求。液位控制在工业上应用广泛,该方案简易可行,sible,canofferthereferenceforsimilarproducts可作为同类产品研究的参考。research.关键词:液位控制;PID;无扰动切换;Simulink;Keywords:liquidlevelcontrol;PID;undisSimPowerSystems;可编程控制器turbedswitching;Simuli

4、nk;SimPowerSystems;中图分类号:TP214;TP391.9PI文献标识码:A文章编号:1001—2257(2010)12—0035—030引言Abstract:Thispaperhasmadeadeepanalysistotheliquidleveldisturbedquestionwhichap—某钢厂的6000m/min高炉鼓风机是大型高pearedintheactualoperationprocessofliquidlev—炉供风的关键设备,而鼓风机是由汽轮机驱动,为了elcontrolsystemofblastfur

5、nace,redesignedfrom达到节水、节能的目的,蒸汽在推动汽轮机叶片做功structureandcontrolalgorithm.Usingthespecial后,要经过复水器、高压加热器和低压加热器再还原moduleSimPowerSystemswhichisintegratedin成水。这3个系统的液位要求保持稳定,液位过高或过低都会造成安全事故。在实际应用中,液位控收稿日期:2010—08—24制系统【1]一般都要设自动与手动2挡,以备当自动11thInternationalSymposiumonUnmannedUnteth

6、—5结束语eredSubmersibleTeehology,1999.E2]苏建徽,余世杰,等.硅太阳能电池工程用数学模型通过Matlab软件仿真了变步长扰动的MPPT[J].太阳能学报,2001,22(4):46—49.控制算法,并将仿真结果与传统的定步长算法比较,[3]张瑞宁,石新春.独立光伏系统最大功率跟踪控制器的可以发现,改进的变步长扰动法能很快地跟踪到最实现EJ].电源技术,2008,32(7):468—471.大功率点,而且在最大功率点振荡幅度较小。作者简介:张谋(1985一),男,陕西户县人,硕士,研究方参考文献:向为水下航行器

7、动力技术;党建军(1965一),男,陕西扶风人,教AgeevMD,eta1.Resultsoftheevaluationandtesting授,博士研究生导师,研究方向为水下航行器动力技术。ofthesolarpoweredAUVanditssubsystems[R].《机械与电子32010(12)控制失灵时,能够及时地切换到手动控制挡加以控动挡时,通过切断与液位给定及反馈信号的联系,使制,但是在手动切换到自动时往往会产生很大的液得PID控制器只接收来自手操器的信号,达到跟踪位扰动,达到甚至超过了工程允许的范围。阀门开度的大小目的。避免了原控

8、制方案出现的算法自运行的现象。为了达到控制阀门开度,避免液l故障分析位扰动,这里采用了增量型控制模型一,相比原控原液位控制系统结构如图1所示。PID控制制模型,它的

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