旋风分离器故障汇总.doc

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1、J阀(旋风分离器)故障(此故障主要出现在国产化的CFB锅炉)。J阀(旋风分离器)故障主要现象J阀入口静压波动大导致J阀回料不连续,床压、床温出现大幅度的波动,严重时破坏外循环,使尾部受热面积灰严重,造成尾部烟道再燃烧,损坏空预器。J阀(旋风分离器)故障主要原因  1)旋风分离器回料不正常。旋风分离器因灰位较高而影响了分离器的分离效果,从而使一定量未分离灰进入烟道造成空预器积灰严重,引起J阀入口静压波动。   2)过高的循环倍率造成J阀循环灰量过大,超出J阀流通能力。  3)燃烧工况的突然改变破坏了J阀的循环。  4)流化风

2、配比不恰当,J阀回料未完全流化。J阀(旋风分离器)故障采取措施  1)发现回料不正常时,及时对旋风分离器的风量进行调整,必要时降低锅炉负荷;尾部烟道积灰严重时,加强对其吹灰(注意控制炉膛负压),必要时采用从事故放灰口放灰。  2)适当降低冷渣器用风,适当提高二次风量的比例,降低燃烧风量,保证炉内的燃料和床料在炉内有足够的停留时间,即增加内循环的时间和数量,降低旋风分离器的物料比例。  3)在燃烧工况突然改变导致循环被破坏时,应及时调整锅炉运行参数建立新的平衡。  4)加强对J阀风量配比的经验总结,寻找J阀各部分最优化参数,

3、选择合适流化风量和松动风,建议在风量调定且回料正常时,不宜对该风量做随意变更。料层差压不能控制的过于低。当料层过于薄时,一次风量也比较大的时候,一次风所形成的向上托力大大的大于了料层的重力(也就是对一次风的阻力),那么炉内物料将被气流带走,形成了气力输送,就象仓泵输灰一样,那么此时锅炉运行是非常危险的,大量的一次风都从炉膛内吹走了(料层对一次风阻力大大的减小了)。返料风所需的一次风大量减少,炉膛上部灰浓度大量增加,分离器收集的返料灰增加,返料器所返的灰增加、返料风却减小,将直接引起返料器堵灰,停止返料并有可能返料器内部结

4、焦。煤粒加入炉膛后,由于一次风气力输送作用被吹到炉膛出口,由旋风分离器收集而进入返料器中,进行燃烧,引起返料器内部高温结焦。在通过冷渣机控制料层时,应尽量保持平稳增减,避免料层的过薄过厚,都将不利于锅炉的经济、安全运行。旋风分离器不改变结构,提高收集效率,只能依靠入口烟速提高和烟气含灰量提高。旋风分离器提高了收集效率,可以捕捉到更多的细灰进入返料器,由返料器返入炉内平仰床温。该炉的分离器是采用高温绝热旋风分离器,左右侧各一只。旋风分离器的收集效率直接影响着收集的返料灰的多少,影响着锅炉经济运行。旋风分离器可以满足锅炉的运行

5、,但我们也认为二只分离器效率不一样,由于床温热电偶已不准确,我们已无法分辨出那一侧的温度高和低,但二只分离器中心筒出口温度,也就是高温过热器前烟温始终存在差异,左侧高过前烟温高于右侧高过前烟温50℃左右,左侧低过前烟温高于右侧低过前烟温20℃左右,左侧省煤器前烟温高于右侧省煤器前烟温十几度,直到排烟温度左右差不多,烟道内左侧烟温普通高于右侧烟温,为什么?这个问题我们时常在思考,有个不成熟的想法:认为左侧分离器效率低于右侧分离器效率,左侧旋风分离器分离不彻底,使得一些高温细灰排至烟道内,至使左侧烟温高。该U型自平衡返料器,我

6、有个疑问,两侧的返料风室总是相差0.7kpa~0.8kpa左右,是热工仪表误差,还是真的存在风室风压差,返料风有大小?我们争取在以后停炉检查中弄明白这个问题。密相区中呈现的是缺氧燃烧,稀相区中呈现的是过氧燃烧,是由二次风补充氧气而产生的,也是为了充分燃烧。循环流化床锅炉燃烧调整的原则9在一定的负荷区,在“勤放、少放、稳放”灰渣稳定流化高度的前提下,以床温定风量,以炉膛物料浓度(即炉膛差压值)定锅炉出力;以返料温度、旋风筒进口负压控制炉膛物料浓度;以炉膛下部压力为0负压运行定引风;以放渣、放灰量定燃煤配比。循环流化床锅炉燃烧

7、调整中最基本的控制点为:床体温度、返料温度、料层差压、炉膛差压、炉膛下部压力及旋风筒进口负压。其控制参数关系图如下: 在负荷一定时:循环灰是锅炉燃烧的热载体,积累到一定程度后,锅炉方可转入正常运行状态。否则一味加煤赶汽压带负荷,易造成燃烧失常,返料器二次燃烧,超温结焦。料层差压的控制:料层差压是风室压力与密相区上部压力的差值。一定风量下合适的料层厚度,是床料良好流化的前提,在运行中要保持适当而稳定的料层差压,为提高煤的燃烧速度,料层差压应控制在8.0~9.0kPa,可通过炉底放渣来实现。物料浓度的控制:一定的物料浓度对应一

8、定的炉膛差压值,影响制约着锅炉出力。维护适量稳定的物料浓度是锅炉运行的关键,炉膛差压指炉膛下部压力与炉膛上部压力的差值,通过U型阀返料器底部放灰来控制。物料浓度过大,返料器不能形成良好的流化工况,极易造成旋风筒聚灰堵塞。物料浓度过小或一次放的过多,锅炉出力下降,床体温度上升,煤粒燃烧推迟,返料温度也上升

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