欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:51312687
大小:4.74 MB
页数:36页
时间:2020-03-21
《新绞车培训正式.ppt》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、唐山开诚电器有限责任公司16九月2021四象限变频绞车电控系统技术培训概述:系统构成:l变频调速系统:完成加/减速,位置等的控制,过卷,安全等保护l信号系统:作用----给电机提供一个V/F信号lPLC控制系统:带闭锁的信号,打点信号等PLC控制系统一、识图1、功能代号◆=DR变频调速系统◆=AK控制与监视系统◆=PLCPLC控制系统2、位置代号◆+HA主电源进线开关◆+VFD1输入电抗器箱◆+VFD2变频调速箱◆+DSPLC控制箱◆+PA司机操作台◆+LS液压站◆+LM信号系统设备布置示意图二、复位◆事故复位◆过卷复位◆位置复位司机台左边为故障灯
2、,右边为状态灯◆事故复位①操作方式开关置于″手动″②两个手柄置于″零″位③速度选择开关置于″零″位④按″事故复位″按钮◆过卷复位①操作方式开关置于″手动″②速度选择开关置于″零″位③两个手柄置于″零″位④按″事故复位″按钮◆位置复位(深度指示清0)①操作方式开关置于″手动″②按下“紧停”按钮③主令手柄置于″提升″④按″事故复位″按钮10S注意:不要同时按下“检修”按钮三、操作◆手动方式◆半自动方式◆应急方式◆检修方式不管哪种方式,送电后首先会出现″硬件紧停″、″PLC1紧停″、″PLC2紧停″等.按下″故障复位″后,上述故障灯会熄灭◆手动方式①按″
3、故障复位″使各故障指示灯熄灭②启动油泵、润滑泵(按″故障复位″以消除“润滑站故障”)③转换开关置于″手动″状态④听信号:带闭锁的信号或打点信号⑤开车:制动手柄一下子推到到位,用主令手柄给定速度注意:尽量不要带闸开车,如果两手柄不能同时动作,不要超过2S,如超2S将不能开车,请手柄回零重新开车◆半自动方式①按″故障复位″使各故障指示灯熄灭②启动油泵、润滑泵(按″故障复位″以消除“润滑站故障”)③转换开关置于″半自动″状态④听信号:带闭锁的信号或打点信号⑤开车:通过转换“速度选择开关”进行速度及方向选择,如上爬行或下爬行;如置于上、下给定位置,则用“增
4、加”或“减少”来控制速度。注意:☆手动停车☆运行过程中听到停点信号后,要先减速,速度减下来后再停车☆有时停车因闸间隙过大,停车时可能闸会有较大的声音,可以先稍拉闸,使闸间隙减小再停车☆规程规定加减速度不能超过0.5M/S2◆应急方式▲应急1:使用PLC2开车▲应急2:使用PLC2开车☆应急速度2M/S,此种开车方式没有规程规定的双线制要求。◆检修方式▲调绳▲过卷时,复位后也可开车☆速度0.3~1M/S四、安全电路◆硬件安全电路◆PLC1软安全电路◆PLC2软安全电路◆硬件安全电路传动系统故障:*过流*堵转*力矩失败*变频器故障*变频器运行故障◆PL
5、C1软安全电路*过卷*等速超速(1.15Vm)*定点超速(终端不超过2M/S)*PG故障*错向*松绳*传动系统故障◆PLC2软安全电路同PLC1五、使用与维护◆轴编码器*PG1故障:变频速度与PLC1编码器速度比较*PG2故障:变频速度与PLC2编码器速度比较*位置偏差:PLC1位置与PLC位置比较*速度偏差大:PLC1速度与PLC2速度比较◆主令手柄的电阻问题*X1-22、238V◆系统接地不好,可串入干扰,导致变频器故障◆主板与接口板的排线(26P)与背板密贴,否则也可能引起干扰。蘑菇头按钮的使用电压表电流表速度表等的表头输入电压为0-10
6、V问题1:大斗沟煤矿开车时出现绞车有运行准备好,但开车时变频器不运行,上提、下放时K37,K38都不吸合,经指导检查,制动手柄的接点有问题,推出后不动作。问题2:五沟矿绞车出现可以下放,但不能上提现象,查看开车时K37,K38继电器也可以正常吸合,但变频器上提时可以,下放时不启动,更换K37继电器,问题解决,继电器接点有问题问题3:朱仙庄矿绞车出现开车过程中突然紧停问题,显示传动系统故障,复位后可正常开车,怀疑干扰问题,让矿方将主板与接口板间的排线及接地系统进行处理,未再出现紧停现象谢谢各位!
此文档下载收益归作者所有