桩头冒水处理.doc

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1、港口工程灌注桩桩顶冒水原因分析及处理措施发布时间:2009年7月13日  来源:子煦论文网  浏览次数:180摘要:本文结合工程实例,分析港口桩基工程灌注桩桩顶冒水的原因,并提出由于桩顶冒水而引起的桩质量问题的处理措施,分析结果可供相关工程参考。关键词:灌注桩;桩顶冒水;高压灌浆补强灌注桩在港口桩基工程中应该非常广泛,与其它桩型相比灌注桩具有对地层适应性好,施工工艺简单,桩基抗弯能力好,桩基耐久性好等优点,但由于灌注桩大部分是在水下进行的,其施工过程无法观察,比较容易出现桩身质量问题,如孔壁坍陷、缩颈、

2、桩顶冒水等。其中灌注桩桩顶冒水问题在工程中经常出现,灌注桩桩顶冒水的原因是什么及如何处理出现问题的桩基,也是工程界一直在讨论的问题。本文结合惠州某码头的工程实例谈谈以上问题,以供相关工程参考。1工程概况惠州某码头位于广东省东江航道上,惠州东江水利枢纽上游位置。码头为高桩框架式结构,工程桩基全部采用直径1m的钻孔灌注桩,共56根。工程地质从上到下依次为:耕土、杂填土、中砂、粉质粘土、全风化泥质粉砂岩、强风化砾岩、中风化泥质粉砂岩等。桩基持力层为强风化砾岩。2灌注桩出现冒水、混凝土下沉现象描述本工程施工共5

3、6根灌注桩,在施工过程中一共8根桩出现灌注桩冒水现象,具体如下:①C12、A4、B9出现桩顶混凝土少量渗水现象,但渗水时间很短,混凝土面没有下沉情况;②C7、C2、C3、C6、B6出现桩顶混凝土冒水,同时混凝土逐渐下沉,下沉程度不一,沉降深度在150mm~1200mm范围内,其中C7桩下沉最多达到1200mm。C7桩冒水现象详细描述如下:在钻孔到混凝土浇注前一切正常,从现场的情况,灌注桩施工工艺和过程均符合规范和设计要求。在灌注施工期间一切正常,在拆除导管后,发现在护筒边有少量水慢慢渗流出来,灌注桩中间

4、也开始在冒清水,随即灌注桩桩顶混凝土面缓慢在下沉,经过2个小时左右,冒水与混凝土下沉停止,桩顶护筒内都是水,桩顶混凝土面整个过程下沉近1.2m。上述渗水和混凝土下沉现象均发生在混凝土浇筑完成和拆除导管后。在后来处理措施中,在C7桩边重新补了一条灌注桩,补桩混凝土浇注过程适当控制施工速度,各施工工艺基本符合规范要求,当此桩浇注到桩顶部位后,同样发现护筒边开始有水渗出,随后桩内多个地方均出现冒水及混凝土下沉现象,历时约2个小时冒水停止。3渗水原因分析3.1渗水原因初步分析经初步分析认为导致灌注桩成桩后桩头冒

5、水及混凝土下沉现象主要可能有以下几点原因:①水下混凝土灌注过程中,混凝土倾倒入导管速度过快过猛,把空气闷在导管中,在桩内形成高压气包,在其自身浮力或导管起拔等外力的作用下,在混凝土内不断上升,并携带部分遗留在气包内的水往上冒,出现“桩顶冒水泡”的现象。②水下混凝土灌注过程中,导管提升太快,导致混凝土出现空洞。当混凝土浇注完成后在其自重的作用下,混凝土缓慢的填满空洞,从而使得桩头冒水和混凝土下沉。③混凝土浇捣不密实,桩身(尤其是桩头部位)有裂缝或夹泥,混凝土中石子粒径太大,级配不均匀;④施工范围桩底以下岩

6、层存在软弱夹层,岩层下存在一定程度的承压力水,混凝土浇注完成后,在自重作用下混凝土因软弱夹层承载力不够而下沉,同时承压水往上冒出。由于灌注桩成桩后桩头冒水及混凝土下沉现象比较异常,根据当时掌握的资料不足以分析其成因,特采取以下的措施进一步查明此现象出现的原因。①对所有出现冒水现象的桩除了做小应变检测外,再进行抽芯检测,抽芯深度要求进入桩底以下4倍桩径范围,以探明桩底以下地层情况;②取两根异常桩(C7#和C2#)做静载试验以检验桩基承载力是否满足设计要求;③在异常桩周围补充钻探,以进一步了解清楚地质情况,

7、重点查明地下水情况、是否存在承压型地下水,桩底是否存在软弱夹层,钻孔时注意观测芯样中是否存在由灌注桩浇注过程中流失的混凝土。④在C7桩边上再补一条桩,严格控制好施工参数,包括钻孔及清孔过程中泥浆比重、混凝土浇注速度、导管提升速度等,以验证是否由于施工原因造成桩头冒水。从小应变检测结果来看出现异常情况的桩中除了C3、B6、C12、B12为Ⅱ类桩外,其它均为Ⅰ类桩;从抽芯检测情况看所测桩身混凝土抗压强度均满足设计要求30MPa,桩身芯样除C7外,其它桩基本完整,C7、C6、C3、C2、A4、B5桩身有蜂窝情

8、况,其中C7桩较严重,从桩底到桩顶均有蜂窝存在,从现场芯样明显看出有水流冲过的痕迹,蜂窝是冒水造成的,其中5.50~5.80m范围内蜂窝严重;从钻芯情况看,桩底4m范围内未发现软弱夹层,地层为砂岩或砾砂岩,也未发现明显的地下承压水现象,另C7桩施工桩长为16.41m,实际抽芯桩长为16.5m,两者相差9cm考虑到测量误差影响,可以认为灌注桩浇注过程中基本没有下沉;从静荷载试验情况来看C7#和C2#的承载力均达到2700KN以上,满足设计要求

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