《碎煤机振动改善》PPT课件.ppt

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1、环锤式碎煤机振动改善设备型号为HCSC10,出力1000t/h。此设备小修后出现振动增大现象,维修时更换了隔振器,轴承,环锤并对磨损的卡盘进行了堆焊处理。补焊过的卡盘一、设备概况二、第一次检测碎煤机自由端振动垂直方向和水平方向振动分别达到了13.48和15.25mm/s,均超过危急值。频谱图中显示1X为主,碎煤机自由端水平方向振动达到12.76mm/s,垂直方向振动达到12.82mm/s。垂直振动高是由于弹性支撑刚度不均造成的。时域波形正弦波清晰可见,并含有不对中特征。DW冲击不高大,显示轴承问题不大。碎煤机驱动端轴承DW值达40

2、.55g显示冲击较高,该点轴承存在磨损。碎煤机自由端频谱图碎煤机自由端时域波形碎煤机自由端DW谱图碎煤机驱动端DW谱图三、分析结论及设备改善综合以上情况分析认为:碎煤机的主要问题为不平衡及不对中问题,建议先对该碎煤机进行动平衡校正。驱动端配重位自由端配重位经过上述平衡矫正后,碎煤机自由端振动降低明显。测试发现还存在对中角向偏差,现场测量隔振器压缩量差别较大且安装位置未按安装图纸布置执行,载荷分布存在偏差。电机自由端振动出现大幅增长,现场振动体感明显。由于隔振器的安装存在缺陷不足,造成基础支撑刚度分布不匀。台板支撑刚度不足和不对中的

3、存在,使设备运行时的各种激振力产生的振动在电机自由端表现得突出。当时A碎煤机正处于待修状态,还需B碎煤机维持生产运行,不具备全面调整检修条件。在现场分析振动特征后,决定采取临时措施,即在电机自由端加装顶丝和橡胶衬垫以减小振动影响,保证设备安全运行。隔振器压缩参数辅助支撑四、第二次检测第二遍检测,电机底座加支撑后振动明显减小,频谱中主要表现为2X成分偏高,机器对中存在偏差。碎煤机驱动端轴承解调谱中有较高的0.42X(FT)成分和6.25X(BPO)成分,DW中幅值较高达到了63.83g,轴承出现磨损。碎煤机驱动端频谱碎煤机驱动端解调

4、谱实施了上述临时措施后,B碎煤机整体振动明显降低,运行比较平稳,解决了报警、跳机等故障现象的发生。碎煤机驱动端DW图

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