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时间:2020-03-08
《煤磨液压油站故障浅析.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、煤磨液压油站故障浅析我公司现有两条5000t/d水泥熟料生产线,煤磨系统均采用北京电力设备总厂的ZGM113G型辗式磨煤机,液压油站系统为原厂配置的GYZ3-25型液压定加载油泵站。现一线运行三年半,二线运行一年半时间。近期一线高压油站运行不稳,出现系统压力、加载压力升不到磨机运行所需压力,油温过高,出现泄压现象。经联系厂家技术人员到现场指导,对一线高压油站节流阀、溢流阀、滤油器滤芯进行清洗,待重新开机后,运行较清洗之前略有好转,但仍无法达到要求压力。厂家建议更换滤芯。根据一线出现的问题,为做到防范与未然,及时发现解决问题,次日决定对二线高压油站进行同样的清洗检查。但是待清洗完毕重新开机后,
2、压力上升速度较快,当系统压力达到13MPa后,系统压力迅速下降,经再次清洗阀块后,依然出现类似问题,并且出现高压滤芯处三通不过油,油温升高现彖。现场判断为油泵内部出现泄压现象,遂决定更换油泵。为保证煤粉仓位,未立刻停磨更换,待煤粉仓满仓后,停磨对高压油泵进行更换。对汕泵出油、进油管道密封进行全面检查清洗更换后,重新开机,系统压力、加载压力达到正常标准,随即投入生产使用。笫三FI中午,二线高压油站再次出现泄压现象,且油温升高,油泵电机温度升高,经紧急处理,再次清洗阀块和滤芯后,压力恢复止常。两小时后,再次出现相同现象,现场决定更换滤芯及阀块。重新启动后,系统压力始终维持在5MPa左右,加载压力
3、为0MPa,根据现场操作人员叙述,该现象为首次出现,具体原因一时难以判断,经过现场技术人员及厂家技术人员商讨,决定停磨进行故障排查,经多次拆洗阀块后,最终发现为调节加载压力溢流阀一侧一电磁换向阀阀芯损坏,导致油路不畅,加载压力无法产生。经更换电磁换向阀后,系统运行恢复止常。系统压力维持在13.5~14MPa,加载压力维持在12.5~13MPa,均在正常压力值范围内。由于二线高压油站的教训,第四日对一线高压油站进行处理工作,重中之重就是更换油站内全部液压油,由过去的46#DTE25抗磨液压油更换为北京石科院L-HM46高级抗磨专用液压油,更换过程中为减少油品污染,采用滤油机加注。液压油加注前对
4、油箱的清理工作细致到位,残留物全部清理干净,确保油品清洁,保护油泵等设备。根据高压油站系统出现的问题,我们从中总结到一些经验教训:1>对于液压设备要进行定期认真检查,防范与未然,不要被表面的平稳现象所蒙蔽,耍深入排查,及早发现问题,解决问题;对于出现的问题,要先进行系统理论分析,不盲冃进行抢修,经过认真分析故障现象及引起故障的可能原因,一一列举,排除清理,圈出重点;2、解决故障问题,不要固守常规,依靠经验去臆想判断,而要深入分析故障原因,根据现实出现的问题,结合专业理论知识去分析解决。3、液压系统的特性,要求液压配件连接的极高精密度,对密封圈等密封部件要及时检查更换,对油箱与外界连接处要做好
5、密封保护工作,液压备件要有库存,以备急需,液压油要定期更换,最好6个月更换一次。4、液压系统对油品的质量要求极高,所以在油品加注及运行过程屮,耍保证油箱内的清洁,尽力做好清洁工作,对于加注的油品,尽量用减少在加注过程屮混入灰尘等杂质。岀现问题并不可怕,可怕的是不能从问题中汲取教训,对问题的解决只是一个步骤,重要的根据已出现的问题,吸取经验教训,做好防范措施,不让问题再次出现。
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