福田汽车变频技改方案.doc

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1、'ALPHA湖北福田汽车风机变频改造方案一、系统概述贵公司供风系统有10台37KW的低压风机组成,及空调排风由2台75KW.系统在设计时是针对机组满负荷运行来设计的,并考虑了富余,各风机的出力也是按最大量来设计的的,而现在的工况是风机风门开度不大,在整个系统运行时存在着严重的“大马拉小车”的现象。为了解决这种现象,节约能源,提高经济效益,有必要对现有系统进行变频改造。二、变频改造节能原理。变频调速可以实现交流电机大范围内的无级平滑调速,在运行过程中能随时检测电动机的负载情况,自动调整功率输出,使电机始终处于最佳运行状态,在整个调速范围内均有很高的效率,节能效

2、果明显。在交流异步电动机的诸多调速方法中,变频调速的性能最好,调速范围大,静态性能好,运行效率高。采用变频器对异步电动机进行调速控制,由于使用方便、可靠性高并且经济效益显著所以得到广泛应用。采用变频器对异步电动机进行调速控制,异步电机的同步转速,即旋转磁场的转速为n=60f7p,改变异步电机的供电频率,可以改变其同步转速,实现调速运行。对异步电动机进行调速控制时希望电动机的主磁通保持额定值不变。磁通太弱,铁心利用不充分,同样的转速电流下,电磁转矩小,电机负载能力下降;磁通太强,则处于过励磁状态,使励磁电流过大,这就限制了定子电流的负载分量,使电动机过热,负载

3、能力也不下降。异步电动机的气隙磁通(主磁通)是定、转子合成磁动势产生的。三、风机变频节能方案及功能序并、名称型V功率(千瓦)单价数量总价1变频调速器ALPHA3300-3037G37KW102变频调速器ALPHA3300-3075P75KW2总计注:本公司产品132KW以下为箱机,160KW以上为柜机,柜机尺寸660x600X180(mm),若箱式机需装入GGD控制柜中,则每台控制柜需另加配置及器件合计8000元/台左右。湖北福田汽车厂抽风机37KW,额定电流72A;湖北福田汽车厂空调引风机75KW,额定电流250A;四、供风风机运用变频节能分析。风机使用变

4、频器前后指标对比指标时间电机功率(KW)工作电流(A)功率因数凤门开度(%)使用前37Q600.8580使用后37<380.98100使用前75«1280.8540使用后75<780.98100正常生产时排风机电流可以从原来工作电流基础上下降22-50A左右,电源工作频率由原来的工频50HZ,下降到38-44HZ,设备运行平稳,电机运行噪声低另外由于排风机是在阀门开度100%时慢速启动,故启动电流低,估也就没有以往的尖啸声和振动。五、改造后受益1)节能效果显著,经济效益可观根据对贵公司的实际工况的了解,抽风机及排风机有较大的富余,变频改造后节电效果显著,节电

5、率估计可达40%左右,经济效益可观。2)改善贵公司的用电状况变频改造后,风机电机的启动均由变频软启动,消除了原启动系统启动时对电网的冲击,新系统的功率因数可达0.98,效率可达0.98,系统工作电流大为减小,线跆4员耗也大为减少,改善了工厂用电的状况。3)减轻工作人员的劳动强度变频改造后提高了整个系统的自动化水平,风压下降以及软启动延长了设备的使用寿命,减少了设备的故障率,丸丸减轻了工作人员的劳动强度。O节电率计算公式:节电率P=1-(Hzl/HzO)(注:Hzl为实际工作频率;HzO工频)♦当Hzl为42Hz时,则节电率P=1-(42/50)=40%;♦节

6、电效益计算:节电率按40%计算(以75KW计算)每天:75x40%=30KW/小时x24小时=720KW/天每月:720KW/天x30天=21600KW/月♦按每KW/小时为0.5元/KW.H,则:21600KW/月x0.5元=10800元/月综上述计算,安装75KW变频器使用后,7-8个月即可收回投资成本。变频器节能计算1电机学n=Fx60(1-&)/P极注:n为电机的转速,P为电机的极对数,&为电机的转差率.F为电机的工作频率2;流体力学Q1/Q2=N1/N2=Pl/P2=(nl/n2)2N功1/N功2=(nl/n2)3Q为流量,P为风压,N为电机的转速

7、,N功为电机的轴功率电机转速与电机的工作频率成正比则:nl/n2=Hzl/Hz23;电机节电率P节=1-(N功1/N功0)=1-(nl/n2)3=1-(Hzl/HzO)3以75Kw为例:用功率计算:N=^3*1^*008/=1.732x128x380x0.85=71.6Kw用变频后实际功率N=V3*I*U*Hzl/HzO*cosf=1.732*78*380*42/50*.95=41.6Kw节省71.6-41.6=30Kw节电率P节=30/71.6=0.418=41.8%

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