抽油机井实测功图分析.ppt

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1、抽油机井实测功图分析2021/7/17抽油机井实测功图分析一、实测功图分析要点二、典型实测功图分析2021/7/17左上左下右上右下实测功图分析要点为了便于分析实测示功图,将图形分割成四块,进行分析、对比,找出问题。正常示功图这四块图形是完整无缺的,而且上、下负荷线与基线基本平行,增载线与卸载线平行,斜率一致。有惯性影响的正常图形与上图基本一致,所不同的是上、下负荷线与基本基本不平行,有一夹角,图形按顺时针偏转一个角度,冲次越大夹角越大。左上角:主要分析游动阀的问题,缺损为阀关闭不及时,多一块(长一个角)为出砂井卡泵现象。右上角:主要分析光杆在上死点时活塞与工作筒的配

2、合,游动阀打开和固定阀关闭情况,少一块为活塞拔出工作筒,严重漏失;多一块为在近上死点时有碰挂现象。右下角:主要分析泵的充满程度及气体影响情况。右上、下角都多一块为衬套上部过紧或光杆盘根过紧,少一块为未充满,是供液不足或气体影响。左下角:分析光杆在下死点时出现的问题,如固定阀的漏失情况等。2021/7/17整改措施:(1)对地层能量不足的井,要选择合理地工作制度,如调小生产参数,换小泵,也可采取间隙抽油的管理方式。(2)根据油层实际条件,也可以采取压裂或酸化油层,提高油层供液能力的方法。807060504030201000.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4

3、.5 5kNm807060504030201000.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5mkN供液不足井实测示功图抽油机井实测功图分析2021/7/17抽油机井实测功图分析典型案例(一)气体影响实测示功图60 50 40 30 20 10 00.5   1   1.5   2   2.5  3kNmm80706050403020100kN0.5   1   1.5   2   2.5  32021/7/17抽油杆断脱示功图40  30  20  10  00.5   1   1.5   2   2.5mkN40  30  20  10  0mkN0.

4、5   1   1.5   2   2.5  3抽油杆底部断脱示功图kN40  30  20  10  0m0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5抽油杆中部断脱示功图抽油杆上部断脱示功图采取措施:(1)如果抽油杆断脱位置在距井口600m以内,可以进行对扣操作,若失败,再进行作业检泵。(2)如果判断为脱节器脱落,可以直接下放抽油杆,与脱节器对接(此时,不允许旋转光杆对扣),若失败,再进行作业检泵。2021/7/17固定凡尔漏失示功图m80706050403020100kN0.5   1   1.5   2   2.5  3m9080706050403

5、020100kN0.5   1   1.5   2   2.5  3轻微漏失严重漏失深井泵漏失,可以首先采取碰泵、洗井等措施,如果没有效果,只有进行作业检泵;现场可以通过油井憋压、测电流等方法判断泵的漏失情况。2021/7/17游动凡尔漏失示功图mkN60 50 40 30 20 10 00.5  1  1.5  2  2.5  380706050403020100kNm0.5   1   1.5   2   2.5  32021/7/17双凡尔漏失不出实测功图80706050403020100kNm0.5   1   1.5   2   2.5  3特点:没有增载线

6、和卸载线,功图面积小,功图载荷照比原载荷下降;产量下降或不出,液面上升。mkN60 50 40 30 20 10 00.5   1   1.5   2   2.5  32021/7/17抽油机井实测功图分析80706050403020100kNm0.5    1    1.5    280706050403020100kNm0.5   1   1.5   2   2.5  3井下结蜡严重造成卡泵实测功图固定凡尔被蜡卡死实测功图2021/7/17抽油机井实测功图分析80706050403020100kNm0.5   1   1.5   2   2.5  3活塞下死点碰固

7、定凡尔罩0.5   1   1.5   2   2.5  3mkN1601501401301201101009080706050403020100上死点时井下抽油杆刮井口2021/7/17mkN60 50 40 30 20 10 00.5   1   1.5   2   2.5  3油管结蜡实测功图mkN11010090807060504030201000.5   1   1.5   2   2.5  3油管结蜡示功图双凡尔结蜡示功图油井结蜡整改措施:(1)可以采取热洗清蜡,要求排量由小到大,温度由低到高,油井出口温度应达到50度以上。(2)也可以采

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