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1、工艺与设备建材与装饰2013年10月拉弯机调试中问题的解决朱进华钱梁叶光成雷红先(南车眉山车辆有限公司四川眉山620032)摘要:针对拉弯机调试过程中出现的几个主要问题,作了简要分析,并做出了解决。关键词:拉弯机;减重增载棚车;调试;问题;调整中图分类号:TG305文献标识码:B文章编号:1673-0038(2013)32-0076-01大型圆弧工件采用的加工方法有滚圆、拉弯等。本文针对我公司的几种拉弯件拉弯调试过程中出现的几个主要问题,作了简要的分析并做出了解决。1压力表量程过大厂家设计的主油缸和副油缸
2、的压力表量程都为60MPa,压力表的最小刻度为0.5MPa。在拉弯机调试过程中发现,工件拉弯时的压力只需10MPa以下,特别是起决定作用的预拉力,也就是副油缸的压力最大只需4.0MPa,而预拉力每变化0.1MPa,对工件半径的影响很大。所以,压力表量程过大,不能准确反映工件的预拉力。为保证压力表的使用寿命,同时又能准确反映预拉力的大小,更换了压力表,主油缸压力表的量程为20MPa,副油缸压力表的量程为15MPa。2夹片材质不合理,硬度太低,易磨损1-夹箍;2、3-夹块;4-压紧环;5-缸盖;6-活塞;7-
3、体图1夹片镶在夹块里,通过螺钉固定。夹片的工作部位呈锯齿形,起增大摩擦力的作用。调试中发现,夹片的使用寿命太低,有的工艺定位挡板定位后,用四个风缸把车顶弯梁与车顶板压紧贴夹片拉不到20个工件,锯齿就磨损的非常严重,夹持不住工件。合点焊,再用CO2混合气体保护焊焊接全长焊缝。为便于车顶弯分析夹片知道,夹片的材质为45,热处理硬度很低。建议采用梁的定位和压在车顶板上,要求车顶弯梁的拉弯半径大于工件40Cr,淬火硬度为40~45。的名义尺寸。横压条4的作用是把竹压板5压紧在车顶板上,先固定横压条的顶部,再固定两
4、端。为便于组装,要求横压条的拉3夹头组装难弯半径小于等于名义尺寸。夹头装配图如图1,整个夹头通过体7的螺纹连接安装在拉弯机的张臂上,体7、活塞6与缸盖作为一个整体由厂家安装在拉弯机上,几个件的安装顺序是活塞6后退,把夹块2、3压在缸盖5上,摩擦力的存在使得夹块(每个夹头有四个夹块)成一整体抱在活塞6上,再把夹箍1套在夹块上,通过螺钉固定,最后通过压紧环4的螺纹连接固定在体7上。组装的难点是由于夹块凸台加工精度不高,凸台高度不一致(实测同一组夹块之间的高度差达1.8mm),夹块不能成一整体抱在活塞6上,后续
5、工件难以组装。保证夹块厚度一致,夹头组装难的问题也就迎刃而解。1-工艺定位挡板;2-车顶弯梁;3-横压条;4-车顶板;5-竹压板4车顶弯梁与端压条的反变形调整图2原有车顶弯梁压帽形模是压制3mm厚的工件,帽沿有3mm6横压条与端压条孔间距的调整左右的正回弹,滚弯后达到帽沿有0~3mm正回弹的工艺要求。由于工件在滚弯与拉弯过程中的受力状态不同,所以必须调而P64GT棚车的车顶弯梁工件厚度为2.3mm,在原有模具上压整工件的孔间距。另外,工件在滚弯过程中,工件的受力状态一2.3mm的料,压出来的工件帽沿正回弹
6、小于1mm,拉弯后帽沿有致,所以工件在滚弯前的孔间距也是一致的。拉弯过程中,由于1~3的负回弹,严重影响了后续的组焊工序。为保证拉弯后工件工件中间变形量相对较大,所以拉弯前工件的孔间距应该有所帽沿有0~2mm的正回弹,通过调整间隙参数与增加压帽形时的不同。通过调节长圆孔的长度,可使孔间距相等。正回弹,重新设计了模具。端压条在拉弯过程中,角度张口变大,经过近一个月的努力,拉弯机调试成功,得到了四种拉弯件致使角度超差,不能保证后续组装工序。为保证工件拉弯后角度的拉弯参数,四种工件全部合格验收。在工艺范围内,折
7、弯角度有所调整。5车顶弯梁与横压条拉弯半径的调整收稿日期:2013-9-16车顶弯梁与横压条的装配关系如图2。车顶弯梁2与车顶板作者简介:朱进华(1972-),男,高级工程师,本科,主要从事冲压4的组焊是在车顶组焊胎上进行的,其顺序是先把车顶板4铺在工艺及模具设计工作。组焊胎上,然后把车顶弯梁2压在车顶板上,通过车顶弯梁上的·76·
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