干法回转窑内结球蛋的分析探讨.pdf

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1、2012第2期(总第119期江西建材应用研究干法回转窑内结球蛋的分析探讨朱敏静(广东英德金鹰水泥有限公司,广东清远513000)摘要:回转窑内结球蛋,不但影响熟料的产质量,严重时更会影响到设备的安全运行。工艺人员通过调整配料方案,提高操作工人的业务素质,是杜绝窑内结球蛋、稳定窑况、保证窑的正常运转的关键所在。关键词:干法回转窑结球蛋工艺配方操作方案前言的,不同的生产厂家不尽相同。窑内结球的成因主要有:(1)生料成分波动大,液相量过多;(2)煤粉质量不稳定,燃烧效果本人自2009年6月份至2010年5月份在广东清远广英不佳;(3)窑头煤粉燃烧器调节使用不当;(4)生料喂料极不

2、稳水泥有限公司任工艺员。定,以及原、燃材料中含有害化学成分含量过高等,其重点原因该公司1000t/d熟料生产线自2002年8月投产以来,产质分析如下:量持续稳定增长,并维持在较好水平,取得了较好的经济效益。2.1配料方案未根据原料成分的变化作出及时准确的调整但在2009年10月间,连续出现结大球的现象,严重影响了窑生产中采用石灰石、页岩、粘土、铁粉四组分配料。其中,的安全运行及熟料的产质量。石灰石的化学成分变化对熟料煅烧有重要影响。由于不同品1窑内结球情况质的石灰石很难搭配使用,10月份石灰石中MgO含量较高,(1)2009年10月5日8:00左右,窑况开始异常变差,窑相应

3、煅烧出的熟料MgO含量也较高,如表1所示。在长期的内通风严重不良,窑前憋火而且火焰摇摆不定,中控显示窑电实际生产过程中,我们分析,随着生料中MgO含量的升高,出流波动较大,窑后能听到较大的震动声。断定窑内已结球后,窑熟料结粒明显增大,而且大小不均,黄心料较多,fCaO严重及时采取将窑喂料量减少20t/h,且交替移动喷煤管位置进行偏高,熟料质量降低。同时表现为窑内通风不良,还原气氛明煅烧等措施,效果不理想后,于10月6日早上9:00停窑处理。显,甚至长厚窑皮,频繁出现大料块和大球现象。相关资料显(2)2009年10月7日10:O0左右,窑况变的异常差,中控示,在硅酸盐水泥熟料

4、中MgO最佳固溶量为150%,多余的发现窑电流持续走高,且波动较大,到15:O0左右,从视频看火MgO则如同提高了Fe:O的含量,而且可降低物料的最低共镜头中看到一大球从窑内滚出。由于掉人篦冷机中的料球无溶点,这样会导致大量的液相量提前生成。另外,在前阶段的法通过出料口,只能停窑处理。但到1O月9日,同样从窑内又配料中,为了改善窑内过多的飞沙,采取了提高生料中Fe:O滚出一大料球,再次被迫停窑处理,自从这次大球处理完开窑含量的调整措施。但随着原料成分的变化对FeO的配料指后,由于此间已采取了多项调整措施,并取得了较好的效果,窑标未作及时调整,这更加快了窑内大量液相量的提前生

5、成。最的煅烧也逐步走向正常。终导致窑内频繁结大球而影响窑的安全运行和煅烧。2窑的结球原因解剖对于1000t/d干法回转窑而言,其结球的原因是多方面表12009年10月份窑内结球前后熟料成分、矿物组成、液相量(%)及率值27.7627.95278627.2927.1927.45·16·表22009年lO月份整改前后煤粉全分析(平均值)后窑皮快速增厚,严重影响了窑内通风;另一方面,由于燃烧器喷嘴内管支撑长时间受煤粉磨损而掉落,使得其环形间隙不均而产生偏火现象。由此说明,在当前的人窑生料情况下,煤粉在窑内的燃烧状态下,不再适应熟料煅烧的要求。3采取的整改措施由于当时原煤供应紧张,

6、公司l0月份所进原煤质量波动3.1配料方案的优化与调整大,如表2所示,灰分的大幅度波动造成熟料率值忽高忽低,当原配料方案中熟料三率值控制指标为:KH=0.89±0.02,然,煤灰分高时发热量就低,这样的煤粉燃烧速度缓慢,甚至部SM=2.5±0.1,AM:1.6±0.1,由于1O月份窑内连续出现结分煤粉跑到窑后继续燃烧,造成窑后部高温,极可能长厚窑皮大球现象,此指标已不再适合当前熟料煅烧,在保证熟料强度给窑内结球形成条件。而且不完全燃烧的煤粉在还原气氛中的前提下,最大程度地改善高MgO带来的不利影响,降低熟料产生的SO气体最容易与CaO、Na:O、K0发生反应,形成低形成时的

7、液相量,则需将熟料KH提高到0.91±0.02,适当提融点的复合硫酸盐,此盐与物料粘附在一起极易产生大料球。高SM,同时将生料配料中的FeO,由2.3%±0.1%降为2.22燃烧器结构的改变和不合理调整1%±0.1%.公司多年来的生产实践证明,控制熟料中MgO%煤粉燃烧器是熟料煅烧的主要设备。其煤粉燃烧的好坏3.0%,液相量在25%一27%时,熟料的烧成最有利,而且能对窑内工况的变化是及其重要和明显的。经观察,在窑频繁结够有效地防止窑内结大球,因此,熟料三率值控制指标优化为:球期间,喷煤管火焰明显呈现黑火头型,而且

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